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汇报内容 一、问题描述 二、市场走访汇总 三、故障分析、整改 一、问题描述 福田汽车反馈喷油泵市场问题较多,2013年8月,组织技术、质量、服务部门与康达公司共同对配装福田汽车产品进行市场走访,同时搜集失效件进行分析,查找原因,采取相应控制措施。 二、市场走访、分析汇总(共30台) 通过上述图表可以看出,康达公司喷油泵的出油阀芯断裂、双头螺栓断裂以及喷油泵柱塞卡死是需要重点分析、整改问题,因此对以上问题进行专项分析整改。 三、故障分析、整改 问题一、出油阀芯断裂 失效分析: 1、通过对失效件材料进行化验、检测,材料符合技术要求,与材料无关。检验报告如下: 2、对失效件的理化性能指标检查,符合技术要求,与热处理无关。检验报告如下: 3、对实物检查发现,存在出油阀芯锥面根部锥面R倒角过小问题。检测数据如下: 原因分析: 通过分析、试验,发现此处R倒角过小,机械加工、热处理造成的应力在此处集中释放断裂。 控制措施: 将出油阀锥面根部R0.1改为R0.2,增加此处强度。 完成时间:2012.12;喷油泵流水号:121200001(或0707EM00001)以后; 效果验证:目前对出油阀芯断裂的跟踪情况来看,2012年12月以后生产的喷油泵未发现此类问题。 问题二、双头螺栓断裂 失效件分析: 1、断裂双头螺栓对面的双头螺栓紧固螺母紧固力矩不足,要求9.3N.m~12.3N.m,实测5N.m。 2、对失效件材料检测符合技术要求,与材料无关。检验报告如下: 2、对失效件理化检测,理化指标符合要求。检验报告如下: 原因分析: 1、材料化验和对理化指标检查均合格,与零部件自身无关。 2、通过试验,如果吊兰两侧紧固螺母紧固力矩不足或不均匀,能造成紧固力矩大的一侧受力过大,受喷油泵工作震动疲劳断裂。 控制措施: 1、控制吊兰螺母紧固力矩,定期校准定扭矩扳手。责任部门:喷油泵分厂;完成时间:持续。 2、重点监控吊兰螺母紧固力矩。责任部门:喷油泵品保科;完成时间:持续。 效果验证:持续对市场反馈进行进行跟踪、监控。 问题三、柱塞卡死 失效分析: 1、杂质进入柱塞偶件导致柱塞偶件卡滞。 2、出油阀芯断裂,碎裂脱落的杂质造成柱塞偶件卡死。 3、燃油中水份过高,导致柱塞偶件锈蚀卡滞。 4、燃油中不明胶质或蜡质成分过高,导致柱塞粘滞滑动性差,采用清洁柴油清洗后正常。 原因分析: 1、喷油泵高压腔零部件的飞边、毛刺等杂质脱落,进入柱塞偶件。 1.1泵体各孔加工后去刺工序,由于是手工去刺,人员变更时,工艺方法掌握不熟练影响工序能力,且抽检方式导致有批次误判; 1.2喷油泵高压腔零部件清洁度差,主要是杂质颗粒度差。 2、出油阀偶件断裂导致柱塞偶件卡滞。 3、用户使用的油品质量差。 控制措施: 1、泵体各孔去刺工序,增加操作者标识,明确责任,专人全检去刺质量。 完成时间:2012.11 2、计泵体各孔去刺专机,替代手工去刺。 完成时间:2013.12;设备正在制造中。 3、对零部件颗粒度加严进行控制,由原先的≤06.mm提高到≤0.3mm。 完成时间:2013.07;喷油泵流水号:130700001(或0707FG00001) 4、出油阀芯断裂问题见故障模式一的控制整改。 5、组织技术服务人员重点对销量大的地区和反馈高的服务站进行走访,一方面了解我公司产品质量信息,收集故障件,争取第一时间确认现象,及时分析,另一方面及时掌握市场对公司产品的需求和意见,沟通培训服务站诊断维修产品的技能,降低客户抱怨。 效果验证:需进一步对市场跟踪 汇报完毕! 谢谢! 质量管理部
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