脱硫放空天然气回收技改总结.pdfVIP

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全国中氮情报协作组第28次技术交流会论文集 ·171· 脱硫放空天然气回收技改总结 刘洪 (川化股份有限公司,四川成都610301) 0引言 一10次,最多为10次,最少4次,年平均放空 800 次数为5.7次,年平均放空天然气3641113。 我公司200kt/a国产化合成氨装置建于20 2005--2007年,脱硫升温放空次数分别为4 世纪80年代末,日产合成氨600t,采用的是凯 次、6次、4次,年平均放空次数4.67次,年平 洛格技术。该装置在设计中吸取了日本东洋工程 000 均放空天然气299 m3。 公司在凯洛格大型氨厂传统流程工程设计中所作 的改进。采用了燃汽轮机驱动空压机并与一段炉 2放空天然气回收方案及实施 联用,同时设计了高压汽轮机发电机组的节能新 2.1回收方案的选择 流程,装置于1990年底建成投产,1992年进行 脱硫放空天然气能够被回收的地方有两处: 了性能考核,产品质量100%达到设计要求,装 一是燃料气系统,二是原料气系统。放空天然气 置各设备运转正常,主要工艺指标处于设计范围 回收到两个系统的管线走向和压力(0.35MPa) 内。当时的考核结果表明,装置工艺设计先进, 相同,但存在一些差异:放空天然气回收到燃料 吨氨能耗达到国际先进水平,技术也比较成熟、 气系统(图la),其接口在燃料气分离器(103 可靠。但由于该装置始建于20世纪80年代末, 一F)进口,在回收的过程中,由于回收天然气 受当时环保要求不高的历史条件限制,设计时没 压力的波动,会引起燃料气系统产生波动,对一 有考虑系统开车时脱硫天然气放空对环境造成污 段炉的温度有影响,同时放空天然气的回收量会 染的问题,没有设计开车条件下脱硫放空天然气 受系统燃料气总量的限制(开车过程中,燃料 的回收装置,使脱硫升温过程中大量天然气 (约60000m3)直接排放,不仅对周边环境造成 气使用总量最多4t/h,而放空天然气的总量为 8t/h),只能回收部分天然气;放空天然气回收 污染,还存在易燃、易爆的安全隐患,并给公司 造成经济损失。如今,随着环保要求的提高和节 到原料气系统(图zb),其接口在原料天然气分 能减排国策的贯彻实施,增设脱硫放空天然气回 离器(144一F)进口,回收过程中,对102一J 收装置已势在必行。 机组的进口压力有一定影响,但能够形成闭合回 路,实现循环升温,脱硫放空天然气能够得到全 1 改造前的工艺流程及放空状况

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