往复式气体压缩机过滤系统的改进.pdfVIP

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机械工程 1 文章编号: 2009)04-0044-02 1671-0711 ( 往复式气体压缩机过滤系统的改进 李中强,潘爱军,周旭升 (平顶山市神马奔腾化工股份有限公司,河南 平顶山 467000) 摘 要:通过增加过滤器的数量以及提高过滤网精度,优化反应系统的操作,保证了生产平稳、高效进 行,取得了显著效果。 关键词:压缩机;过滤网;精度 中图分类号:TH457文献标识码:B 平顶山市神马奔腾化工股份有限公司(原精苯装置) 量无法被全部带走,最终造成反应器床层及加热炉超温。 采用美国LCI工艺,通过催化剂加氢精制粗苯。年产纯苯 如果不及时发现并迅速调整,会造成装置的大联锁I-203起 27 712.7t 。精苯装置工艺流程分为预备蒸馏系统、莱托反应 跳,使整个装置紧急停车。 系统、苯精制系统以及硫化氢脱除系统。反应系统设计压 2. 改进措施 力5.5MPa ,床层温度为615~625℃。发生的反应主要为加氢 在压缩机C202A/B与缓冲罐D203之间加装两个过滤器 脱硫、加氢裂解以及加氢脱烷基等。这些反应均为放热反 F203A和F203B及前后截止阀(见图2),过滤网③ 、④ 的精 应,反应所释放的热量必须被带走,而压缩机C202A/B是为 度为90μm ,而压缩机入口处过滤网② 的精度为60μm 。在 莱托反应系统提供循环动力的设备,在整个装置中起着非 D203 出口的压力PI -222 与过滤网② 处之间的压差增至 常重要的作用。 0.2 MPa 以上时,就要切换F203A和F203B。经过一段时间的 1. 改进原因 运行检验,发现压缩机过滤网的堵塞没有得到明显的改善, 正常生产时,循环气体先经过D203罐进行气液分离, 故决定进行第二次技术改造,前提是压缩机打气量及循环 然后混合气体经过分子筛进行过滤,再进入压缩机C202A/B 气体量FI-208不受影响,而运行周期延长。将过滤器F203A 入口,在过滤网②处进行过滤,最后进入压缩机汽缸进行 和F203B 的过滤网③ 、④ 的精度改为70μm ,与压缩机入口 压缩(见图1)。循环气体中所含少量的固体杂质容易堵塞 过滤网② 的精度相差10μm 。经过一段时间的运行观察,效 过滤网,使通过量明显降低,造成D203 出口的压力PI-222 果明显改善,循环气体压缩机C202A/B入口过滤网清洗频率 与过滤网②处之间的压差增大,压缩机出口温度上升,做 从1~2次/月变为1~2次/年,精苯装置未再因压缩机入口过滤 功能力下降,导致压缩机打气量下降,引起莱托反应系统 网经常堵塞而导致装置低负荷运转甚至停车。 循环气量FI-208急降,反应器床层及加热炉产生的大量热 3. 改进效果 图1 原压缩机过滤系统 图2 改造后的压缩机过滤系统 1 中国设备工程 年 月 44 2009 04 2 机械工程 文章编号:1671-0711 ( 2009)04-0045-02 改造天然气加气母站压缩机风扇 1 1 1 1 2 1

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