维修作业标准化案例.pptxVIP

  • 0
  • 0
  • 约1.53千字
  • 约 11页
  • 2026-06-26 发布于河南
  • 举报

维修作业标准化案例共享

——轿车车桥厂制造工程科2011年3月11日

案例简介项目编号:CIP-CJ-11-063项目名称:BlueStarB轴修理标准化改善改善背景:车桥厂现有一台BLUESTAR卧式加工中心,在设备维修过程中涉及到需对机床B轴台面进行拆装,由于设备原始图纸资料缺失,B轴结构复杂,拆卸过程易走弯路,可能拆卸很多不必要的零部件,且容易产生错误(例如误损B轴编码器),每次拆装台面需花费大量人力,维修耗时长。BLUESTAR机床外观

案例简介BLUESTAR机床B轴台面改善方案:制造工程科机修组联合分析,确认B轴的正确拆装步骤,在实际拆装过程中拍摄作业照片,标注关键步骤,制作修理拆装标准化文件,并作为设备图纸存档,为以后的修理拆装提供标准。改善效果:有效提高设备维修效率,原拆卸B轴台面一次需6人工作8小时,装配一次需6人工作10小时,拆装一次合计需6人工作18个小时,现拆装一次合计只需3人工作8个小时,同时避免了设备维修过程中因拆装错误引起的备件损耗。改善标准化输出:

案例简介项目编号:CIP-CJ-11-066项目名称:MAZAK主轴拉杆国产化替代改善背景:车桥厂MAZAK立式加工中心所用主轴拉杆易损坏,损坏后需对主轴拉杆总成进行更换,维修耗时长,且备件成本高。改善方案:经制造工程科机修组联合分析,发现

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档