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2025年电厂个人年度工作总结

2025年,我在电厂运行二值担任主值班员,全年共计参与倒班286次,负责3、4机组日常监盘、巡检及异常处理,全程参与春检、秋检及3机组C级检修,现就具体工作情况总结如下:

年初至3月,重点配合完成3机组冬季保供任务。期间北方持续低温,机组负荷长期维持在85%以上,我负责的汽机专业需实时监控主汽温度、轴瓦振动及凝结水水质等32项关键参数。2月14日中班,监盘时发现3机高压缸排汽温度较前值上涨3℃,且趋势未稳,立即调取历史曲线对比,结合近期煤质化验数据(硫分1.2%,较设计值高0.3%),判断可能因燃烧调整不当导致过热度异常。随即联系锅炉主操调整二次风配比,同时降低给煤量5t/h,15分钟后温度回落至正常区间。此次处理避免了因超温引发的停机风险,事后值内组织专题分析,完善了高负荷下煤质波动的应对预案。

4月至6月春检期间,作为班组技术骨干,牵头完成4机6kV厂用段全停检修。检修前3天,我带领副值对该段所属38台电机、21面开关柜进行预检查,发现4A凝结水泵电机轴承室有油泥堆积(厚度约2mm)、4低厂变低压侧B相电缆头绝缘层轻微碳化(碳化长度约5cm)两项隐患,提前上报并协调检修部处理,避免了检修期间因设备缺陷延长工期。检修过程中,全程监督安全措施执行,核查电气“五防”闭锁装置23次,确认隔离票、操作票“双票”执行率100%,最终4机厂用段提前12小时恢复送电,为后续机组启动争取了时间。

7月至9月迎峰度夏期间,机组调峰频次增加(日均启停调峰2次),重点强化了对汽轮机热应力的监控。针对调峰过程中高压缸胀差易超限问题,总结出“提前30分钟投用轴封高温汽源、升负荷速率控制在2MW/min以内”的操作方法,应用后3、4机胀差超限次数较去年同期减少70%。8月7日,4机调停备用期间,巡检发现小机润滑油箱油温异常下降(2小时内从45℃降至32℃),排查后确认是冷油器冷却水门误开,及时关闭并投用电加热,避免了润滑油温过低导致的启机延迟。

10月至12月,主要参与3机组C级检修及环保改造项目。检修中负责汽机专业12项标准项目验收,重点跟踪高压主汽门门杆密封改造。原设计密封采用梳齿式结构,运行中存在微量漏汽(约0.5t/h),此次改造更换为蜂窝式密封。我全程参与到货验收(检查密封环间隙0.250.30mm,符合图纸要求)、安装监督(确认压盖紧力0.05mm,螺栓力矩120N·m)及试运验证,投运后漏汽量降至0.1t/h以下,年可节约蒸汽损耗约3500吨。此外,配合完成机组低氮燃烧器改造后的调整试验,通过优化二次风配风方式,将NOx排放浓度稳定控制在45mg/Nm3(低于环保限值50mg/Nm3),同时保持飞灰可燃物≤2.5%,达到经济与环保双赢。

全年累计完成操作票1368张,无误操作;发现设备隐患27项(其中重大隐患3项),均及时处理;参与编写《调峰机组汽机侧操作手册》《冷油器异常油温处理流程》2项规程;带教新员工2名,通过言传身教帮助其掌握监盘要点及应急处置技能,目前2人已能独立完成副值班员岗位操作。

存在不足:9月下旬曾因监盘时兼顾多项操作,导致3机除氧器水位短暂低于低限(200mm),虽未触发保护,但暴露了多任务处理时的注意力分配问题。后续通过参加“多线程操作注意力训练”专项培训,制定“监盘优先级清单”(按参数重要性分级标注),目前已基本改进。

2025年是我技术能力提升较快的一年,从应对常规异常到参与设备改造,从独立操作到带教新人,每一步都离不开团队支持。新的一年,我将继续夯实基础,重点关注新型调峰技术(如抽汽蓄热)的学习应用,为机组安全经济运行贡献更多力量。

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