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2026年化工企业工艺控制工程师面试题及答案

问题1:请结合具体案例说明,当连续搅拌釜式反应器(CSTR)的转化率低于设计值时,你会从哪些维度进行原因分析?需要调用哪些关键数据?采取的优化措施可能包括哪些?

答案:

当CSTR转化率异常时,需从“反应动力学、物料平衡、热量平衡、设备状态”四个维度系统排查。以某年产10万吨PTA装置的氧化反应器为例,曾出现转化率从98.5%降至95%的情况,分析过程如下:

第一步:验证基础数据准确性

调取DCS系统中近72小时的实时数据,重点核对进料流量(醋酸、对二甲苯、催化剂浓度)、反应温度(195±2℃)、压力(1.2MPa)、搅拌转速(280rpm)、尾气氧含量(3-5%)及催化剂钴锰比(1:1.2)。通过物料平衡计算,确认进料组成无偏差(对二甲苯纯度99.8%,符合设计值),排除原料品质问题。

第二步:反应动力学分析

转化率公式为\(X=1-\frac{C_A}{C_{A0}}\)(\(C_A\)为出口浓度,\(C_{A0}\)为进口浓度)。通过在线色谱仪检测出口对二甲苯浓度,发现\(C_A\)较设计值高2.1g/L,推测反应速率下降。进一步分析动力学方程\(r_A=kC_A^n\)(该反应为一级不可逆),计算实际反应速率常数\(k\)(通过\(k=\frac{V}{V_R}\ln\frac{1}{1-X}\),\(V\)为体积流量,\(V_R\)为反应器体积),发现\(k\)较设计值降低15%。可能原因:催化剂活性下降(钴离子浓度从800ppm降至720ppm)或反应温度波动(实际温度最低达192℃,低于设计下限193℃)。

第三步:热量平衡验证

反应器为强放热反应(ΔH=-1250kJ/mol),需通过夹套冷却水移热。计算热平衡:反应放热\(Q_r=V_Rr_A(-ΔH)\),实测为12.8MW;冷却水移热\(Q_c=WC_pΔT\)(W为冷却水流率,\(C_p\)为水比热容,ΔT为进出口温差),实测为11.5MW。热量未完全移出导致反应器实际温度低于设定值,进一步降低反应速率(阿伦尼乌斯公式\(k=Ae^{-E/RT}\),温度每降3℃,k约降10%)。

第四步:设备状态排查

检查搅拌器机械密封,发现轴封泄漏导致搅拌功率从35kW降至28kW,混合效果变差(实测反应器内温度梯度达5℃,设计要求≤2℃),物料与催化剂接触不充分,局部反应速率降低。

优化措施:

1.调整催化剂注入量,将钴浓度恢复至800ppm,同时监控锰浓度避免过度氧化副反应;

2.增加冷却水流量(从120m3/h提至140m3/h),将反应温度稳定在195±1℃;

3.检修搅拌器轴封,更换磨损的机械密封件,恢复搅拌功率至35kW,确保反应器内温度均匀性(梯度≤1℃);

4.增设在线催化剂浓度分析仪(原人工取样间隔4小时),将控制周期缩短至1小时,实现闭环控制。

实施后,转化率3天内回升至98.2%,稳定运行后平均达98.6%,年增产PTA约2800吨,综合能耗下降4%。

问题2:某公司苯乙烯装置的精馏塔(30层筛板塔)近期出现塔顶产品乙苯含量超标(设计≤0.1wt%,实际0.3-0.5wt%),塔底苯乙烯含量偏低(设计≥99.8wt%,实际99.2-99.5wt%)。请分析可能原因,并设计一套基于DCS系统的排查与调控方案。

答案:

该现象表明精馏塔分离效率下降,需从“操作参数、塔内流体力学、热力学平衡、设备故障”四方面分析。

可能原因初步判断:

塔顶乙苯超标(轻组分难分离)、塔底苯乙烯偏低(重组分难富集),说明全塔分离能力不足,可能为:

-回流比不足(R<最小回流比\(R_{min}\));

-进料位置偏离最佳点(进料板气相组成与塔板不匹配);

-塔板效率下降(堵塞、漏液或雾沫夹带);

-进料组成波动(轻组分含量异常升高);

-再沸器加热量不足(塔底温度低于泡点)。

基于DCS的排查与调控方案:

步骤1:操作参数验证

调取DCS历史趋势,检查近72小时关键参数:

-回流比(R=回流流量/塔顶采出量):设计值3.5,实测2.8(因回流泵变频器故障,频率从50Hz降至42Hz,流量从120m3/h降至95m3/h);

-塔底温度(设计125℃):实测122℃(再沸器蒸汽压力从0.8MPa降至0.6MPa,导致加热量减少);

-进料位置:当前进料在第15层(设计进料板为第12层,因上月检修后程序未复位);

-进料组成:在线色谱显示乙苯含量1.2wt%(设计1.0wt%),轻组分略升高。

步骤2:塔内流体

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