第三讲 火电机组状态监测.ppt

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例2:B厂300MW亚临界机组 运行参数偏离设计值引起的能耗差 负荷率240MW以下 每↓10MW ↑1.36 267.5 4.42 端差 每↑3℃ ↑0.91 3 2.28 -0.22 过冷度 每↑2℃ ↑0.12 0 3.64 0.22 排烟温度 每↑10℃ ↑1.00 133.2 138.34 0.51 飞灰可燃物 每↑1% ↑0.70 ≤5% 1.26 -2.62 入炉煤热值 每↓230kj/kg ↑3.00 22760 22744.19 0.21 石子煤(T) 470 0.31 累计       15.05 例3:C厂330MW亚临界机组经济性分析 例4:D厂超临界600MW机组 运行参数偏离设计值引起的能耗差 项目 参数变化量 影响煤耗 (g/kwh) 设计值 8月实际值 影响煤耗 (g/kwh) 主汽压力 每↓0.5MPa ↑0.125 24.2 21.07 0.8 主汽温度 每↓5℃ ↑0.55 566 563.67 0.3 再热汽温 每↓5℃ ↑0.277 566 564.18 0.1 真空 每↓1KPa ↑2.21 96.1 91.97 9.1 给水温度 每↓10℃ ↑0.83 282 267.64 1.2 补水率 每↑1% ↑0.61 1.5 0.93 -0.3 高压缸效率 每↓0.5% ↑0.25   中压缸效率 每↓0.5% ↑0.17   低压缸效率 每↓0.5% ↑0.58   例5:E厂超临界600MW机组 运行参数偏离设计值引起的能耗差 负荷率400MW以下 每↓10MW ↑1.60   负荷率400MW以上 每↓10MW ↑0.50 504.8 4.8 排烟温度 每↑10℃ ↑1.00 123 130.85 0.8 飞灰可燃物 每↑1% ↑0.40 ≤4% 3.55 -0.2 入炉煤热值 每↓230kj/kg ↑3.00 22760 22689.6 0.9 石子煤(T) 2158 4.1 累计       21.5 例6:F厂超临界600MW机组 影响机组热耗的主要因素分析 例7:影响锅炉效率的主要因素定量分析 注:300MW机组 3.6.6提高机组经济性的途径 1.锅炉设备改造与调整 燃烧系统改造 改变燃烧方式 更换燃烧器 优化配风方式 受热面改造 水冷壁改造 过热器改造 再热器改造 省煤器改造 空气预热器改造 辅助系统改造 2.汽轮机通流部分改造与调整 通流部分改造 全部(动、静、高、中、低)更换 部分更换 更换叶片 通流部分局部调整 通流部分间隙调整 更换汽封 改善高中压进、排汽平衡环汽封通流面积 3.治理阀门内漏 系统优化 阀门合并 阀门取舍 阀门管理 通常容易发生泄漏阀门: 汽轮机本体疏水、高压主汽门前疏水、抽汽门前疏水、高压导管疏水、高低压旁路阀、高加事故疏水阀、给水旁路阀、给水泵和凝结水泵的再循环管等。 造成的结果: 造成大量高品位蒸汽漏至凝汽器,机组功率减少,同时凝汽器热负荷加大,又影响真空; 造成疏水集管与扩容器的温差增大,甚至造成疏水集管与扩容器连接处拉裂,使大量空气漏入凝汽器 ; 工质非正常流动,如工质通过疏水管道倒流至汽轮机,造成汽缸进水或冷蒸汽,启、停过程汽缸温差增大,甚至造成打闸停机后机组转速不能至零。 4.提高回热系统性能 合理调整加热器水位 合理选择疏水阀门的流通面积 合理设计排气系统 合理掌握投入、退出的温度变化率 合理检修维护(进出水室短路,旁路泄漏) 5.提高汽轮机冷端性能 真空严密性 凝汽器清洁度 冷却水流量 冷却水温度 凝汽器水室排空气 减少热负荷 抽空气系统 6.改善抽气设备性能 降低冷却水(工作流体)温度 真空泵工作特性线 真空泵降低冷却水温度的效果 在300 MW工况下,真空泵冷却水温度分别为18.5℃、22.25℃和30.5℃,真空泵出口循环液温度分别为35.34℃、38.875℃和45.11℃时,凝汽器压力分别为9.534kPa、9.94kPa和11.28kPa 。 在试验300 MW工况下,减去循环水温度变化对凝汽器压力的影响后,真空泵冷却水全部改用工业水(18.5℃),较原运行方式(循环水与工业水混合冷却)可以提高凝汽器真空0.288kPa,煤耗降低约0.86 g/(kW·h);较全部采用循环水可以提高真空约1.426kPa,煤耗降低约4.26 g/(kW·h)。 结 论 在线能损分析优化系统实时监测机组的运行参数,同时分析运行参数偏差对煤耗的影响,以对照曲线、棒图、列表等各种形式直观地反映出能损大小的分布情况,为运行人员及时调整操作,争取最佳运行提供了科学的指导。 与传统的离线分析计算模式相比,克服了滞后的缺点,更加真实地反映了机组的运行状况,有利于电厂的经济运行和优化管理。 本讲结束   1.状态评估技术

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