加氢装置腐蚀案例.pptxVIP

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加氢装置腐蚀案例;目录;一、航煤加氢装置空冷前注水点泄漏原因分析

;反应换热部分工艺流程简图;?;3、泄漏情况

2022年9月13日17点40分左右,反应产物空冷器(A-101)注水点附近工艺管线发生泄漏,导致装置紧急停工处理。;泄漏部位位于装置4层平台注水三通工艺管线外侧,靠近三通支管根部。2022年9月16日,该注水点三通被切割下来准备进行更换,现场对三通腐蚀情况进行了拍照。;泄漏点局部放大照片;4、垢样分析

对60万吨/年航煤装置A-101空冷入口注水线垢样进行能谱和XRD物相分析,垢样主要含有元素C、S、Fe,少量含有元素O;主要化合物为FeS2、Fe2O3、Fe3S4、Fe7O9、FeS。;XRD物相分析结果;5、泄漏原因分析

(1)冲刷腐蚀及湿硫化氢腐蚀

因注水喷头腐蚀,注水逆向冲刷泄漏部位,注水点高压水在主管内发生偏流,由于喷头破口的不规则,对单侧局部主管发生较严重冲蚀,从而引起主管局部减薄,减薄部位在高压下发生开裂,导致物料泄漏;泄漏点靠近注水点异径三通的压制拉伸部位。;导致注水喷头腐蚀的原因有:

①注水喷头在主管道中直接插入,由于持续受到含有硫化氢的工艺介质的冲刷从而造成腐蚀;②注水喷头处由于有液态水存在,吸收工艺介质中的H2S气体,在注水部位形成湿硫化氢腐蚀;③注水管材质为碳钢,耐腐蚀性能较差。;(2)注水管线安装存在缺陷

由注水点设计详图,注水管线应沿主管中心线左右各开一个Φ40的孔,即注水管线开孔应位于工艺管线中心线两侧,以保证注水均匀分布。而在现场情况看,注水管插入较短,其中第一个注水孔靠近工艺管管壁,易导致高压注水的冲刷腐蚀。;泄漏点及周围管壁腐蚀情况;(3)注水管线设计存在缺陷

查阅相关文献,注水一般有4种方式:①在直管上开条缝;②直管加缩径直管;③90°弯管加缩径;④90°弯管加喷嘴。其中注水方式①、③在工程上应用较多;90°弯管的注水方式最好,水流由垂直管道方向到水平管道方向过渡,减少了垂直管道方向的冲击力而带来的水相偏流。采用喷嘴可以使水滴更好地分散,使两相混合均匀。;该航煤加氢装置注水方式没有按照以上四种方式设计,而是采用了下图的第五种方式:在DN50的喷头直管段上开2个DN40的出水口,大大降低了直管段的强度;同时工艺介质的流向与开口孔反向,长期受含硫化氢的工艺介质的冲刷,易在开孔处断裂。;5、建议

(1)选择带雾化喷头的注水方式,注水方向与工艺介质流向相同;

(2)注水喷头及相关管线采用耐腐蚀材质;

(3)加强注水点周围相关管线的腐蚀监测:增加定点测厚的频次以及测厚点密度;定期对工艺管线进行脉冲涡流扫查。;某公司二套航煤加氢装置停工检修时发现,反应流出物/原料油换热器E-101B及E-101C存在严重腐蚀,现场照片如下图所示:;图2E-101C现场照片;二、航煤加氢装置换热器腐蚀原因分析

;2.腐蚀原因分析

(1)氯化铵结盐

结盐温度计算

以装置加工量64t/h、循环氢量13900Nm3/h、不凝气量198Nm3/h,操作压力(绝压)3.78MPa进行估算(分析数据为2022.7-2023.4统计数据):;由结盐温度计算可知,第二套航煤加氢装置结盐位置在反应产物换热器E-101/C管程内;但若考虑原料油中腐蚀性介质分析数据的偏差及循环氢含有的硫、氨氮,结盐温度可能会更高;同时,考虑装置操作波动,E-101/B出口发生氯化铵结盐就在情理之中。;②E-101/B、E-101/C垢样分析;图5E-101C垢样照片图6E-101C垢样CRD分析结果;(2)注水不足

二套航煤装置换热器E-101/C入口及反应产物空冷器A-101管束入口,都有注水点,注水量为0.7-1.0t/h。E-101C入口温度约172℃,注水量无法满足25%液态水要求,达不到冲冼氯化铵结盐的目的。同时,由于注水无计量措施,注水点无雾化喷头或静态混合器,因而无法有效控制注水量及注水效果。;3.建议

(1)加强原料油中腐蚀性介质控制,降低硫、氯、氮含量;增加循环氢中硫、氨氮及氯含量监测,调整工艺操作,降低循环氢中硫化氢、氨氮等含量。

(2)优化注水方案,研究将E-101C入口注水由少量连续注水改为大量、间歇注水的方案,即根据系统压降变化情况或换热器换热效率变化情况,进行系统注水,且注水点保证有25%液态水。

(3)重新核算E-101C注水量,确定适宜的注水量。

(4)注水线增加计量措施,确保注水量受控;增加雾化喷头,保证注水与工艺介质的充分混合。

(5)必要情况下,适当提高E-101B出口温度,确保注水点在氯化铵结盐温度之前。;概述

某公司柴油加氢装置以化工轻油、

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