新昌皮尔不符合项.xlsVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
新昌皮尔不符合项,新昌皮尔轴承有限公司,新昌皮尔轴承,新昌冷链项目,不符合项,内审不符合项报告范例,不符合项原因分析,内审不符合项报告,不符合项报告,不符合项整改报告

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 纠正措施 责任部门 责任人 完成期限 备注 一、不符合项 原材料检验实测值一栏写的是以最大和最小的区间,与表格的要求不符。 拉丝工序拉丝次数的工艺标准与员工自选的记录不一致,且工艺标准要求控制的圆度无相应的检测记录。 冷镦工序要求每四小时至少测两颗球,但检测记录中只能看到一颗球的记录。 热处理处的硬度标准块要求每天与标准块校对,但无点检,存在失控的风险。 硬磨工序4号线11月14日2:30分上车的钢球,到审核时14:30分时,无过程检验记录,与工艺要求不符。 冷酸洗对酸洗液的控制无实际检测的方法,通过目测的控制也未能形成图片式的操作规程,同时每个池子也没有操作标识加以区分。 二、建议项 材料检验室的温湿度计无控制,需要进行点检。 强化后外观员处无检验指导书,需要到检验室去查看。 强化工序的噪音大,员工的保护措施无,需加强监管。 强化后经外观员、检验员检出的混球较多,目前还通过事后的检验来保证混球,需采取防错措施将混球事故控制在前面。 强化工序的落地球较多,工厂应增加管理上的手段或对设备改造来控制成本。 新昌皮尔二方审核不符合项汇总及整改计划 注: 确认: 年 月 日 制定人: 年 月 日 原因分析 整改证据附件 要求于2011年11月19日前提交整改报告,并提交带有签字盖章的纠正预防措施表。 质检部 拉丝工序 冷镦工序 热处理 硬磨工序 硬外观 厂部 上工序 强化工序 2011.11.19 2011.11.19 潘维英 杨承兴 金义猛 石成法 张佳青 张小勇 张贤南 黄守育 冷镦工序选检料头的工作台下面有烟头且有油污,存在工厂安全隐患。 胡银川 由于原材料表面比较脏,很难记清原始数据。都在合格范围内,而未能意识到。 填写表格栏中实测数据,并要求严格按检验规范填写。 附:检验表 拉丝考核记录表无不圆度一栏记录标准。 更改拉丝记录表 附:更改后记录表单 制定表格的时候疏忽,只设计一格记录栏 更改操作记录表单,在原来的基础上再加一栏数据记录。 附:早会报告单、更改后的记录表 由于车间内没有指定场所或设施器具丢放烟头。 在车间悬挂禁止吸烟标识牌。在车间门口位置设置吸烟区,并设立烟灰缸。 附:早会报告单 附:照片 制定表格对进行每日三次监督、检查情况并记录 附:检查表 制定温湿度计点检表格。 指定专人每天对温湿度计进行检查、记录。 附:点检记录表 外观员上岗前进行相关的作业培训及熟悉检验标准,使用合格后才能进行检验作业,外观人员在实际检验过程中按照作业指导书上的步骤进行操作,因此忽略了将检验指导书放置在外观人员清晰可见的地方。 在外观挑检球位置上悬挂作业指导书,使其清晰可见,并强调作业检查时必须按照作业指导书进行操作。 附:作业现场照片 冷镦,光球、热处理、硬磨等车间会造成混球现象进行分析。(详见纠正预防措施报告单) 针对各车间进行相应的整改。 强化下球车下方无固定,车与强化桶面脱开距离太大,导致球溅出。 离接球桶距离太大那辆强化下球车,在出口处固定一软性防护罩,可使其伸入桶内,防止球落地。 略 制定硬度标准块校对点检表,明细记录点检内容。 附:硬度校准点检记录表 附:作业现场标识照片 略 详见纠正预防措施报告单 没有记录表,对自检内容进行记录。 过程审核改进计划 报告号:1001PJZB Process audit 2011年汽车轴承钢球产品过程审核 日期 :2011.12.18 序 工序 不符合事实 不符合事实 拉丝 在观察拉丝生产过程中发现拉丝操作工张勇伟,卸完一捆材料时没有测量材料尺寸,而继续开机拉第二捆材料。 张勇伟测量材料尺寸与标牌尺寸不符,是由于分尺有误差。 应对措施 设备无点检记录 检查球化区行车无上下限位,操作工杨光富评经验和感觉照常在使用,没有行使终止生产的权利。 在生产用的拉丝模具无编号,外径尺寸大小不统一。 不合格品无数量统计,无上报。 裸天贮存材料无防护措施,如材料直接解除地面生锈。 发现材料在搬运过程中有多处表面损伤、无防护措施。 工艺要求每盘>25.4℃抽检两粒,≤25.4℃抽检3粒,而实际操作工每天只抽检每只炉球一次,其它都为作假。 甲醇管道点检记录不规范,有二三行同一打√ 查张福利、黄建军俩操作工无过程上岗指导、培训资格的证明。 车间看板无质量信息,无质量目标值。 车间无备件清单及最低贮备要求。 无安全生产的相关文件 无机器能力和过程能力证明 无风险分析(过程P-FMEA)缺陷分析 未做下工序满意度调查 纠正预防措施的实施不到位(11.10.06浙江双动提出15.0812硬度不合格,其中措施安装行程开关,装球上倾角为30度,未实施。 硬磨

文档评论(0)

gooddoc + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档