- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
案例一: 2#炉钢水车电磁站烧事故
一、事故经过:
2003年11月11日下午2:40分左右,丙工段2#炉准备出钢发现钢水车打不动,下去检查,发现电磁站内冒烟立即组织灭火。火熄以后,检查发现是存放在电磁站内石棉套筒管因外溅钢水将其烧燃,将控制柜线路、接触器部分烤坏,导致钢水车无法动作。
二、事故原因:
1、电磁站内存有部分石棉套管(表面是石棉内层为橡胶)。
2、电磁站门未关严,致使3#炉出钢时钢渣进入室内,将石棉套燃烧。
三、正确处理方法:
1、用1#炉钢水车监时电缆接2#钢水车,将1#、2#炉出钢时间错开组织生产。
2、将烧坏的原器件及时更换。
3、电磁站内严禁存放除灭火器、备用电缆外,其它物品。
4、电磁站门应随时关上。
案例二: 铁合金计算机死机
一、事故经过:
2004年3月21日中班20:00左右,铁水车系统反映不好使,经炉前检查,发现PLC系统有输入而无输出,立即通知自动化部处理,在此期间,因3座转炉炼钢,铁合金原料紧张决定,采用强制下料,满足生产需要。
二、事故原因:
1、计算机PLC输出模块坏以后,因为了生产采用顶接触器,强制走行和下料,因人为顶接触器,三相接触不是很好,造成短路,烧坏接触器和自动开关,扩大了事故。
2、A、B车工作盘DZ5开关分断能力低,故障时,不能及时分断,造成变电所跳电。
三、正确处理方法:
1、在计算机死机的情况下,可以采用强制中继而非强制接触器方法,组织生产。
2、及时处理计算机故障。
四、错误方法:
1、直接顶CJ20接触器,易造成三相接触不良,造成弧光短路。
案例三: 氧枪不能自动开关氧(氮)事故
一、事故经过:
2003年2月20日白班,1#炉A、B枪O2、N2总阀,A、B枪快切阀均不能打开,影响生产20分钟。
二、事故原因:
事故发生后,经检查,PLC输入信号正常,但输出信号没有,输出模块保险烧。
三、正确处理方法:
1、检查输入、输出信号
2、在计算机PLC出现故障时,由工长或炉长指挥,采用拨继电器,强制快切阀得电继续生产。
3、及时处理故障
附:自动开关氧常见故障点
稳压电源坏,氧枪横移信号未到,锁定信号未到,水阀未开到位,水、N2压力低,水温差、流量大,其它工艺条件,开关选择不正确,开氧信号未到等。
案例四: 预处理不能自动工作
一、事故经过:
2003年10月7日,预处理出现,喷枪上、中、下极限不好使(信号不来),横移台车横移约2S后,停止,夹紧油缶启动约2S后,自动停止,同时,喷枪,夹紧油缶,横移台车三处,自动开关送上电后,PLC无电源送上指示。
二、事故原因:
1、横移台画、夹紧油缶,喷枪三处交流电源送上,其辅助点进PLC 24V电源无(在二楼),线号为+6L24V。
2、稳压电源有24V输出(在三楼),但在线号6L1端子上有一保险,接触不良。
3、程序设计,当输入信号不来时,运行2S后,自动停止,不执行下条。
三、正确方法:
1、在出现无输入信号(PLC)时,首先,检查开关是否合上辅助,接点是否好使。
2、电源是否正常。
3、可以在PLC柜对应的输入点处,用24V电源强制输入,以维持生产等有时间后,进行检查处理。
案例五: 活动烟罩钢绳断事故
一.事故经过:
3月18日中班丁班1#炉21:10分左右,提罩操作后一倒发现摇炉不动,马上与可控硅联系,发现活动烟罩因未完全提到上极限,造成信号未到,此时采取封掉上极限点维持炼钢,并对活动烟罩进行检查,发现烟罩提到上极限后,重锤自动上抬,报闸溜车而使上极限跑偏到不了位,工长马上安排人员调闸试车还是溜车,便打电话给车间要求协助处理.车间人员到位后,22:15左右与工长对烟罩进行试车当即确认为烟罩被卡住,并立即通知一助手不要动烟罩,但此时一助手继续操作活动烟罩提升准备一倒,突然钢绳而被拉断。钢绳拉断后,现场立即组织人员将烟罩拉起,打好护绳.
二.事故原因:
经过车间和工段开事故分析会总结原因有以下几点:
1.当班曾发生大噴,致使钢渣噴入活动烟罩夹层和水封槽内部,使烟罩在提罩过程卡住;
2.水封槽内部积渣增加,使烟罩到不了上极限位,而继续动车拉断钢绳.
3.发现故障后没有及时停止操作,导致拉断钢绳.
4.钢绳被拉伤强度下降.
三.预防措施
1.精心操作,减少操作过程中的噴溅,防止渣溅入水封槽;
2.定期安排清理水封槽内部积渣;
3、活动烟罩钢绳,正反扣等应每天认真、仔细检查,发现异常应及时向车间汇报。
4、加强操作培训,尽量减少或避免靠极限停车
案例六: 烟罩上升下降管爆开
一、事故经过:
2003-6-11乙班2#炉冶,钢种60#,送1#机第4炉,铁水78.
文档评论(0)