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研究报告

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2025年钻井工程事故与处理之井塌处理案例

一、事故背景

1.事故发生时间及地点

(1)2025年3月15日,我国某油田在进行钻井作业时,发生了严重的井塌事故。事故地点位于该油田A区块,该区块地质结构复杂,地层稳定性较差,此前已发生过多起类似事故。当天,钻井作业已进入第三天,钻井深度达到1500米,按照预定计划,本应进行常规的钻进作业。

(2)当日上午9时30分左右,钻井平台突然发生剧烈震动,钻井液大量流失,现场作业人员立即停止作业并紧急撤离。经初步判断,事故原因为地层压力突然释放导致井壁失稳,引发井塌。事故发生后,油田公司迅速启动应急预案,组织救援队伍赶赴现场,同时向上级部门报告事故情况。

(3)事故发生时,钻井平台上有20名作业人员,其中3人受伤,1人重伤,其余人员均无大碍。受伤人员被紧急送往附近医院救治,经医生诊断,均为轻微擦伤。事故造成钻井平台部分设备损坏,直接经济损失约500万元。经过调查,初步判定事故原因系地质结构复杂、地层压力控制不当、钻井液性能不达标等因素共同作用所致。

2.事故发生原因初步分析

(1)根据现场调查和初步分析,本次井塌事故的主要原因可以归纳为以下几点。首先,事故发生地点A区块的地层结构复杂,存在多层易塌地层,地层压力较高,为11.2MPa,超过了该区块设计的安全压力值10MPa。在钻井过程中,由于地层压力控制不当,导致地层发生失稳,从而引发井塌。

(2)其次,钻井液性能不符合规范要求。在事故发生前,钻井液密度为1.15g/cm3,而根据设计要求,钻井液密度应控制在1.20g/cm3至1.25g/cm3之间。密度偏低导致钻井液的携岩能力和稳定性下降,无法有效抑制井壁的坍塌。

(3)此外,钻井过程中存在操作不当的情况。根据现场记录,事故发生前,钻井速度过快,每小时达到30米,远超过设计要求的20米/小时。过快的钻井速度导致地层应力集中,加剧了井壁的失稳。同时,在钻井过程中,钻井液循环不畅,导致钻井液无法及时补充到井筒内,进一步加剧了井壁的坍塌风险。结合近年来的类似事故案例,如2018年某油田钻井事故和2020年某油田钻井事故,均存在地层压力控制不当、钻井液性能不达标、操作不当等问题,本次事故的发生与这些案例具有相似性。

3.事故影响及后果

(1)2025年3月15日发生的井塌事故,对油田的正常生产造成了严重影响。首先,事故导致钻井作业被迫中断,原本计划在事故发生后继续进行的钻井作业被迫推迟,直接影响了油田的产能和产量。据初步估算,此次事故将导致油田少产原油约5万吨,经济损失巨大。

(2)事故发生后,钻井平台上的设备受到损坏,包括钻具、泥浆泵、井口装置等,维修和更换这些设备需要投入大量资金和时间。同时,由于井塌导致井筒破坏,需要进行修复或重新钻井,这也增加了额外的成本。据初步评估,设备损坏和井筒修复的总费用可能超过1000万元。

(3)除了直接的经济损失外,事故还对油田的声誉和员工的心理造成了负面影响。事故发生后,油田的安全生产形象受到了质疑,客户对油田产品的信任度下降,可能对油田的市场份额产生长远影响。此外,事故中受伤的员工需要在医院接受治疗,他们的身心健康也受到了影响,这要求企业投入更多的资源用于员工的康复和关怀。整体来看,此次井塌事故对油田的运营产生了全方位的不利影响。

二、事故现场调查

1.现场环境及设备情况

(1)事故现场位于我国某油田A区块,该区块钻井平台总面积约为5000平方米,可容纳30名作业人员同时作业。钻井平台结构为固定式平台,平台高度为20米,由金属结构组成,具有较好的抗风和抗地震能力。事故发生时,现场风力为3级,未超过平台设计的抗风能力(8级)。钻井平台配备有先进的钻井控制系统和监测系统,包括钻井液密度计、钻井压力计、井温计等,能够实时监测钻井过程中的各项参数。

(2)钻井设备方面,事故发生时使用的钻机型号为SGD-5000,最大钻深可达5000米,具备较强的钻井能力。钻机配备的主电机功率为630千瓦,能够满足钻井作业的高强度需求。钻具包括钻头、钻杆、钻铤等,总长度约1500米。事故发生前,钻具运行状态正常,无异常磨损或损坏迹象。钻井液系统包括泥浆泵、泥浆罐、泥浆循环系统等,泥浆循环能力达到每小时300立方米,能够满足钻井液循环需求。

(3)根据现场调查,事故发生时,钻井液密度为1.15g/cm3,低于设计要求的1.20g/cm3至1.25g/cm3。同时,钻井液循环系统存在循环不畅的问题,导致钻井液未能及时补充到井筒内。此外,事故发生前,钻井液检测仪显示钻井液性能不稳定,存在悬浮固体含量过高、粘度偏高等问题。在相似案例中,如2018年某油田钻井事故,也发现钻井液性能不稳定是导致井塌的重要原因之一。事

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