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  • 2026-03-03 发布于河南
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****公司设备管理模式总结分析报告

2013-2014年度,在各级领导的正确领导下,****公司围绕提高

设备运行效率,落实设备管理责任,促进厂内设备自主保全工作等难

点和焦点问题,通过搭建管理平台,夯实设备基础管理,完善设备管

理体系等措施,提高了设备运行管控能力,确保了新厂从设备安装调

试到正常生产平稳过渡,新设备的安全良好运行较好地实现厂内各项

经营目标。为了进一步提升****公司设备管理水平,设备科就一年来

设备管理模式演变过程进行了回顾总结,主要内容如下:

一、管理工作创新亮点及成果体现

1、分散式维修管理模式的推行

(1)推行原因及思路:****公司建厂初期,厂区设备较少而基

础建设项目较多,设备维修工作主要采用集中式管理模式,由设备科

维保班全权负责各车间设备维修任务,因维修人员集中维修资源共

享,维修力量得到了最大化利用,在前期设备管理系统搭建过程中取

得了一定的成效。但随着车间生产设备数量增多,维修工作量的增大,

维修部门与生产部门分开的现状,给车间维修带来极大的不便,维修

工不专注生产设备维修,故障响应速度慢、出现与生产维修互相推诿

的局面等问题凸显,同时显现了生产线故障频发且得不到有效解决现

象。

针对以上问题,设备科于2013年11月份对厂内生产模式和维

修模式进行整体分析与总结,为了提高维修质量与效率,保障设备正

常运行,在厂领导的支持下,对厂内设备维修模式进行了调整,由集

中式维修改为分散式维修,各车间自配维修人员并实行自主维修保养

工作,设备科只提供技术支持,以此减少部门之间的沟通环节,确保

车间能够快速及时对设备故障进行处理。同时结合厂内的生产模式,

动力班还是集中式维修,主要针对厂外围设备进行维护维修。

(2)改进成果:从组织运行的两个月来看,减少了中间沟通环

节,便于维修指挥;维修工工作地点在现场响应快、专注生产线维修,

维修技能明显提高;设备故障率显着下降(从10%降到3%以下)设

备效率显着提高(从59%到91%),充分说明维修管理模式调整是十

分正确的,起到了较好的效果。同时通过试运行,维保人员的专业技

能也得到了提升。

10.10%10.83%

2.28%

2.72%2.23%

0.10%

第一季度第二季度第三季度第四季度

101#生产线设备故障率

110.00%

100.00%

88.30%

90.00%91.70%

80.00%84.00%

70.00%

60.00%

59.10%

50.00%

第一季度第二季度第三季度第四季度

101#生产线运行效率

2、设备故障抢修机制的建立

(1)改进原因:****公司生产线自试产以来,设备故障的次数

虽然不多,但单个故障维修时间过长,经事后分析,这些故障维修难

度并不高,维修工均能很好的完成,停机等待时间以及维修准备时间

耗时过长是导致效率低的主要原因,受“方程式赛车抢修模式”启示,

提升维修人员的快速反应能力,建立赛车式设备紧急抢修模式,提高

故障处理效率迫在眉急。

(2)改进思路:方程式赛车比赛中,赛车根据其各项指标性能

情况,定时进入检修站进行短时间维护,就是这几秒时间,检修站的

维护人员要迅速完成快速加油、拆解、更换、安装以及调整等工序,

保证赛车各部件性能达标,并重回赛道,通过借鉴学习,****公司主

要从以下几方面落实。

一是制定了设备抢修流管理办法,建立了抢修流程,固定了维修

步骤。组织设备维修人员,进行“8小时不可控停机原因树”

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