用高性能直流调速系统改造大型精密机床的驱动系统.pdf

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维普资讯 如一午/ 。 ijb碗 /.珊 ,. 熄 , 用高性能直流调速系统改造大型 精密机床的驱动系统 中国扬 子 (集 团)套 司模具 中心 章满双 陈英明 丁 。、 ■·H————一 摘要 用高援直流调速 系统SSD59O改造 振后级无相差检测环节,所 以重复维修不能懈 大型精密机床的驱动 系统,达到控制升蝮 。从而 决 问题 。 提供 7一条企业改造机床设备 的思路 。 2,改造后进给驱动系统 AbstractThispaperintroduces thatthe 新系统采用英国欧仪公司 SSD590型直流 servomacsystem ofthemachineisremadeby 调速系统 ,其调速范围广.达1000:1,稳态精 modern DC. serorllac system. Also givesa 度可达0.Ol 或更高 ,过载能力强,其控制全 methoaofmachineremadeforthefactory. 数字化并与主回路完全隔离,内有 电流环 ,可 关键词 直流调遣系统 机床驱动 实现 电流 自适应控制 ,系统采用模块化 ,便于 安装与维护,维修周期短,可靠性好 。根据调速 一 台进 口的落地式镗铣床是我厂金属加工 精度要求,可采用 电枢 电压反馈 ,测速反馈,脉 中的关键设备 ,由于 电气系统中电子元器件老 冲编码反馈,且接线简单。其输入阻抗10MO可 化 ,造成故障率高 ,修复时间长,使机床 良好 直接连接lok多圈可变 电位器进行速度设定输 的机械性能难 以充分发挥 。我们在研究原电气 入,也可由外配上级微机数字量输入。由于系统 系统的基础上 ,从众多型号直流调速系统中选 为微机控制,可对系统状态、参数值、速度给 取了SSD590,对该机床进给驱动系统实旖全 定、PID参数及接 1:3组合进行按键输入。从而使 面彻底改造,使机床 电气可靠性极大提高 ,达 其可适应各类设备速度、张力、压力、温度及 到了预期 目的 位 置控 制,改造 的系 统框 图见 下 图。由于 1.原驱动系统 SSD59O直接驱各方 向电机,省去了发 电这一环 该机床为国外70年代后期产品,驱动采用 节,使系统简化,并减小了响应时间,提高了 发 电机 (F)+ 电动机 (D)模式,从理论上看, 响应速度 。 这种结构很难满足镗铣要求,其调速范围一般 小于100,为了提高调速 比,其对发 电机励磁实 施高级控制,采用了晶体管脉宽调制 PWM控 区 制,并运用 电流转速双 闭环PID调节,使速 比 + 达500t1。问题是多谐振荡器输出的两路方波脉 冲,理论上相位应严格相差180。。但 由于系统老 化,或更换的晶体管参数不可能完全相等 ,造 成相位大于或小于180,当相差达重叠5。或更 —— =_一 至外圈电路的故障信号 大时,造成下级功放对管单方导通而产生过电 流,形成击穿失控或热击穿,系统损坏 ,而谐 以X方 向为倒的改造后系统原理圈 在安装调试中,重点工作是 电流、转速双

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