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天钢3200m3高炉炉况失常处理
姚红新,杨光涛,项福明,高 斌
(天津钢铁有限公司) (北京科科技大学)
摘 要 天钢2号3200m3高炉采用铜冷却壁、软水密闭循环冷却、炉底采用水冷炭砖炉底、炉缸采用陶瓷杯等先进技术。开炉后,由于设备故障、原燃料条件变差、操作制度调剂不及时等原因导致炉况失常。采用热洗和酸洗炉、合理的装料制度、改善原料、狠抓管理等措施后,炉况逐步恢复正常。
关 键 词 高炉 炉况失常 装料制度
1 引言
由中冶京诚工程技术有限公司设计的天钢2号3200m3高炉于2006年5月2日送风点火开炉,开炉顺利。一直到2010年5月高炉顺行良好。期间风量6000m3/min,焦比最低降到345kg/t,矿批扩到80t/批。从6月8日开始,烧结矿转鼓指数下降(78%),华鑫焦炭和梗阳焦炭质量下降CRI=31.19%),炉况顺行变差,高炉不接受风量,压差高且不稳定,被迫缩小矿批(从80t缩到70t),提高焦比(从345kg/t提到380kg/t),风量5700m3/min,以维持顺行。6月15日休风后至6月17日炉况基本稳定。6月18日下午开始炉况失常,突然不接受风量,高炉顺行遭到破坏。期间装料制度调整,边缘布矿增加布焦减少。后通过狠抓原料,洗炉、调整装料制度、加强炉前出铁等措施,历时一个月才基本扭转炉况失常的被动局面,高炉基本趋于正常。
2 炉况失常的表现、原因及处理
2.1 炉况失常的表现
(1)接受风量能力变差,热风压力较正常升高,透气性指数降低。2010年6月18日下午高炉开始不稳定,滑尺次数增加,并时常造成中心管道,高炉十分不顺,炉况恶化。
(2)风口经常有升降,个别风口常有挂渣,风口冷热不均匀,有的明亮,有的呆滞,且风口大量破损,多在下部。
(3)铜冷却壁温度下降。从17、20m铜冷却壁温度趋势上看,整体温度下行且基本处于发死的状态,由此可知炉墙轻微黏结。
(4)炉缸炭砖温度也有所下降。出铁前风压易突升。下渣时间过晚会造成风压爬坡,炉温上行过快,同时常常伴有渣铁出不净。
2.2 炉况失常的原因
(1)在操作大型高炉上缺乏足够的经验及认识,并且对炉况不顺的原因分歧很大,没有严格按照日常的操作方针执行,一味地追求各种指标。
(2)入炉粉末过多且长期采取压边的装料制度。烧结矿中小于10mm的含量达23%,并且烧结矿筛的筛分效果比较差,造成入炉粉末过多。同时上部装料制度上没有做及时的调整,只是保证中心气流,没有及时地疏导边缘,造成炉墙轻微结厚。
(3)喷煤周向不均匀。高炉自开始喷煤以来就一直存在喷煤周向不均匀的问题,喷煤操作习惯减枪减煤。由此造成高炉边缘气流发展不均匀,有的过重,有的过轻。
(4)非计划休风及慢风时间过多。3200m3高炉常常由于设备故障造成无计划休风和慢风,特别是5月29日,高炉3号风口突然漏风造成无计划休风,风口灌渣时间过长,导致操作炉型发生变化。
(5)焦炭质量变差。进入6月份焦炭反应性(DRI=31.19%),焦炭空隙率偏大,影响其热态性能,焦炭质量明显变差。
(6)炉况失常主要原因是原燃料质量变差(表1),烧结矿低温还原粉化性能变差,软化区间加长,导致高炉透气性恶化,炉温及炉渣碱度波动过大,高炉顺行遭到破坏造成炉墙结厚。
2.3 炉况失常的处理
针对以上原因采取如下措施:
(1)6月20日开始提高炉温烧炉同时加萤石洗炉,每批料中加入0.3t萤石,将炉温[Si]从0.45%提到0.60%以上,保证炉缸充足的热量,并适当地降低炉渣碱度,控制生铁[S]在0.03%~0.05%,以保证渣铁的流动性。
(2)提高本体进水温度提高冷却壁水温差。将本体进水温度从40℃逐步提到42℃,水温差从4℃提到5℃~6℃。6月20日高炉本体进水温度从42.5℃提到43.5℃,6月21日提高到44.5℃,6月24日提到45.5℃,6月27日提到46.5℃。另外,还通过减少冷却水总流量的方法来降低本体冷却强度,6月24日将水流量从4350m3/h减到4300m3/h,6月28日又减到4200m3/h,6月29日减到4150m3/h,7月1日减到4100m3/h。通过以上措施的实施观察风口有大量的滑落物。
(3)调整操作方针。严格按压差操作,高炉料柱压差控制在170kPa以内,以保证高炉顺行为主;缩小矿批,矿批从80t缩到70t,提高焦比,焦比从345kg/t提到380kg/t;改用疏松边缘的装料料制,减少边缘布矿比例,减少中心加焦炭量,靠风速打开中心,使料制既稳定中心又疏松边缘。
(4)改善原燃料条件。从6月22日开始烧结矿转鼓指数提高到。78%以上,调整焦炭种类,加大冶金性能较好的焦炭比例。同时加强槽下筛分的管理,尽量减少入炉粉末,改善高炉料柱的透气性。
(5)缩小风口面积。利用6月29日休风机会将
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