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首钢长钢8号高炉炉缸炉底侵蚀调查
杨军昌,张联兵,韩秀鹏,申伟
(首钢长治钢铁有限公司)
摘 要:通过对首钢长钢8号高炉炉缸温度变化和护炉生产实践的总结,以及停炉后的破损调查,重点分析了影响高炉长寿的关键因素。
关 键 词:高炉;炉缸炉底;侵蚀;护炉
首钢长钢8号高炉(1080m3)于2004年9月19日投产,设计20个风口和2个铁口。高炉采用水冷炭砖一陶瓷杯综合砌体,炉缸、炉底配有6层测温热电偶。炉缸设计有4段冷却壁,冷却壁为球墨铸铁光面冷却壁,采用工业水冷却。2012年2月20日停产大修,生产7年6个月,总计生产生铁658万t,单位炉容产铁量6095t/m3。对8号高炉进行了炉缸炉底侵蚀调查,分析影响高炉长寿的关键因素和护炉的有效措施。
1 炉缸炉底结构
8号高炉采用的是综合炉缸、炉底结构,炉底封板上为混凝土,混凝土上并排42根Φ108mm的水管,往上为炉底捣打料找平层。在其上砌筑5层半石墨质砖,尺寸为400mm×400mm×1200mm,炉底总高度为2000mm,不同层之间交错砌筑。第5层半石墨质砖表面标高为6.503mm。第4层至12层外环砖为微孔炭砖,第13层至第14层为半石墨质砖。半石墨质砖上立砌2层复合棕刚玉砖,高度为690mm,形成陶瓷杯炉底。炉缸侧壁砌复合棕刚玉砖,形成陶瓷杯壁。铁口区范围用复合棕刚玉砖砌筑。冷却壁与炉壳之间填充无水炭素泥浆。炭砖与冷却壁缝隙约为70mm,用炭素S9填充料捣打。炭砖与陶瓷杯之间缝隙50mm,填充炭素胶泥。
2 高炉护炉生产情况
高炉开炉1周后即发现,标高9202、10205mm处的热电偶温度相继升高,内环部分点温度超过1000℃。随着生产延续,高温区逐渐下移到标高8199mm与7196mm的位置。高炉开始护炉,控制冶炼强度生产,直至停炉大修从未使用过全风作业。
在高炉的整个生产过程中,主要采取过以下措施维持高炉生产:风口喂线护炉;严格控制来水温度,局部通入高压水,增加铜冷却棒加强冷却效果;改变送风制度,部分风口改为直风口,缩短风口长度,缩小送风面积,以减缓铁水环流;堵温度高部位风口生产;加钒钛矿、钒钛球团矿生产,确保TiO2入炉量在8~15kg/t;控制较为充沛的炉温,确保生铁中[TiO2]含量≥0.12%;控制冶炼强度生产,利用系数2.2~2.6,鼓风动能9~11kJ/s,标准风速185~200m/s。8号高炉历年来技术经济指标见表1。
3 炉缸温度变化及采取的措施
(1)第一阶段(2004年9月—2007年5月)。2004年9月19日开炉,一周后即发现标高9202、10205mm处的热电偶温度相继升高,内环部分点温度超过1000℃。随着生产的延续,高温逐渐下移到标高8199mm与7196mm处。2005年4月,正北3号风口下方标高8199、7196mm处的J、K点热电偶温度逐步升高。到5月,内环温度点超出1000℃,超过热电偶量程,已不能作为检测点。
(2)第二阶段(2007年5—12月)。2007年5月19日零点班,当标高7200mm东北方向H点温度达到766℃,超过警戒温度,休风堵3个风口(6、7、18号),将风量控制在2000m3/min。但温度并没有得到有效控制,炉缸东北方向进入炭砖100mm深度的温度点最高升至978℃。2007年5月20日,被迫休风凉炉,堵5个风口(5、6、7、12、18号),风量控制在1500m3/min。
(3)第三阶段(2007年12—2009年8月)。2007年12月24日四点班,炉缸、炉底东南方向热电偶温度逐渐升高,标高7196mm处的F点(伸入炭砖100mm)温度从635℃升高到961℃(最高时1153℃),对应此处的第2段7、8号冷却壁组水温差从0.5℃分别升高到0.7℃和0.9℃,热流强度分别达到了9.87、15.01kW/m2。依据现场情况和护炉规定,于25日01:15休风凉炉,对8号冷却壁组进行了拆分,实施单独供水冷却。
(4)第四阶段(2009年8月—2011年3月)。2009年8月29日,7号冷却壁(面积3.522m2,水流量45m3/h)水温差从0.5℃升至0.7℃,热流强度达到9.78kW/m2。9月5日休风50min,捅开南面13号风口,堵东南面9号风口和东北面6号风口。9月6日升至0.8℃,热流强度12.12kW/m2。9月7日将第2段东面7号冷却壁单拆为2块,第2段7号单块冷却壁(面积1.761m2、水流量56.5m3/h)水流量增加11.5m3/h,水温差0.3、0.2℃,热流强度11.17、7.64kW/m2。9月24日后下降至9.3kW/m2以下。
(5)第五阶段(2011年3月—2012年2月)。2011年3月31日,炉缸温度突变,14号风口下方标高6900mm处抵住炭砖的临时热电偶温度突然升高,1
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