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活化塔自动升温控制在PLC系统中的实现.pdf

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石 油 化 TI TECHNOLO(]Y PETROCHEMICAL 2012年第4l卷增刊 活化塔自动升温控制在PLC系统中的实现 田佳鑫 (中国石化催化剂北京奥达分公司,北京101111) [摘要]对活化塔升温过程的研究发现,在PLc控制系统中,依托PLc控制系统强大的运算功能,采用模糊PID控制,设计了 活化塔的自动升温控制系统。经过实践检验,改善了系统的响应,使性能更加平稳,节约能耗和原材料,提高了丁艺操作效 率和稳定性,分子筛活性得到了有效的改善。 [关键词]自动升温;PLC;模糊PID控制 [中图分类号]TP273 [文献标识码]A 随着科学技术的发展和进步,PLC控制系统越 得,传统的常规PID控制方式要求控制对象为精确 来越多地应用于石油石化的生产控制过程中,根据 的数学模型,且参数是固定不变的,难以适应各种 扰动及对象的变化,其控制效果往往难以满足要 生产工艺要求,经过控制系统的改造,采用Quantn PLC控制系统,大大提高了生产的稳定性和生产效 求。模糊控制不要求知道被控对象的精确数学模 率。其中,乙醇塔分子筛的活化再生操作,就是根 型,只需要操作人员的经验知识及操作数据,鲁棒 据工艺生产的要求,依托PLC控制系统强大的逻辑 性强,适于非线性、滞后系统的控制,本工作采用 和运算功能,引入模糊控制,对乙醇塔温度参数进 模糊PID控制,提高控制效果。 行自整定,消除影响升温控制过程中的干扰因素。 T101塔分子筛的活化再生工艺要求: 温度的变化是活化再生的关键参数,升温过快,会 (1)各塔及相应的管线物料全部倒空,进料和 h,氮气 使乙醇塔受热面和物料管道的蠕变加快,影响使用 出料管线适当处打盲板;(2)氮气吹排5 寿命,导致乙醇塔的损坏或使用年限缩短。同时温 流量为2m3/h;(3)从环境温度升至100℃,升温 度增长过快,乙醇挥发迅速,瞬间压力的变化对设 速率约为15cc/h,氮气流量为2m3/h,所用时间近 7 m3/ 备的安全也构成影响;升温过慢,将会使活化塔循 h;(4)在100℃±10℃恒温4h,氮气流量2 环热效率降低,使耗电量增大。因此,在升温过程 中,必须将乙醇塔的温度严格控制在给定值附近。 ℃/h,氮气流量2m3/h,所用时间约15h。(6)活化 塔在40(0oC±2。C恒温24h,氮气流量2m3/h,恒温 1实验部分 至lJN寸后,电压调整为0伏,通氮气降温至100℃, 1.1实验装置 氮气流量2m3/h(标准体积);(7)封塔充氮保压 乙醇塔的活化再生,以T101塔为例,依托 (0.10—0.15MPa),自然降至室温,完成塔分子筛 PLC控制系统来进行逻辑和功能组态。控 Quantum 的再生操作。 制系统输出AI信号,通过可控硅来调节电压的变 在PLC控制系统中,采用FBD功能块图的编辑 化,进而达到乙醇塔的温度控制,实现自动升温。 语言来实现升温控制,根据工艺指标的要求,要 1.2实验内容 实现理想

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