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第35卷 第5期 山 东 冶 金 Vol.35 No.5
2013年10月 Shandong Metallurgy October2013
节能减排节能减排
粗颗粒污泥选别活性铁粉的工艺改进实践
赵 爱 新
(济南济钢铁合金厂,山东 济南250105)
摘 要:济钢粗颗粒污泥采用一级磨矿+磁选重选工艺提取活性铁粉,由于原料成分波动大,选别一直无法达到预想效果,
通过对现有工艺进行分析,改进采用磁选+重选+摇选组合式选别工艺,使粗颗粒污泥选别活性铁粉达到了设计要求,得
到了活性铁粉品位88%以上、全铁92%以上的活性铁粉,并实现了产线的连续稳定运行。
关键词:炼钢污泥;活性铁粉;品位;TFe
中中图分类号号:X756 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2013)05-0054-02
生产效率;尾渣脱水效果差,造成生产作业区环境
1 前 言
卫生状况较差。
济钢120t转炉年产粗颗粒污泥约4万t,为研究 2.2 转炉除尘污泥的来源及成分
污泥的综合利用投入了大量的人力物料。主要是 转炉炼钢过程中因氧化反应产生大量的烟尘
为球团配料使用,但含水20%~35%的污泥黏度很 和烟气。炉内局部温度非常高,使一定量铁和铁的
大,在球团配加时难以使用一般的配料设备。因污 氧化物蒸发并随炉气逸出;又因喷溅和喷射的原
泥不但经常粘堵出料口和配料设备,而且物料粘在 因,炉气夹带出一些渣粒;加料过程中散装料的细
一起分散度差,参与配料时不均匀,对生产稳定运 微颗粒被炉气带入烟道,烟气中含有大量烟尘。烟
行造成一定的影响。添加污泥后混料的不均使球 气中烟尘的主要成分是铁和铁的氧化物。烟气经
团矿内出现大量熔蚀和孔洞,竖炉结块次数增多; 重力收集,其中粗颗粒烟尘经螺旋脱水机分离,一
停止配加污泥期间,造球生产又反而难以适应,出 般情况下含有30%左右、嵌布细度为0.18~0.5mm
现成球速度降低、生球质量下降、返矿增加、燃烧室 的单质铁。
压力升高、炉况恶化等问题。为解决这一矛盾并实 2.3 转炉污泥分析及磨矿细度
现济钢非钢产业的持续发展,济钢铁合金厂开展了 通过对原料进一步研究发现,济钢转炉污泥中
利用粗颗粒污泥选别化工用活性铁粉的工艺研 含有20%左右、嵌布细度为0.08~0.4mm的橄榄石
究。通过二级球磨、磁选、重选等工序,将污泥中的 型晶体单质铁,传统的工艺(选别0.18~0.5mm的活
单质铁粉提纯到88%以上品位,用作钛白粉生产的 性铁粉)已经不可能有效选别。济钢粗颗粒污泥成
还原剂,实现钢铁污泥资源高附加值的应用。 分见表1。渣相和铁嵌布的显微组织见图1。
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