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安全环保管理创新成果发表.ppt
安全环保创新管理成果发表 实施除氧器改造 消除设备安全隐患 一、除氧器改造攻关小组简介 改造前系统简图 改造后系统简图 三、原因分析 四、制定措施 五、实施效果 1.进水分配均匀,与蒸汽充分接触,除氧效果大幅增强。 2.二次进汽加装分配器后,对进水再进行二次加热,进一步增强除氧效果,避免了蒸汽在除氧塔头内的蓄积,使得除氧器对蒸汽压力及给水量的变化不再敏感,即使出现压偏,速度也很缓慢,只需调整电动调节阀,很容易调整至正常。 3.加装新蒸汽管道后,增加了蒸汽的含热量,加快了除氧器加温速度。在负荷大幅波动造成压偏时,仅需1-2分钟的时间即可恢复正常,且基本不影响除氧温度。 4.现除氧器运行稳定,温度保持在102-106℃之间,溶解氧分析均在15微克/升以下,满足了生产要求,保障了设备运行的安全性。除氧汽耗也由原来的13t/百t降到现在的11t/百t。 5. 将再沸腾改为由除氧蒸汽总管接出,从水箱上部进入,接至原水箱内下部分配器。改造后除氧器启动时,加快了水箱内水温的加温速度,且避免了管道及水箱的振动。 综上所述:通过改造,实现了除氧器的连续稳定正常运行,有效地除去了给水中的溶解氧,消除了锅炉、汽机等设备遭受氧腐蚀这一重大隐患,并降低了除氧汽耗和锅炉燃耗。 六、巩固措施 * * 发表单位:型钢汽机车间 发 表 人:任 高中 17 运行班长 33 高中 17 运行班长 37 高中 10 运行班长 33 技校 14 检修班长 34 技校 14 安全员 35 技校 13 运行班长 31 大专 2 技术员 24 大学 17 主任 35 文化程度 工龄 职务 年龄 姓名 二、改造前状况 1.当一台风机运行时,两台除氧器可维持正常运行,但对除氧蒸汽母管压力和给水负荷量变化很敏感,易压偏,且恢复时间较长,需全关除氧进汽总阀,等水位平稳后再重新加温。 2.两台风机同时运行时,两台除氧器处理的给水量增大,增大进汽量后,除氧水箱水温只能加至95℃左右,且在此温度下频繁压偏。一旦压偏,重新加温时间太长,在两小时左右。 3.待3#除氧器投入运行后,除氧水箱水温加至95℃左右,仍频繁出现压偏。 4.当出现压偏时,水位从正常值到满水仅有十几秒钟的时间,整个过程中根本无法调节。 以上状况,无法确保给水品质,严重影响着设备的安全经济运行。 0 20 40 60 80 100 120 改造前 目标 压偏频率 除氧温度 制图:周妍 蒸汽 底部加热 下降管 主凝结水 压偏主要原因: 1.主凝结水没有水分配器 2.当除氧水箱水温 ≥ 95℃时,水中开始有氧气析出,在水箱水面形成较大的压力。 制图:周妍 蒸汽 改凝结水作为主路进水,起射流作用,将其他进水接至其管道两旁管,并在下部加装水分配器,使进水均匀分配,增大水、汽的接触面积。 制图:周妍 底部加热 主凝结水 水分配器 下降管 汽分配器 全开塔头排气阀,减小塔头压力,没效果;后调整为两台除氧器运行,通过汽平衡从备用除氧器泻塔头压力,运行稳定性有所好转,但加温困难。 5 3#除氧器安装完毕,投入运行分配凝结水进水,经过两天的调整,没有效果。 4 原因二:除氧器二次进汽口过大,无阀门调节,蒸汽直接作用在水面上造成水位压偏。且该路蒸汽与进水不能充分接触,出洋效果不好。 运行中,投入除氧水箱再沸腾加热,以增大水汽接触面。开始加热时,管道振动大,有水击声,后因位置在底部,无法克服水箱内水的静压,不起作用。 3 安排风机岗位人员密切监视凝结水母管压力,由专人持对讲机在现场调节凝结水进水;逐渐关小一台除氧器的凝结水进水,水位靠除盐水维持;开大另一台除氧器的凝结水进水,尽量关小除氧水进水。通过两天的试验,在调节到一定开度时,加温情况有所好转。但需要有两人在现场调节。 2 原因一:凝结水直接由塔头上部进入,没有经过喷嘴雾化,造成除氧塔头内工作状态不稳定,一旦压偏,又反过来影响进水量,加快了压偏速度。 三天的连续调整发现,除氧温度达102℃以上,当给水量发生变化时,除氧器发生压偏的机率增大,且过程仅有几秒钟,根本来不及调整,只能停止除氧供汽,待稳定后重新加温。且运行稳定时,监盘人员要不断地进行调整,工作量增大。 1 总结原因 试验情况 序号 制表:任甲民 根据除氧器距离给水泵的远近,控制除氧器进水量大小,压偏现象有所好转,但加温困难。 9 原因四:给水泵距离除氧器较远,且同在厂房西侧,造成除氧水箱下水不均匀,从而影响除氧器内部压力,仍会引起压偏。 给水泵移泵后,频繁压偏,加温困难。用给水下降母管分段阀将除氧器单独供某台给水泵,由于凝结水无法切断,该尝试没有效果。 8 锅炉外供减温器最高工作温度为250℃,而除氧用蒸汽
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