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- 2026-02-17 发布于四川
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生产组长试用期工作总结和自我评价
第一章试用期工作背景与目标
1.1入职背景
本人于2023年2月6日入职东莞××电子有限公司制造二部,担任SMT生产线生产组长,试用期三个月,汇报对象为该部高级主管李××。入职前公司面临三大痛点:①三星贴片线换线平均耗时38分钟,高于客户要求≤30分钟;②DIP段一次直通率92%,低于集团标杆97%;③员工月度离职率9.8%,导致技能断层。试用期目标由人力资源部、制造部、质量部三方联合签发,量化指标为:
①换线时间≤28分钟;②直通率≥96%;③离职率≤6%;④现场6S评分≥90分;⑤安全事故0起。
1.2目标拆解
将上述指标分解为可执行任务:
①时间类:建立“换线标准作业书+工具车+影像追溯”;
②质量类:导入“炉温实时监控+AOI误判率降低+员工防错考核”;
③人员类:推行“技能矩阵+多能工津贴+师带徒协议”;
④现场类:制定“6S责任田+红牌作战+周循环审核”;
⑤安全类:执行“KYT危险预知训练+虚惊提案+安全绿十字奖励”。
第二章主要工作实施与成果
2.1换线效率提升
步骤1:现状测量
连续两周使用秒表法记录全部换线节点,发现程序下载与首件确认合计耗时14分钟,占比37%。
步骤2:ECRS改善
取消:拆除旧程序备份U盘反复插拔动作;
合并:将首件确认与炉温确认并行;
重排:提前30分钟由技术员离线备程序;
简化:制作“换线工具车”,把常用内六角、热电偶、锡膏统一定位。
步骤3:标准化
输出《SMT换线SOP》V3.0,含7大阶段、32步操作、每步时间上限;拍摄教学视频8条,上传企业微信知识库。
步骤4:训练与考核
采用“OJT四步法”:我说你听→我做你看→你做我看→你独立做;考核标准28分钟内完成且首件合格率100%,未达标者补训再测。
结果:3月份平均换线时间26.4分钟,较基线减少11.6分钟,每月释放机台86小时,折算产值约42万元。
2.2直通率提升
步骤1:数据分层
将不良按“锡少、偏移、翻件、异物”四类统计,发现锡少占比54%,集中在Q5、Q7两个锡膏印刷站位。
步骤2:DOE实验
采用2^3全因子设计,因子:刮刀压力、脱模速度、锡膏品牌;指标:锡膏厚度CPK。实验结论:压力0.22MPa、速度0.5mm/s、品牌A时CPK=1.87为最优。
步骤3:防错装置
在印刷机加装“锡膏厚度在线测厚仪”,厚度超规格自动停机并亮红灯;同步修改作业指导书,厚度异常必须通知技术员复位。
步骤4:技能认证
制定《印刷工技能评价表》,分笔试+实操,80分以上方可独立上岗;3月认证18人,淘汰2人转岗。
结果:3月份DIP一次直通率96.8%,较基线提升4.8%,每月减少返工工时310小时,节省人工成本1.9万元。
2.3人员稳定与团队建设
步骤1:离职原因调查
对1—2月离职42人做电话回访,TOP3原因为:夜班补贴低、伙食差、无晋升通道。
步骤2:制度修订
①夜班补贴由25元/班提升至35元/班;
②与行政部签订新餐饮合同,增加自助打菜窗口;
③建立“多能工—全能工—助理组长”三阶晋升通道,每阶薪酬差300元。
步骤3:师带徒协议
签订《师徒协议》28份,规定师傅带会3项技能并通过品保部考核,奖励600元;徒弟3个月内离职,师傅奖励减半,形成利益绑定。
步骤4:员工座谈会
每月15日白班、夜班各开一场,现场收集问题,24小时内由HRBP公示处理进度。
结果:3月离职率5.1%,环比下降4.7个百分点,节约招聘与培训费用约3.4万元。
2.4现场6S与目视化
步骤1:责任田划分
将车间3200㎡划分为24块“责任田”,每块设二维码,扫码显示责任人、标准照片、点检记录。
步骤2:红牌作战
3月共贴红牌97张,整改完成率100%,典型问题如“无尘布未定位”复发率由20%降至2%。
步骤3:周循环审核
建立“红→黄→绿”评分体系,得分80分红牌停产整改;80—90分黄牌限期整改;≥90分绿牌并奖励200元。
结果:3月平均得分92.4分,较1月提升15分,获集团6S金牛奖。
2.5安全管理
步骤1:KYT训练
每周三利用班后10分钟,对“锡膏印刷刀片割伤”进行KYT四阶段分析,共输出对策12条,如“刀片统一回收盒+防割手套”。
步骤2:虚惊提案
3月收到虚惊提案22条,采纳18条,发放奖励1800元;其中“叉车转弯超速”提案被推广到全厂。
步骤3:绿十字奖励
实现“0事故”连续92天,授予团队绿十字锦旗,并奖励团建基金3000元。
第三章工具与方法总结
3.1统计工具
Minitab用于DOE分析与CPK计算;ExcelPowerQuery用于离职数据分析;Tableau用于直通率可视化。
3.2管理工具
①OJT训练表;②ECRS改善
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