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一、设备概况
大唐安阳发电有限公司2*320MW 锅炉配备2台电除尘器,由兰州电力设备厂制造生产,于1998年正式投产,烟气排放浓度小于200mg/Nm3。#9炉电除尘于2004年4月、#10炉电除尘于2005年8月进行了增容改造。2011年#9、10炉电除尘对电源进行改造。
二、改造原因
1.电除尘器出口烟尘浓度超标,无法达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2003)烟气排放浓度小于50 mg/Nm3要求。
2. 电控设备故障频发,能耗高。电除尘器高、低压控制系统采用的是二十世纪80年代末的产品,在系统稳定性、自动化程度、远程控制方面较落后。
三、改造目标
烟气排放浓度小于50 mg/Nm3
四、改造方案
1、保留现有静电除尘器三个电场的支架、壳体和灰斗,在内部改造方面将原三个电场内部的极板和极线全部拆除,保持除尘器宽度不变,极板加高,12米增高为15米。
2、在现有三电场除尘器后面增加一个电场即变为四电场,并采用小分区技术。
3、极板、极线侧部机械振打全部改为顶部电磁振打,
4、对低压控制系统进行升级换代,开关选用智能型开关,控制器等相应控制系统采用智能控制系统,确保电除尘节能可靠运行。
五、改造厂家
福建龙净环保股份有限公司
六、改造效果:
烟气排放浓度小于50 mg/Nm3
七、改造后试验数据(最近)
#9炉电除尘:2010年4月份试验报告
1、 机组在300MW负荷下,燃用试验煤种,电除尘器电场投运正常情况下,A、B电除尘效率分别为99.72%、99.74%。
2、 机组在300MW负荷时,A、B电除尘器实际处理烟气量分别为100.77×104m3/h、102.22×104m3/h。
3 、机组在300MW负荷时,A、B电除尘器漏风率分别为2.74%、2.44%。
4 、机组在300MW负荷时,A、B电除尘器实际阻力分别为282.0 Pa、382.0 Pa。
5、 机组在300MW负荷时,电除尘器电场投运正常时,A、B电除尘器折算烟尘排放浓度分别为61.47mg/Nm3、62.97mg/Nm3。
6、电源改造模式为间接供电,改造后总节电率为39.64%~52.20%。
#10炉电除尘:2013年5月份试验报告
1、 机组在320MW负荷下,燃用试验煤种,电除尘器电场投运正常情况下,A、B电除尘效率分别为99.71%、99.72%。
2、 机组在320MW负荷时,A、B电除尘器实际处理烟气量分别为86.38×104m3/h、83.55×104m3/h。
3 、机组在320MW负荷时,A、B电除尘器漏风率分别为2.71%、2.46%。
4 、机组在320MW负荷时,A、B电除尘器实际阻力分别为369.5Pa、421.9 Pa。
5、 机组在320MW负荷时,电除尘器电场投运正常时,A、B电除尘器折算烟尘排放浓度分别为88.49mg/Nm3、85.31mg/Nm3。
6、电源改造模式为间接供电,改造后总节电率为42.35%~48.82%。
八、运行中存在的问题
1)电除尘顶部部分电磁振打支座损坏。
2)电除尘器入口气流分布板局部磨损;
3)振打清灰效果变差,有阳极极板积灰,阴极线变粗现象。
4)振打底座及钢梁出现裂纹、极线、极板出现变形。
5)保温间顶部钢板腐蚀渗雨。
九、本单位不满足新环保标准的除尘器存在的问题
烟尘排放浓度设计为50mg/Nm3,多年运行后电除尘器效率下降,而新的烟尘排放标准为30mg/Nm3。
十、下一步改造技术的调研情况,以及对改造技术路线的建议
电除尘器已进行过增容改造,进口烟道没有增加电场的位置,结合脱销改造电除尘出口有增加电场的位置,公司正在调研移动电极技术。
技术路线建议:低低温省煤器或粉尘凝聚技术+高频电源+增加一个电场采用移动电极技术,对变形的极线、极板进行校正,顶部振打改为侧壁振打。
十一、电除尘改造进展情况
#10机组电除尘摸底试验已于2013年5月份由河南电力试验研究院完成,预计本月将对#9机组除尘进行摸底试验。目前正在和电力研究院商谈。
十二、计划改造时间
#9机组计划定于2014年1月15日—3月20日,#10机组定于4月15日—6月15日。
大唐安阳发电厂
2*300MW电除尘器改造计划
一、设备概况
大唐安阳发电厂2*300MW 锅炉配备2台电除尘器,由兰州电力设备制造厂生产,于2008年投产,烟气排放浓度设计值≤50mg/Nm3。,2011年对电除尘进行电源改造,改造厂家为为大连电力研究所。
二、改造原因
电除尘耗电量大。
三、改造目标:
减少电除尘耗电率,提高电除尘收尘效率。
四、改造方案:
改造方案为间接供电
五、改造效果:
改造后总节电率为42.8%~52.51%
六、改造后试验数据(最近):
#1炉电除尘:2011年7月份试验报告:
1、机组 30
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