钛阳极板电解产品高压水射流剥离装置的试验.pdfVIP

钛阳极板电解产品高压水射流剥离装置的试验.pdf

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ISsN1671—2900 采矿技术第lO卷第4期 2010年7月 CN43—1347/TD 2010 MiningTechnology,V01.10,No.4 July 钛阳极板电解产品高压水射流剥离装置的试验 龙飞,李政群,施磊 (湘潭电化集团有限公司, 湖南湘潭市411202) 摘要:钛阳极产品的剥离通常采取人工锤打的方式。不仅劳动效率低,而且工人劳动强 度大,工作环境恶劣。湘潭电化集团与长沙矿山研究院合作,设计并试验了高压水射流剥 离阳极板电解锰的装置,试验取得了满意的效果。介绍了水射流剥离钛阳极产品的方案 设计及系统工作原理。 关键词:钛阳极产品;水射流;剥离;高压泵站;振动装置 (1)水的工艺流程。自来水经电动球阀进入水 1 设计方案与原理 箱(水箱过滤器),经管道泵(前置泵)将水加压至 O.02 1.1产品剥离系统参数 MPa,送至高压泵增压至60MPa,喷射后的水 mm× 流至沉淀池,沉淀后的上清液由泵送回水箱循环使 (1)阳极板规格为宽×高×厚=1524 2540mm×12.7 mill;出槽温度为一9012;单板剥离用,如图1所示。 时间不超过一10s;剥离工作点1个。 匦H到。内盏器,№刮差霉墨引 (2)工作压力不超过60MPa。 In3/h。 (3)高压水流量14 (4)供水条件:进水压力0.2~0.3MPa;水温 35℃:供电电压380V。 图1水的流程 1.2产品剥离系统技术参数设计 采用振动破碎+高压水清洗的系统方案;剥离 (2)剥离运行状态。当光电检测仪检测到阳极 面为阳极板的两面;系统的控制与操作为半自动化, 板信号时,通过PLC控制的振动装置开始运行,同 单板依次进行剥离。 时卸荷阀关闭,高压泵排出的高压水送人喷嘴进行 根据阳极板尺寸,参考人工的剥离速度,将剥离 喷射剥离。 mm和 (3)准备时运行状态。当光电检测仪无信号 时间初步定为108/片。按阳极板高度2540 总剥离时间10s计算,升降速度为:2540×2/10=时,振动装置停机,同时卸荷阀打开,大部分高压泵 508mm/s=30.5 打出来的水经过卸荷阀回到水箱,实现卸压。下一 m/rain。按剥离处理能力为20 片/h,每片平均时间为2.92min,即清洗间断时间为 次剥离转入剥离运行状态,如此交替循环,直至剥离 175一10=165 s。 工作结束。 1.3工艺流程 (4)振动装置工作原理。电机驱动偏心轴转动, 出槽的阳极板组放在准备区呈竖直悬吊状态, 导杆在偏心轴的带动下,受滑块l限制,从而带动滑 每次起吊一块阳极板至剥离区,定位后阳极板下降, 块2左右往复运动,铲齿固定在滑块2上,通过调节 光电检测仪探测到信号后开启振动装置,同时关闭 滑块l的位置,可以调整滑块2的

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