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新昌皮尔不符合项,新昌皮尔轴承有限公司,新昌皮尔轴承,新昌冷链项目,不符合项,内审不符合项报告范例,不符合项原因分析,内审不符合项报告,不符合项报告,不符合项整改报告
Sheet3
Sheet2
Sheet1
序号
纠正措施
责任部门
责任人
完成期限
备注
一、不符合项
原材料检验实测值一栏写的是以最大和最小的区间,与表格的要求不符。
拉丝工序拉丝次数的工艺标准与员工自选的记录不一致,且工艺标准要求控制的圆度无相应的检测记录。
冷镦工序要求每四小时至少测两颗球,但检测记录中只能看到一颗球的记录。
热处理处的硬度标准块要求每天与标准块校对,但无点检,存在失控的风险。
硬磨工序4号线11月14日2:30分上车的钢球,到审核时14:30分时,无过程检验记录,与工艺要求不符。
冷酸洗对酸洗液的控制无实际检测的方法,通过目测的控制也未能形成图片式的操作规程,同时每个池子也没有操作标识加以区分。
二、建议项
材料检验室的温湿度计无控制,需要进行点检。
强化后外观员处无检验指导书,需要到检验室去查看。
强化工序的噪音大,员工的保护措施无,需加强监管。
强化后经外观员、检验员检出的混球较多,目前还通过事后的检验来保证混球,需采取防错措施将混球事故控制在前面。
强化工序的落地球较多,工厂应增加管理上的手段或对设备改造来控制成本。
新昌皮尔二方审核不符合项汇总及整改计划
注:
确认: 年 月 日
制定人: 年 月 日
原因分析
整改证据附件
要求于2011年11月19日前提交整改报告,并提交带有签字盖章的纠正预防措施表。
质检部
拉丝工序
冷镦工序
热处理
硬磨工序
硬外观
厂部
上工序
强化工序
2011.11.19
2011.11.19
潘维英
杨承兴
金义猛
石成法
张佳青
张小勇
张贤南
黄守育
冷镦工序选检料头的工作台下面有烟头且有油污,存在工厂安全隐患。
胡银川
由于原材料表面比较脏,很难记清原始数据。都在合格范围内,而未能意识到。
填写表格栏中实测数据,并要求严格按检验规范填写。
附:检验表
拉丝考核记录表无不圆度一栏记录标准。
更改拉丝记录表
附:更改后记录表单
制定表格的时候疏忽,只设计一格记录栏
更改操作记录表单,在原来的基础上再加一栏数据记录。
附:早会报告单、更改后的记录表
由于车间内没有指定场所或设施器具丢放烟头。
在车间悬挂禁止吸烟标识牌。在车间门口位置设置吸烟区,并设立烟灰缸。
附:早会报告单
附:照片
制定表格对进行每日三次监督、检查情况并记录
附:检查表
制定温湿度计点检表格。
指定专人每天对温湿度计进行检查、记录。
附:点检记录表
外观员上岗前进行相关的作业培训及熟悉检验标准,使用合格后才能进行检验作业,外观人员在实际检验过程中按照作业指导书上的步骤进行操作,因此忽略了将检验指导书放置在外观人员清晰可见的地方。
在外观挑检球位置上悬挂作业指导书,使其清晰可见,并强调作业检查时必须按照作业指导书进行操作。
附:作业现场照片
冷镦,光球、热处理、硬磨等车间会造成混球现象进行分析。(详见纠正预防措施报告单)
针对各车间进行相应的整改。
强化下球车下方无固定,车与强化桶面脱开距离太大,导致球溅出。
离接球桶距离太大那辆强化下球车,在出口处固定一软性防护罩,可使其伸入桶内,防止球落地。
略
制定硬度标准块校对点检表,明细记录点检内容。
附:硬度校准点检记录表
附:作业现场标识照片
略
详见纠正预防措施报告单
没有记录表,对自检内容进行记录。
过程审核改进计划
报告号:1001PJZB
Process audit
2011年汽车轴承钢球产品过程审核
日期 :2011.12.18
序
工序
不符合事实
不符合事实
拉丝
在观察拉丝生产过程中发现拉丝操作工张勇伟,卸完一捆材料时没有测量材料尺寸,而继续开机拉第二捆材料。
张勇伟测量材料尺寸与标牌尺寸不符,是由于分尺有误差。
应对措施
设备无点检记录
检查球化区行车无上下限位,操作工杨光富评经验和感觉照常在使用,没有行使终止生产的权利。
在生产用的拉丝模具无编号,外径尺寸大小不统一。
不合格品无数量统计,无上报。
裸天贮存材料无防护措施,如材料直接解除地面生锈。
发现材料在搬运过程中有多处表面损伤、无防护措施。
工艺要求每盘>25.4℃抽检两粒,≤25.4℃抽检3粒,而实际操作工每天只抽检每只炉球一次,其它都为作假。
甲醇管道点检记录不规范,有二三行同一打√
查张福利、黄建军俩操作工无过程上岗指导、培训资格的证明。
车间看板无质量信息,无质量目标值。
车间无备件清单及最低贮备要求。
无安全生产的相关文件
无机器能力和过程能力证明
无风险分析(过程P-FMEA)缺陷分析
未做下工序满意度调查
纠正预防措施的实施不到位(11.10.06浙江双动提出15.0812硬度不合格,其中措施安装行程开关,装球上倾角为30度,未实施。
硬磨
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