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车间月工作总结

车间月工作总结1

20—年11月聚氯乙烯车间共生产树脂14362.425吨,其中优

品11140.9吨占总产量的77.57%,一品2393.975吨占总产量的

16.67%;本月一品含优共占总产量的94.2496。合格品产量827.55

吨,占总产量5.76凯(上月共生产树脂13872.02吨,其中优品

9609.52吨占总产量的6量72%,一品2527.2吨占总产量的

18.22%;本月一品含优共占总产量的.87.49合格品产量

1735.3吨,占总产量12.51%)

o

本月新聚合系统产品质量情况完成较好,优品率达94.2蜴,

影响新聚合系统的主要因素为杂质。因杂质影响导致树脂品降为

一品约1023.35吨,占新聚合系统产量的13.10%。杂质造成合格

品531.55吨,占新聚合产量的5.76%。经分析使新聚合树脂产品降

原因为杂质。原因分析:11月2日至5日新聚合汽提出塔缓冲罐

因长间未按要求进行冲洗导致新聚合树脂产品质量波动,此期间新

聚合树脂杂质超标严重。H月22日新干燥主风机跳停,新干燥系

统紧急停车,在此期间新聚合汽提塔降量运行,造成树脂产品质量

波动。

老聚合本月生产较为平稳,对老聚合产品质量进行统计分析影

响老聚合树脂产品质量的主要因素为杂质、残留。因杂质、残留造

成老聚合树脂降1666吨,占老聚合生产树脂的25.44%。原因分

析:10月29日老汽提塔顶压力上升,查找原因为正水封结冰造成

汽提降量,对树脂产品质量造成一定影响。10月30日老汽提蒸汽

压力下降至0.4Mpa,老汽提被迫降量,此期间老聚合生产树脂杂质、

残留均较高,造成树脂产品降。10月31日老干燥树脂杂质出现

波动,经多方查找原因,对老聚合出料槽进行拆检发现出料槽花篮

中有变色树脂,此为造成树脂杂质波动的主要原因。后续车间对老

聚合三楼进料人员进行要求保证每班对出料槽花篮进行清理,减少

树脂杂质波动的可能性。11月1日汽提蒸汽压力波动,造成老聚合

树脂质量波动;11月17日车间安排对老干燥系统进行清理,在干

燥开停车间过程中造成老干燥树脂产品质量波动。

车间月工作总结2

一、设名异常方面

1、关于5#球磨机运行中停运的经过:

20_年03月04日04时40左右,操作完2#球磨机停电后,在

收拾工器具过程中发现球磨机分闸,经现场核实为5#球磨机分闸,

随即在原料高压配电话联系集控室人员,5#球磨机已停运,第一反

应说运行正常,再次确认下回复已停运,通知现场人员核实情况,

在现场立即检查配电室装置无异常,到现场检查发现现场控制柜无

报警现象,查看电流曲线与正常停车一样,无上升趋势,初步排除

电机绝缘问题,通过测量电机绝缘合格,联系计控人员查看DCS故

障记录未发现任何故障记录,电气检修人员现排查未发现任何异

常,初步判断车间人员存在误动现象,检查无异常后试启正常。通

过与检修人员分析高压开关控制回路及当时报文,排除配电室分闸

的可能,主要学到知识点有转换开关有三个位置即远方位置、就地

位置、车间位置,通过分析转换开关在车间位置时配电室控制回路

是断开,无法从配电室发出命令,转换开关在车间位置时只能从现

及外部发出分闸信号。原料车间计划停2#球磨机,联系停1#、2#、

3#矿浆泵,3#、4#泥浆泵、2#回转筛,由于工艺原因2#矿浆泵停运

停电需要液位达到一定程度后1#球磨机停运后,才可以停运2#矿浆

泵,与车间沟通大概五点左右,通过车间的工‘作安排初步判断有可

能车间人员误操作C

2、20_.03.12日01:45二厂蒸发联系B组强制效出料泵运行

中跳停现检查配电室检查变频器报逆变器过载,通过DCS分析发

现设备空转六七分钟跳停,检查运行电流15A左右,跳停电流118A,

车间人员排查进口固含较高沙子较多,车间人员打开放料阀后放料

正常,已通知车间

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