余热发电锅炉排渣链斗式输送机的改造.pdfVIP

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维普资讯 2o05.No.2 枷渤 T 一6l一 余热发电锅炉排渣链斗式输送机的改造 梁润玲 ,赵 明福 ,郭录军 (牡丹江水泥集团 发电一分厂.黑龙江 牡丹江 157041) 中图分类号:TQI72.687 文献标识码:B 文章编号:1002—9877(2005)02—0061—02 我公司回转窑余热发电机组的主机循环流化 的两级减速系统 ,如 图3所示 。电动机功率为 床锅炉排渣系统采用连续排渣方式。2001年 5月, 7.5kW、6级,工作转速为960r/min;卧式减速器为 链斗式输送机投入运行 ,原设计为链传动 ,几年来, ZL100四段轴减速器 ,功率 7.5kw,速 比 100;皮带 由于负荷大 ,传动链条及链轮冲击磨损严重 ,新链 轮设计为四槽 B型辐式皮带轮 ,斗链在轨道上的运 条(套筒滚子链条)的套筒在运行一段时间后就出现 行速度为 7r/nfin。 破裂 ,链轮也由于链条节距 的变大而磨损严重。2台 输送机共有 1000多个滚轮 ,每年需更换 900个左 右 ,配件费用很高,维修量大 。 六角链轮 1排渣系统工艺 联轴器 排渣系统输送工艺方式如图 l所示 ,是 由 l台 双水内冷滚筒式冷渣器和 2台LD40型连续链 斗 式输送机组成 。冷渣器入 口渣温为800~900℃,排渣 大链轮 粒度为 2-6ram。 图2 改进前输送机传动布置 图 1 排渣 系统工 艺 2 出现的问题及处理 2.1输送机的运行速度过快 原设计输送机传动装置如图2所示 ,配套摆线 图 3 改进 后 输送 机传 动 布置 2.2输送机的滚轮结构不适于现有工作环境 针轮减速电动机 ,功率 7.5kW,减速 比71,斗链的运 原输送机滚轮结构如图4所示,主要 问题是 : 行速度为 14m/min。几年来 ,运行时斗子基本上都装 滚轮套与轴套配合间隙较小 ,无存油间隙,润滑 少半斗渣料,大约 3个斗子装 1个斗子的渣料 ,显 油几乎起不到作用 ,运转时基本上是直接摩擦 ,磨 然,相对于系统生产能力 ,输送机的运行速度过快。 损严重 ;②密封压盖与滚轮上环形凹槽配合保持密 而据运动学分析 ,物体的磨损与速度的平方成正 封 ,密封压盖依靠链板限位来保证其与滚轮环形 凹 比,因此 ,可以通过降低速度的方法来减少磨损?由 于链速降低 ,传动比增大,减速系统也需改造?鉴于 槽的良好配合:在连续的运行过程中,由于链板 、销 轴 的磨损 ,导致密封压盖与环形凹槽脱离 ,甚至磨 链式传动在我厂使用不理想,而皮带传动具有过载 损 ,致使密封失效,粉尘进入滚轮套和轴套间,促使 打滑 、保护链斗 、附件成本低 、更换方便 的优点 ,因 磨损加大 :而且 由于输送机所输送 的渣料温度在 此 ,将传动方式改为电动机带皮带轮和卧式减速器

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