精度造船现状分析与改进.docVIP

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  • 2017-09-17 发布于江苏
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金陵船厂精度造船现状分析与改进意见 金陵船厂精度造船的发展及取得的成绩。 精度造船在我厂经历了“自发开展”和“系统开展”两个阶段。我厂从1996年开始建造出口机动船,工艺技术人员和部分车间领导在学习别的船厂经验的基础上,开始用“框架式建造”的方法建造双层底分段;并且生产处也指定了双层底分段建造的专门区域。这个方法的采用极大地提高了双层底分段建造的精度。在此基础上,我厂工艺技术人员又提出了双层底分段无余量合拢的工艺方法,建造了双层底分段无余量划线胎架。双层底分段在胎架上划线、切割余量后进行无余量合拢,在我厂实现了双层底分段有余量建造,无余量船台合拢的愿望。为了加快边舱的合拢进度,我厂采取了先吊上去划线,然后吊下来切割余量、坡口,打磨好以后再二次吊上去合拢的方法,也取得了较好的效果。2001年在建造三万吨多用途集装箱船的时候,船体二车间在船舯部的边舱取得了事先切割余量,一次吊装合拢成功的成果。为了加快集装箱箱脚的安装进度,我厂采取了在双层底分段及舱口盖上预先安装集装箱箱脚的方法,大大加快了装焊进度,也极大地改善了工人的施工条件。大家初步尝到了精度造船的甜头,也增强了大家进一步搞好精度造船的信心。 2003年,厂领导把开展精度造船工作正式提了出来。在高主席的带领下,设计公司、生产处工艺部为此做了大量的工作,制定了“焊接收缩量表”,对分段构件加放焊接收缩补偿量;制定分段内场工位图;绘制了

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