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2013年 7月 机床与液压 Ju1.2013
第41卷 第 14期 MACH1NETOOL HYDRAULICS Vo1.41No.14
DOI:10.3969/j.issn.1001—3881.2013.14.046
矿料小车驱动液压系统改进
李远慧 ,陈新元 ,朱学彪
(武汉科技大学机械 自动化学院,湖北武汉430081)
摘要:分析矿料小车的工况及存在的问题,通过计算机仿真对原液压系统及改进后的液压系统工况进行对比,获取油
缸工作油腔中的压力变化、油缸输出速度变化趋势曲线。通过仿真分析最终确定了液压系统的改进方案,改进后的机构工
作状态得到了改善。
关键词:计算机仿真;矿料小车;液压系统;改进
中图分类号:TH137.7 文献标识码:B 文章编号:1001—3881(2013)14—132—2
矿料小车主要用于将堆料场的矿料送入运料耙铲
中。矿料小车工况是直线往复运动,一天24h不间
断工作,工作时间长。其驱动装置是液压传动系统, 电液换向阀
采用液压油缸作为执行元件实现矿料小车的直线运 叠加式双溢流阀
油缸
动。
1 原驱动系统存在的问题
矿料小车原驱动液压系统的工作原理图见 图1。
控制回路 中采用电液换向阀 I作为油缸3的控制元
件 ,在控制元件 1和执行元件3之间设置了叠加式双
溢流阀,起回路缓冲作用…。动力源油泵给系统回路 图1 矿料小车液压系统原理图
提供流量为300Ifmin的工作油液,油缸往复运动一 0.30
0.25
次的工作时间约 11S左右,往复总行程是3m。油缸
0.20
带动小车的运动为连续运动,油缸活塞拉动小车送 0·15
料 ,在走到行程终点时立刻换向,改变矿料小车的运 O.10
0.05
动方向,继续送料。整个驱动装置安装在大车平台
O.O0
上 ,矿料小车油缸固定在大车上。驱动装置投入使用
后 ,出现了问题:运动到行程终点,停止该方向的运 (a)油缸工作腔压力曲线 (b)矿料小车运动速度曲线
动,大车平台出现振动;小车换向时,小车运动不平 图2 原系统工作的仿真曲线
稳,也使大车出现振动。通过 AMESim建立系统模 2 系统改进方案分析
型 。,进行计算机仿真,获得换 向阀阀芯换向时小 经分析,原有系统出现问题的原因是液压系统控
车速度及油缸压力腔压力变化,如图2所示。 制元件选择不当。电液换向阀换向时间极短,只有几
仿真曲线显示 :在小车停止及换向的时候 ,油缸 十毫秒 ,当电液换向阀换向时,换向阀的阀口开口度
压力油腔压力波动很大 ,存在较大的液压冲击;同
变化是从全开 口到零开 口 (阀芯回中位)、从零开 口
时,小车运动速度从
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