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汽轮机轴瓦损坏原因分析及快速处理措施.ppt
轴承损坏原因分析及快速处理措施 根据以上原则,某厂进行了尝试,在汽缸温度210℃时,停止盘车运行,停止各油泵运行,密切监视各轴承金属温度,3小时后启动各油泵,盘转子180o,#1、2轴承(支撑高中压转子的两个轴承)温升比较高,分别达到了32℃(42℃↗74℃)和21℃(40℃↗61℃),其他各轴承温度基本保持不变或略降1~2℃)。 轴承损坏原因分析及快速处理措施 之后,每间隔一定时间,启动各油泵(包括交流润滑油泵、氢空侧密封油泵、顶轴油泵),投入盘车装置,将转子翻转180o。在保证轴承和转子安全的前提下,提前打开了#4轴承,观察到了其磨损情况,为下一步的检修工作的开展提前做好准备工作。 轴承损坏原因分析及快速处理措施 这样就可以赶出3天左右的工期,尽可能的降低由此带来的损失,提高电厂的经济效益。当然,这种方法只能适用于一个轴瓦的检修,全部轴系的检修工作,还要等盘车停止后才能进行。 轴承损坏原因分析及快速处理措施 本次检修对#3、4、6、7轴承处轴径拉伤沟槽微弧焊接修复。润滑油系统采用“表面活性剂有机化合物为主的清洗制剂”对润滑油系统进行大流量清洗,彻底清除残存在油系统中隐蔽角落的油泥、油垢、浮锈和遗留杂质。#4轴更换为新轴承。 轴承损坏原因分析及快速处理措施 之后,该电厂进一步严格执行公司《油务管理制度》,严密监控润滑油质,加强化验,尤其在机组大、小修中。除了重视检修过程中的检修工艺外,特别强调要给“汽轮机油循环”留出足够的时间,检修工期可以缩短,但油循环的时间不能占用。油化验合格后,送试验院进行颗粒度化验,报告合格后,方可进行机组的启动,否则绝对不允许开机。经采取措施,机组安全运行1000余天。 轴承损坏原因分析及快速处理措施 致 谢 * 轴承损坏原因分析 及快速处理措施 轴承损坏原因分析及快速处理措施 摘要:汽轮机润滑油油质的劣化是轴承损坏的一个重要原因。汽轮机轴承一旦损坏,修复需要转子静止下来方能进行,较长的处理时间是电厂所不能忍受的,快速处理措施是在保证汽轮机的安全前提下,尽可能的缩短检修工期,达到轴承修复的目的,为电厂创造效益 轴承损坏原因分析及快速处理措施 1.汽轮机轴承损坏的原因分析: 汽轮机润滑油的主要作用是润滑轴承和减少轴承的摩擦损失,当然,还有冷却轴承的作用。润滑油油质的优劣将直接影响着汽轮机运行的可靠性。润滑油中杂质的进入是油质劣化的重要原因,杂质会造成轴承损坏和轴径拉伤。 轴承损坏原因分析及快速处理措施 今天针对某台300MW 汽轮机轴承出现的问题进行总结分析,主要说明“汽轮机润滑油在机组安全稳定运行中的作用”,增强我们对汽轮机润滑油的重视程度。并提出快速处理轴承损坏的技术措施 轴承损坏原因分析及快速处理措施 1.1 某电厂#2汽轮机#4轴承和轴颈损伤的经过: 设备概况:汽轮机型号: N300—16.7/537/537。 型式:亚临界、单轴、双缸、双排汽、 一次中间再热凝汽式汽轮机。 上海汽轮机厂制造。 轴承损坏原因分析及快速处理措施 轴系形式:该机共有7个轴承(图1机组轴系简图),1、2号轴承为支撑高中压转子的轴承,型式为四瓦块可倾瓦。3、4号轴承是支撑低压转子的两个汽缸轴承,3号轴承型式为上部圆筒下部可倾,4号轴承型式为圆筒瓦,5、6号轴承为发电机的两个端盖轴承,轴承型式为圆筒瓦,7号轴承为发电机外伸端支撑轴承,型式为四瓦块可倾瓦。 轴承损坏原因分析及快速处理措施 图1机组轴系简图 #6、#7 压缸 低压缸 发电机 #2、#3 高中 #1 #4 #5 轴承损坏原因分析及快速处理措施 该机组2005年元月3日完成168小时试运行,元月10日停机消缺,对轴承进行翻瓦检查的过程中发现各轴承均有不同程度的磨损,#3、4轴径磨损较严重,尤其#4轴径受到了比较严重的损伤,在各轴承箱中发现了较多的金属和非金属杂质,这次检查过程中对其进行了简单的常规处理后,元月28日机组投入运行。 轴承损坏原因分析及快速处理措施 2005年5月28日在一次机组停机检修时,汽轮机惰走过程中,#4轴瓦温度出现了异常上升,2753rpm/min时轴瓦温度开始升高。1154rpm/min,轴瓦温度由81.2℃上升至86.6℃;随后又出现瓦温下降的趋势,到675rpm/min, #4轴瓦温度达到92.2℃;600 rpm/min 顶轴油泵联启,540rpm/min,#4轴瓦温达到最大值113℃。 轴承损坏原因分析及快速处理措施 6月4日,经采取措施后停止盘车运行,揭瓦检查发
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