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液化气铜片腐蚀原因及防腐工艺研究.pdf
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8 液化气铜片腐蚀原因及防腐工艺研究 洪 星
摘 要 小试和侧线实验结果表明,引起液化气铜片腐蚀不合格的主要原因是油品中存在超标的H:s和元素 S等。焦
化液化气铜片腐蚀的直接原因是其中夹带了微量甚至常量的含 S胺液。筛选T种常温液相精脱硫剂,可消除液化气铜
片腐蚀 ;提出了液化气液相常温精制工艺,可较好地解决液化气铜片腐蚀问题。
关键词 液化气,铜片腐蚀,脱硫剂,脱硫,液相常温精制工艺
1 前 言 温液相脱硫后精制新工艺。
油田储运过程中伴生的轻质油,可作为液化 2 分析和试验方法
气燃料,但是这种产品经常出现铜片腐蚀不合格, 2.1 分析方法
将影响产品出厂。对引起铜片腐蚀的原因,国内 铜片腐蚀:采用 “液化石油气铜腐蚀试验”,
同行尚未达成一致认识。石油大学朱根权、夏道 SH/T0232—92,石油化工行业标准。H2S、硫醇
宏以汽油为研究对象,经过深入的研究_1一,认为 采用GC—AED测定,检测低限0.1ppm。
无机硫化物如 H2S、元素硫 (以S2、S4为主要形式 元素硫分析:采用 “气相色谱法测定催化汽油
存在的活性硫)等是导致铜片腐蚀不合格的主要 中的元素硫方法”,江汉石油化工厂研究中心内部
原因,其中H2S达 0.3~lppm或元素硫达 0.5~ 报告 ,1997。
1ppm就可导致铜片腐蚀不合格_2J。液化气铜片 2.2 试验方法
脱硫剂吸附精制工艺:装置侧线试验 ,采用固
腐蚀原因研究不多,针对性的解决措施更难 以找
定床常温反应器,原料一次通过。
到。因此迫切需要开发一种工艺流程简单 ,经济
合理的方法来解决液化气铜片腐蚀难题。
1997年,我们配合承担的南海西部公司的涠 j网
生产装置l
洲岛终端轻烃脱硫装置的设计,同湖北化学所联 I.......................-.J
合开展了液化气铜片腐蚀原因及对策研究项 目,
其 目的是通过小试和侧线试验,筛选出能够脱除
H2S和元素硫的脱硫剂,提出一项经济有效、切实
可行的解决液化气铜片腐蚀的常温液化气精制新
工艺。
在近一年的小试、侧线试验中,分析、研究了
液化气铜片腐蚀原因,跟踪了硫含量、硫形态、硫
化物夹带形式对铜片腐蚀的影响,评价、筛选了
图 1 试验流程简图
HB系列、HB5—2、NCG一5、99210—1等 20种脱
硫剂。湖北化学所提供的二种脱硫剂经改性后是
试验装置见 图 1。
消除液化气铜片腐蚀的较好的较精脱硫剂。详细
试验地点:采油二厂轻烃装置产品出口处。
考察了常温液相精脱硫时,各项工艺条件如空速、
空速控制:通过调节吸附柱后针型阀和流量
温度 、各种硫化物含量 、胺液含量、硫容对精制效
计控制流速,重量空速控制在 2~l5之间。
果的影响,提出了一条解决液化气铜片腐蚀的常
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2002年第 5期 广 东 化 工 9
3 结果和讨论 有时当液化气中硫化氢、元素硫都不高时,铜
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