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  • 2026-04-25 发布于四川
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5S管理落实提升讨论记录

2024年3月15日14:0016:30公司第三会议室

参会人员:生产部经理王强、设备部主管李建、质检部主任周敏、行政部5S推进组组长陈芳、装配车间班组长张立、注塑车间班组长刘红、5S督导员赵亮

王强(生产部经理):今天重点讨论5S落实中的具体问题和提升措施。先请各车间班组长反馈一线情况。张立,装配车间最近检查扣分点主要集中在哪?

张立(装配车间班组长):3月12日5S检查,我们车间扣了8分,主要是两点:一是物料暂存区,A203轴承箱和B105电机底座混放,没有按工单分区;二是工具柜,3号工位的内六角扳手和梅花扳手未按规格分层摆放,有3把扳手超出定位线。另外,上周三白班,3号线换模时,工人找M8螺栓找了10分钟,最后发现螺栓被错放到隔壁线的物料盒里了。

刘红(注塑车间班组长):我们车间问题集中在“清扫”环节。注塑机料斗下方的原料碎屑,早班清理后,中班生产时又积了一层,到夜班下班才彻底打扫,导致地面有黏着物,11日检查时被指出“设备周边50cm范围内清洁不达标”。另外,模具架第二层的防锈油桶,有2个没拧紧,滴在地面形成油斑,擦了3次才干净。

李建(设备部主管):从设备维护角度看,5S不彻底会影响维修效率。上周二,2号注塑机液压油泄漏,我们去维修时,发现设备周边堆了5个空纸箱和2个废模具,挪开这些东西花了15分钟;还有,设备操作面板的

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