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- 2026-02-27 发布于河南
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事故案例/案例分析
济南市某化工厂氮氢气压缩机放空
管雷击着火事故
1事故概述
2004年8月26日,济南市某化工厂一台4M20-75/320型压
缩机放空管因遭雷击发生着火事故。
2事故经过
2004年8月26日9时,正值雷雨天气,厂内设备运行正常。
忽然一声雷鸣过后,厂内巡视检查工人发现厂区内8号氮氢气压
缩机放空管着火。在通知厂领导的同时,立即向厂消防救援队报
警。厂消防救援队在最短的时间内赶到着火现场,在消防救援队
和闻讯赶来的厂干部及职工的共同努力下,扑灭了着火,没有酿
成重大火灾,避免了更大的损失。
3事故原因
(1)氮氢气压缩机各级放空用截止阀,在长期的使用过程
中磨损严重,没能及时发现进行维修和更换,造成个别放空截止
阀内漏严重,使氮氢气通过放空管进入大气遭遇雷击而发生着火
事故。
(2)氮氢气压缩机各级油水分离器在排放油水时,所排出
的油水都进入到集油器内,而集油器放空管连接到放空总管上。
操作工人在进行排放油水的过程中,没能按照操作规程进行操
作,使氮氢气进入集油器后随放空管进入大气。在排放过程中遭
遇雷击而发生着火事故。
(3)由于放空管没有单独的避雷设施而遭受雷击也是此次
着火事故的重要原因。由于该厂采取的避雷措施是在压缩机厂房
上安装避雷带,而放空管的高度超过了避雷带,其它的避雷针又
不能覆盖放空管,因此引发此次着火事故。
4防范措施
上述分析肯定了这次事故的主要原因是大量的可燃气体--
--氮氢气进入大气,以及防雷措施不合理造成的,因此针对这次
着火事故提出了如下具体的防治措施:
(1)对氮氢气压缩机各级放空用截止阀进行定期检验,磨
损严重的应及时进行维修或者更换新的截止阀。从而避免因阀门
内漏使氮氢气进入大气造成事故。
(2)加强巡回检查,确保油水分离器的排放操作按规定进
行,严格规定其排放操作时间。
(3)按标准正确设置避雷装置。这次事故发生后,厂内技
术人员按防雷的基本措施对全厂内的避雷装置进行了全面细致
的检查。对防雷的薄弱环节进行了改造,增设了高性能的避雷器,
并进行了合理布置,确保同类事故不再发生。
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