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连杆大头盖断裂的分析与处理
江苏省连云港市果品上司冷库 汪传银
在制冷工艺中,压缩机是必不可少的机械装置。在整个制冷系统中,虽然设计基本是
合理的。施工质量也基本保证的,但是在正常运行中却往往会发生各种各样的事故。这些
事故的发生不仅要在操作上查找原因。也应该从机器零件内在质最方面加 以分析,以便正
确判断事故的性质。 .
现根据我在实际工作中所遇的一例事故加 以分析:
江苏省连云港市邮电局于1986年底购进上海冷气机厂生产的6FWIO冷水机组一套,转
速1440转/分,由我市设备安装工程公司承接安装。今年 5月中旬对该机组进行调试,投入运
行。该机问断运转十多次,累计 5小时20分钟,各部位压力一切正常 良好,完全符合该机
技术参数:高压压力1.47MPa,低压压力0.49MPa,油压压力0.64MPa,使用25冷‘冻机油,
该机在正常运转时,突然发现油压低落,曲轴箱声音发出异常而停车。经检查发视压缩机
连杆大头盖断裂,连杆大头变形。 (附照片 1)曲轴箱内的油很脏,箱 内润滑油底部有砂
予,合金粉末 (碎末 )铁屑等沉淀物,连杆螺栓、螺帽开 口肖完整无损,连杆大头盖断裂,
连杆大头扩张1.83公分,大头瓦烧坏。根据上述事故情况,我们进行了认真的事故分析。
照片 l
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(一)rf1于产品质量差:从断裂的连杆大头盖断裂处查看,断面粗糙,实际接触而积
极少,明亮发白光泽仅 占六分之二,从 以上大头盖断 口分析,产品质量是造成此次事故的
主要原因。铸件内残留的铸造应力很大,非金属夹渣、夹灰及缩孔等缺陷。但未达到金属
的强度极限,运行时铸件虽未断裂,但变得非常脆弱,很容易在其它环节中产生了附加应
力而裂开,造成连杆大头盖断裂就是在拉应力过大而发生的。
连杆大头盖铸件强度不足,在交变荷载的作用下,因应力集中,开始在最薄弱的地方
形成显微裂纹,裂纹的进一步发展,使零件断裂,形成显微裂纹的原因是金属零件热处理
质量不高,零件表面有加工过深的刻痕,零件内部有气孔、砂眼,以及零件过渡断面处没
有一定的过渡圆角等。都是造成局部应力集中,促使显微裂纹的出现。在工作中裂纹不断
地向金属 内部纵深扩展,当零件有效断面减少到一定程度时,促使连杆大头盖断裂。
(二 )装配不当:在连杆大头盖存在质量差的内在因素,再加之装配中工艺不当,连
杆螺栓紧固不均匀,不注意将连杆螺栓对称交叉互相均匀地适当拧紧,而后用手转动联轴
器数圈,松紧适宜,使与轴颈配合时可保持 良好的接触面和正常的装配间隙,以防零部件
受力不均而弯 曲变形。现贴合不妥,则造成扭断连杆螺栓 。压断大头盖的事故。
(三 )该机烧坏大头瓦的又一原因:由于连杆大头盖断裂,大头瓦与 曲轴颈间隙失去
控制而造成曲轴输油孔大量跑油,致使油压低落,烧坏大头瓦。也由于上述原因,失去中
照片 2
心定位,无固定导向作用而发出撞击声。连杆大头内表面上形成深的刮纹是 由于两个物体
相互运动时零件接触面间混入其它杂物 (磨料)而产生的。 (附照片2)。如压缩机中的
油不清洁,有沙粒,致使连杆大头互相之间磨擦而发热,质合金系数增大。如滑动轴承在
计算时,它的单位负荷一般为2.94MPa,而实际上如干摩擦时,个别接触点的负荷可达到
2941MPa,这样因摩擦而产生的热,使零件局部温度上升到450。~IO00~C,滑动轴承的耐
磨合金在这时就会烧坏。(新的机器在装配不符合技术要求时也常出现这种现象)
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轴承问隙过小,璐不到充分润滑,造成半干摩擦 ,使轴瓦发热 ,拉毛 以致熔化。冈此,
婴防止此炎’敞的锭 {;’: 时 尽量做到 仆 所要求的光沾度l干lI必 隙,并保
证 良好的润滑条件。
迮杆大头盖断裂的处理:牲个讥组经过检查和清洗重新装配并按照该机技术标准,调
整 各 部 配 合间隙,碴新 换一根连杆、对 曲轴有拉毛伤痕,检修时采用50
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