LDPE装置粘壁原因及处理措施.pdfVIP

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  • 2017-08-27 发布于湖北
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LDPE装置粘壁原因及处理措施.pdf

工 业技术 I■ LDPE装置粘壁原因及处理措施 于 江 (大庆石化公司塑料厂 163714) [摘 要]反应粘壁 问题在国内LDPE装置 中普遍存在 ,本文对该问题出现原因及处理措施进行了阐述 。 [关键词]高压聚乙烯,粘壁 中图分类号:TU85 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)20—0108一O1 1LDPE装置简介 进行有计划的更换,保证二次机处于良好的运行状态,提高二次机打气量,从而 LDPE装置采用德国Basell公司LUPOTECHTOR~t;式法反应器专利技术, 提高装置的负荷 。 由意大利TECNIMONT公司承建,以乙烯为主要原料,醋酸乙烯(VA)为共聚 32通过工艺优化 ,减轻装置粘壁 单体,以过氧化物为引发剂,丙烯和丙醛为分子量调节剂,该技术采用乙烯单点 3.2.1优化过氧化物配方 进料,过氧化物由四点注入脉冲式反应器。整个装置由原料贮存、压缩、聚合、挤 过氧化物是LDPE装置的反应引发剂,因此过氧化物配方成为影响聚合反 压造粒、热水、高低压循环气处理、产品混合、包装及储存等单元组成。 应好坏的关键因素。优化过氧化物配方主要是降低高温过氧化物 比例,增加了 装置具有工艺复杂高温、高压 、易燃 、易爆、联锁点多(A/B/C~级联锁共 低温过氧化物 比例,使反应温峰前移,使分解温度高、分解时间长的过氧化物尽 计522点),操作难度大的特点 量少的进人后系统。配方修改后记录相关温度参数,绘制反应温峰曲线,通过与 单程最大转化率35%,产品密度:0.915g/cm3~0.935g/cm ,熔融指数: 配方修改前的温峰曲线对比观察调整效果,确定下一步优化参数。从各段的转 0.15~50g/10min,可生产产品牌号16个(其中通用树脂3个、专用均聚树脂9 化率来看,LDPE装置过氧化物配方的修改顺序应该为:反应一峰、反应二峰、反 个、EVA树脂4个)。 应三峰、反应四峰 ,因为随着温峰的后移,反应转化率逐渐降低。目前修改过氧 2LDPE装置反应粘壁产生原因 化物配方在LDPE装置粘壁调整上已得到效果验证,经过多次修改后装置的生 反应粘壁,是指 由于某种原因,使反应时出现了相对分子量较高的聚合物, 产负荷提高了0.1t/h。 这些聚合物粘在反应器的内壁上且极难脱落,我们把这种现象称之为粘壁。反 3.2.2调整反应器夹套撤热水流量、压力 应粘壁的出现,将会大大降低装置的产量,LDPE装置 自建成投产以来一直存在 反应器夹套热水的主要作用是撤走聚合反应产生的热量,因此水量及温度 反应粘壁问题,严重制约了装置的负荷及创效。 的高低对聚合反应的好坏影响很大。水温高起到加热效果,有利于处理粘壁料, LDPE装置反应粘壁产生原因: 但换热效果差。水温低换热效果好,但到不到处理粘壁料的作用。水量大能使热 ①二次机中冷器、高循流通性能差产生挂壁料 量撤走及时,温峰温度较低 ,而水量小热量撤走不及时,容易分解 ,而且容易使 ②引发剂过氧化物配方不合理 换热水汽化,所以合理的调节换热水的流量和温度很重要,既能保证热量能及 ③开车时丙醛注入量不合理,产生较多的大分子量聚合物 时撤走,又可以达到处理粘壁的效果。LDPE装置每天根据来回水的温差,调节 ④开停车时置换不彻底 ,系统含杂质 反应各段换热水量和温度 ,调整反应粘壁 。 ⑤反应器夹套撤热水量不合理 3.2.3优化开停车操作

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