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大型交流异步电动机的 疑难故障处理 前言 大型交流异步电动机是工厂中的关键性动力设备, 它所拖动的对象均为大功率生产机械,为使生产顺利进行, 必须保养好电机,一旦电动机发生故障应迅速排除。可是 在实践运行中大型电动机所发生的故障多种多样,有的故 障还难以判断,处理来更是棘手。这是由于电动机的构造 特殊所致,既有机械运动规律,也有电磁感应原理,因此 在分析和处理大型电机的故障时要考虑这两个方面的因素。 对此,笔者将大型绕线式异步电动机的多年维修经验 进行总结,撰写成文,制成课件,为快速修理电机疑难故 障提供参考资料。 例1 电机运行中发出放炮声 单绳缠绕式矿井提升机所配套的电动机型号为JRZ630-16型,定子额定电压为6000V,功率为630KW,调速方式是通过切除转子外接电阻而实施,每切除一段电阻,电机速度提高一档,直至八段电阻全切完,电机达到额定转速。其电气控制原理如图1所示。一次,电动机在运行中发出“轰”的一声炮响,被迫停机。 原因分析:大型绕线式异步电动机从原理看是一台动态变压器,具有电压高、电流大的特点,正常运行时定子输入的电压是6000V,转子感应到的电压达1000V。如果转子回路开路,所感应到的电压是正常电压的好几倍,尤其是转子绕组外接有调速电阻器,当电阻器烧坏会引起转子回路开路,此时就会产生过电压而放炮。 电动机主电路控制原理图 KM:主接触器 KMa:正传接触器 KMb:反转接触器 KM1~KM8:调速接触器 检查步骤: 1、用电桥测量电动机定子三相绕组的阻值,如阻值一致为正常; 2、用2500V摇表测量定子绕组的绝缘,确认定子绕线是否接地; 3、用1000V摇表测量转子绕组的绝缘,对地阻值为零时,抽开电机滑环上的碳刷,将转子与电阻分开,再用摇表测量转子绕组的绝缘如正常,说明转子绕组未接地; 4、用1000V摇表测量转子外接电阻的绝缘,对地阻值为零,则说明电阻器已烧毁,仔细观察,发现电阻有一处开路,如图1所示。 处理方法 1、卸开电阻器的固定螺丝,拆下烧坏的一相电阻,更换一相同型号、同数据的电阻器,连接好电路; 2、用1000V摇表测量转子外接电阻,绝缘正常,恢复电机碳刷并调整其压力,使碳刷与滑环接触良好; 3、通电试机,逐步切除转子电阻,观看电机电流正常,说明修理成功。 例2 电动机运行时电磁声很响 该机运行中转子烧坏,一时难以修复,有一台同型号的备用电机,为了争取时间,快速更换,故将备用电机的转子更换到在用电机中,通电试机,结果电机发出尖叫的电磁声,但电动机电流并未明显增加。 原因分析:按常规原理分析,通常是电机负载过重、单相运行等会使电机声音不正常,但这种现象电机电流会增大,而尖叫的电磁声应从电机本身找原因,因为电磁声与电、磁有关。电流正常,说明电压和电机绕线正常,从电机构造看,定子与转子的磁力线要通过气隙形成磁路,转子四周气隙均匀,磁力线分布则均匀,电磁声则正常。否则,气隙不均,电磁声就会不正常。 检查步骤 1.用塞尺检查电机定子与转子间的气隙,如图2所示; 2.测量电机负荷端的上、下、左、右四个位置的气隙,基本一致; 3.测量电机非负荷端的上、下、左、右四个位置的气隙,差别较大,即上1.4mm,下0.8mm,左1.6mm,右0.7mm。 用塞尺测量电机气隙 。 处理方法 1.调整电机定子与转子之间的气隙,松开定子的地脚螺丝; 2.用薄铜片垫进电机的地脚内,如图2所示; 3.用塞尺反复测量电机负荷端与非负荷端的气隙,直至正常为止; 4.紧固电机地脚螺丝,注意应对角紧,不能顺一个方向紧; 5.通电试机,电磁声正常,处理成功。 例3 电动机起动电流过大 该机在起动时出现起动电流过大使保护动作而停机,据操作工反应,电机启动时电流表指针达到最大值,其声音明显变响,因而停机。 原因分析:电机起动电流过大原因有三,一是电机过载,当机械卡住或载物过多等均会引起过载; 二是单相起动, 当电源掉相,差一相电起动,会使起动电流过大;三是电机定子绕组匝间短路,此时电机三相绕组的阻值不平衡、所产生的三相旋转磁场不平衡,因此三相电流也不平衡。 上述原因均为常理,适用于中、小型电动机的故障分析,那么针对该机现象该如何诊断? 根据该机的控制电路特点,进行对症检查。 主电路 接触器KM8 主触点粘连 检查步骤 1. 确认电机的定子和转子绕组正常与否,分别用摇表和电桥测量绕组的绝缘与内阻; 2. 空载试机,不合高压电源,只合控制电源,专试调速控制电路,观察KM1~KM8动作顺序是否正常,结果发现接
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