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制氢装置中变气换热流程运行分析.pdf
按照表2中的组分,用AspenPlus软件进行模 3.4 管线材质等级低
拟计算,E6104后中变气的温度分别可降至 162oC, 脱硫后原料气测得总硫质量浓度最大值为
188℃,说明满负荷生产时E6103,E6104的换热能 46 mg/In。, 该部分硫可能以有机硫 的形式存在 ,
力满足原设计要求。但在低负荷生产时E6104后 经过高温转化炉转化为HS进人中变气流程中。
的中变气温度远超设计温度,无法满足生产要求, 另外,中变气介质中含有 CO:,其在中变气中的体
表 1中E6l04中变气温度达到 174oC验证 了这一 积分数平均为 13.31%。C1一成分分析表明,3.5
点。中变气组分变化,介质冷凝点提高,水蒸汽携 MPa过热蒸汽冷凝水、中变气系统相连的酸性水
带大量的潜热与显热致使E6104后中变气温度偏 中的Cl一质量浓度在0.65—4.71mg/L。通过对
高,进而影响除盐水上水温度和空冷器人口温度。 管件失效分析,扫描电镜验证了断口存在大量 s
3.2 设备安装失误 和O,且有局部位置发现了cl。由于管帽侧流体
在E6105壳程接管法兰处设置的限流孔板, 运行不畅,导致 中变气发生 了蒸汽冷凝,H,s,
其 内径为 102mm,壳程人 口内径 由337mm减为 CO ,C1一等溶于凝结水中,形成了H:S—CO:.HO
102mm。经过计算,入 口流速由设计值6.09m/s 酸性腐蚀环境。
增加到 66.48rn/s,pt,由347kg/(in ·s)增加到 空冷器人 口管线、管件 的材质为 0Crl8Ni9,
41332kg/(ITI ·s),远远超出GB15l一1999《管 实测碳质量分数约为0.06%。安装焊接时未进
壳式换热器》中规定流体流经进、出口处时的p 行焊后热处理,奥氏体不锈钢的敏化作用在焊缝
值不超过5950kg/(in ·s)的要求。由于E6105 热影响区形成了 “贫铬区”,贫铬 区和处于钝化区
壳程进 口管处未装设防冲板,而限流孔板距离换 的基体之间就形成活化一钝化腐蚀 电池 J。在
热管束太近,中变气经过限流孔板后流速成倍增 HS-CO.HO酸性腐蚀环境下,cl一、连多硫酸和
大,预热器管束遭到高速气流的冲击引起管束强 焊接残余应力的共同作用下发生了晶间腐蚀并逐
烈振动,致使管子相互碰撞 ,如此反复引起管束的 步形成裂纹,同时较大的硬度 (最大204HB)促进
断裂。另外,由于 2011年大检修安装失误导致管 了裂纹的萌生和扩展,进而产生穿透性裂纹。
束上、下装反,第一块折流的缺圆方位安装在壳程
人 口侧,导致管束入 口端处换热管的无支撑跨距 4 对 策
增加,也会造成振动进一步加剧。 4.1 设备及管线材质升级
3.3 低负荷工况下换热器取热能力不足 (1)锅炉 给水 泵。将 进、出水段 材 质 由
预热器E6105管束两次发生断裂,堵管率高 ZG230-450升级为ZG1Crl3,泵体及叶轮密封环、
达 17.12%。可见,在低负荷工况下换热面积余 导叶套由1Crl3MoS升级为38CrMoALA(锻),平
量小、取热能力不足,也是除盐水和空冷器人口温 衡盘 由$203升级为2Cr13(锻),并进行了渗氮处
度偏高的原 因。 理以提高抗腐蚀性能。
预热器 E6105后除盐水温度一直在 110— (2)除盐水上水线。除盐水上水线材质为20
130oC左右,高温除盐水进入除氧器后大量闪蒸 号钢 ,规格为 6168mm ×5.5mm/SCH20。2012
使其压力达到0.04MPa左右。在除氧器压力较
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