联想开天机型的直通率改善项目计划书.docxVIP

联想开天机型的直通率改善项目计划书.docx

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在实际操作中,我们发现主板焊接工序的虚焊问题主要集中在BGA芯片区域,占比达到65%。经过详细分析,主要原因有三个:一是回流焊温度曲线设置不合理,预热区升温速率过快,导致焊膏未能充分活化;二是钢网开孔设计存在缺陷,0.4mm间距的焊盘开孔尺寸偏小,仅为0.28mm;三是操作人员对新型无铅焊膏的特性掌握不足。

针对这些问题,我们制定了具体的改善方案。在工艺参数优化方面,我们将回流焊的温度曲线调整为:预热区从25℃升至150℃,升温速率控制在1.5℃/秒;恒温区保持150180℃持续90秒;回流区峰值温度设定为245℃,持续时间45秒;冷却区降温速率控制在23℃/秒。这一调整经过了3次DOE实验验证,最终确定的参数组合使焊点润湿性提升了23%。

在设备改造方面,我们委托供应商重新设计了钢网,将0.4mm间距焊盘的开孔尺寸从0.28mm扩大到0.32mm,同时采用阶梯式设计,厚度从0.12mm逐步过渡到0.10mm。新钢网于4月15日投入使用后,焊膏印刷量的一致性从原来的±15%提升到了±8%。

在人员培训方面,我们组织了为期5天的专项培训,覆盖了生产线全部32名操作人员。培训内容包括:无铅焊膏的存储要求(需在510℃环境下保存,使用前需回温4小时)、印刷参数设置(刮刀压力控制在46kgf,速度控制在2030mm/s)、以及首件检验标准(要求100%进行X光检测,重点检查BGA区域的焊球形态)。

实施两周后,我们对改善效果进行了跟踪验证。数据显示,虚焊不良率从原来的2.8%下降到了0.9%,连锡问题从1.6%降至0.5%。整体直通率提升到了83.7%,虽然还未达到目标值,但改善趋势明显。我们计划在5月份继续优化SPI检测标准,将误判率从目前的12%控制在5%以内,预计这将进一步提升直通率1.52个百分点。

项目进度安排如下:5月20日前完成所有改善措施的实施,5月25日进行阶段性效果评估,6月初制定最终改善报告。如果直通率能达到88%的目标,我们将把这套改善方案标准化,推广到其他类似产品线;如果未能达标,将重新分析问题根源,考虑引入AOI设备进行二次检测。

项目组成员需在每周五下午3点参加进度汇报会,及时反馈实施过程中遇到的问题。质量部门要持续跟踪数据变化,每天提供直通率报表。生产部门需严格按照新的工艺参数执行,不得擅自调整。

联想开天M5400直通率改善项目组

2025年4月30日

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