氯碱化工事故案例汇编和防范措施.pdfVIP

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  • 2026-02-14 发布于河南
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一、工艺

“11.6”液氯充装泄漏事故报告

(1)概述

2011年11月6日15点50分,液化包装工段发生一起氯气泄漏事故。

(2)事故经过

2011年11月6日15点50分,液化包装工段包装工王某在11号充装台进

行充装,充满后没有关闭充装进料阀便打开抽空,在没有观察压力表是否负压的

情况下就直接去卸瓶卡,导致液氯泄漏,王某慌忙撤离了现场。副段长韩某听到

充装泄漏后立即跑到事故碱池旁戴上正压式空气呼吸器冲到泄漏点,经检查确认

未关出料阀,随即关闭出料阀,泄漏源得到有效控制,机修段长许某、包装工张

某推来两台氯气捕消器对氯气进行捕消,分厂领导到达现场后立即通知主控人员

打开风机将泄漏氯气抽到事故塔,同时组织现场人员封闭厂房四周窗户并启动水

幕喷淋,有效控制了氯气扩散,16:00处置结束。

(3)原因分析

1、充装工没有按操作规程操作在未关闭充装阀的情况下先关闭钢瓶阀、打

开抽空阀,在没有观察压力表是否为负压的情况下就直接打开钢瓶阀,是造成此

次事故的直接原因;

2、发生事故后操作工未及时处理,延误时间,造成泄漏扩大。

(4)解决及防范措施

1、员工强化培训,要求严格按规程操作;

2、增加氯气泄漏应急演练次数,使岗位职工熟练掌握应急技能;

3、教育职工遇事要沉着冷静,按照应急措施处理事故,避免因延误时间而

导致事态扩大。

4、水幕喷淋循环出口自动调节阀到货后,动力分厂及时组织人员安装,实

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现自动报警联锁。

“9.29”盐水配水罐PH值偏酸事情经过

(1)概述

2014年9月29日15点45分盐水汇报配水罐淡盐水PH偏酸。

(2)事故经过

2014年9月29日电解工段0点班主控操作人员王某、郭某在进行树脂塔酸

洗的过程中因交替吃饭没有做到相互提醒,没有在7:20将去D-166废水罐的阀

门160-2打开,直到7:53才将其打开,使酸洗产生的废酸液进入D-165废盐水

罐内33分钟。在事情发生后,当班主控操作人员并没有及时通知班长,和盐水

工段,当时正是交接班时,也没有告知下一班的操作人员,致使下午13点左右

盐水前前反应池PH值迅速降低,盐水操作工及时加大加碱量,直到下午5时左

右在正常。

(3)原因分析

电解主控操作工王某、郭某,责任心不强,操作时没有及时按照操作步骤进

行阀门的切换,致使大量酸水进去D-165废盐水罐内,并且在事后没有及时通知

当班班长和盐水工段操作人员。在交班时也没有告诉下一班接班人员,导致大量

废酸水进入盐水配水罐内,在下午13点时这一波偏酸的性的水进入化盐池,导

致用碱量增加。

(4)解决及防范措施

1、工段吸取教训,加强工作人员的责任心,形成在出现问题的时候能够及

时的汇报并积极的配合解决问题的好习惯。

2、盐水工段在出现问题后应及时查找原因,及时汇报。在发现水偏酸性时应尽

快用PH值试纸找出酸性较大的配水罐,尽量减少其进化盐池的流量,加大合格

配水罐的流量,从而避免大量酸性水进入化盐池后PH值无法控制的现象。

“5.5”7度水箱溢罐事故

(1)概述

2018年5月5日13点50分,合成5号炉闪蒸罐漏在倒炉过程中造成7度

水站水箱溢灌。

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(2)事故经过

2018年5月5日13点50分,合成工段5号炉闪蒸罐漏,操作工孙某接段

长通知,准备4号炉点炉前准备工作,孙某打开4号炉一级降膜吸收器循水水上

水阀门打开、回水阀门为常开状态,之后又去干其它工作,约10分钟左右,接

调度通知7度水站水箱溢灌。操作工孙某和班长陈某前去检查,将循环水上水阀

门关闭,检查冷冻水回水阀门关闭完好,又再次用叉板拧紧。同时7度水站操作

工王某、一分厂副厂长张某等人员赶到现场,发现冷冻水泵压力表指针晃动,泵

前进口软管吸扁,判定泵前过滤器堵,迅速将泵进口旁路打开,但由于旁路阀门

长时间未用,开启困难,经过约30分钟,将旁路阀门流量调好,压力恢复正常。

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