网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

液化气铜片腐蚀原因及防腐工艺研究.pdfVIP

液化气铜片腐蚀原因及防腐工艺研究.pdf

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
液化气铜片腐蚀原因及防腐工艺研究.pdf

维普资讯 8 液化气铜片腐蚀原因及防腐工艺研究 洪 星 摘 要 小试和侧线实验结果表明,引起液化气铜片腐蚀不合格的主要原因是油品中存在超标的H:s和元素 S等。焦 化液化气铜片腐蚀的直接原因是其中夹带了微量甚至常量的含 S胺液。筛选T种常温液相精脱硫剂,可消除液化气铜 片腐蚀 ;提出了液化气液相常温精制工艺,可较好地解决液化气铜片腐蚀问题。 关键词 液化气,铜片腐蚀,脱硫剂,脱硫,液相常温精制工艺 1 前 言 温液相脱硫后精制新工艺。 油田储运过程中伴生的轻质油,可作为液化 2 分析和试验方法 气燃料,但是这种产品经常出现铜片腐蚀不合格, 2.1 分析方法 将影响产品出厂。对引起铜片腐蚀的原因,国内 铜片腐蚀:采用 “液化石油气铜腐蚀试验”, 同行尚未达成一致认识。石油大学朱根权、夏道 SH/T0232—92,石油化工行业标准。H2S、硫醇 宏以汽油为研究对象,经过深入的研究_1一,认为 采用GC—AED测定,检测低限0.1ppm。 无机硫化物如 H2S、元素硫 (以S2、S4为主要形式 元素硫分析:采用 “气相色谱法测定催化汽油 存在的活性硫)等是导致铜片腐蚀不合格的主要 中的元素硫方法”,江汉石油化工厂研究中心内部 原因,其中H2S达 0.3~lppm或元素硫达 0.5~ 报告 ,1997。 1ppm就可导致铜片腐蚀不合格_2J。液化气铜片 2.2 试验方法 脱硫剂吸附精制工艺:装置侧线试验 ,采用固 腐蚀原因研究不多,针对性的解决措施更难 以找 定床常温反应器,原料一次通过。 到。因此迫切需要开发一种工艺流程简单 ,经济 合理的方法来解决液化气铜片腐蚀难题。 1997年,我们配合承担的南海西部公司的涠 j网 生产装置l 洲岛终端轻烃脱硫装置的设计,同湖北化学所联 I.......................-.J 合开展了液化气铜片腐蚀原因及对策研究项 目, 其 目的是通过小试和侧线试验,筛选出能够脱除 H2S和元素硫的脱硫剂,提出一项经济有效、切实 可行的解决液化气铜片腐蚀的常温液化气精制新 工艺。 在近一年的小试、侧线试验中,分析、研究了 液化气铜片腐蚀原因,跟踪了硫含量、硫形态、硫 化物夹带形式对铜片腐蚀的影响,评价、筛选了 图 1 试验流程简图 HB系列、HB5—2、NCG一5、99210—1等 20种脱 硫剂。湖北化学所提供的二种脱硫剂经改性后是 试验装置见 图 1。 消除液化气铜片腐蚀的较好的较精脱硫剂。详细 试验地点:采油二厂轻烃装置产品出口处。 考察了常温液相精脱硫时,各项工艺条件如空速、 空速控制:通过调节吸附柱后针型阀和流量 温度 、各种硫化物含量 、胺液含量、硫容对精制效 计控制流速,重量空速控制在 2~l5之间。 果的影响,提出了一条解决液化气铜片腐蚀的常 维普资讯 2002年第 5期 广 东 化 工 9 3 结果和讨论 有时当液化气中硫化氢、元素硫都不高时,铜

文档评论(0)

aiwendang + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档