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优化自硬砂制芯工艺,提高砂芯质量.ppt
一、小组概况 我们QC小组一共8人,为工部技术人员和班组的技术骨干,长期在生产一线从事着生产工作,对制芯工序的工艺有着深入的了解。全部接受过QC知识教育。 小组概况表 从流程图中可以看出,制芯工序主要为离心机工序浇注提供合格的砂芯。砂芯质量的好坏,直接影响着离心机的生产,尤其热模线生产的管子都是大管,对砂芯质量要求更高。目前,自硬砂芯质量极不稳定,影响着离心机的成型率,另外,也影响制芯的芯子利用率,使制芯工序成本居高不下,对人力、财力造成很大的浪费。 二、选题理由 三、现状调查我们对2007年相关数据进行了调查统计: 四、设定目标 五、目标可行性分析 从上表看出,小组设定的目标是合理的, 目标值是能够实现的。 结论:非要因 从上表看出,制芯班产跟离心机班产很接近,制芯需要提前至少8小时做好芯子,可是生产效率低,班中时常芯子刚做好不到8小时就被离心机拉走,不符合工艺标准规定。 结论:要因 以下是2007年每月平均值 2007年5月-12月每月树脂配比 八、制定对策及实施计划 九、对策实施 芯子质量差有人为的原因,也有原材料质量差及工艺不完善等原因,我们QC小组在人员培训、工艺改进等方面做了很大的工作,经过10个月的努力工作,最终完成本次课题。 实施一:提高岗位工的操作水平 我们QC小组安排专人对岗位工进行系统的培训,在理论和实践方面加以指导,并且,在班组生产时,制定岗位作业标准,工人严格执行此标准,对于做的好,给与奖励。通过这一举措,极大的提高了岗位工的操作水平。 2008年5月10日-15日,对操作人员进行了一次摸底考试,其中理论知识和操作技能各占50%,统计如下: 另外对2009年1-3月份碎芯支数原因由于人员操作水平造成的数据统计如下: 实施三:冬季芯盒温度低,使砂芯固化速度慢,生产效率低(砂芯硬化不够) 1、制定大芯生产工艺标准,芯盒温度低可以适当使用煤气进行烘烤芯盒, 2、制定奖罚机制来提高机组的的生产效率。具体为,工部按照离心机的班产量来制定每班的最低生产量和最低存芯量(存芯量根据季节的不同而不同),没有完成的机组,工部加以考核。工部对于产量高的机组进行奖励,来激励每个机组的生产积极性。 如下表: 实施后数据如下: 实施三:提高制芯砂粒度,降低含泥量 1、通过提高制芯砂验收标准,严格控制进货质量,对于不合格的制芯砂采取退货或扣款,保证制芯砂的质量符合工艺要求。2、烘砂时控制烘砂节奏,除尘器尽可能多抽出一些泥份,另外,烘砂工每天放一次灰,机器砂仓除尘器每周一、三、五放灰,减少砂子的泥份含量。 通过上述实施,数据如下: 实施四:完善树脂配比比例 通过制定了树脂配比标准,在生产中严格按此标准执行,芯子强度得到提高,保证了砂芯质量,减少了碎芯支数。 实施后树脂配比和碎芯支数统计如下:2009年指标如下: 十、效果检查 通过优化自硬砂制芯工艺,碎芯支数明显减少,芯子利用率明显提高。下面2007年与2009年碎芯支数和芯子利用率对比表。 十一、效益评估 通过优化自硬砂制芯工艺,树脂单耗得到降低,由过去的2.10公斤/吨减少到1.50公斤/吨,树脂单价为10.30元/公斤,这样每月工序成本节省(2.10-1.50)*10.30=5.15元/吨。 另外芯子质量提高,减少了工序间的质量异议,并使芯子利用率提高了12% ,工序成本每月节省4.80元/吨,并减轻了工人的劳动强度。 按每年成型9万吨管子算,每年可节省(5.15+4.8)*90000=89.55(万元) 碎芯支数的减少,提高了离心机的成型率。 十二、巩固措施及标准化 1. 将本次活动的改进措施编入大管线制芯工岗位作业标准; 2.严格执行《铸管部质量工艺标准》第十八章《砂芯质量控制标准》规定的作业程序,提高工人的操作技能。 十三、总结 这次QC成果创造了很好的经济效益,得到了公司、事业部领导的肯定和工部的认可,使小组成员的积极性空前高涨。通过活动也增强了小组成员的质量意识,改进意识和创新精神,拓宽了解决问题的思路,使自身素质也有一个上升。 20 26 2000K 24 30 1800K 20 26 1800T 33 40 45 50 离心机班产 40 45 52 55 制芯班产 1600 1400 1200 1100 规格(DN) 制芯生产效率超过了离心机,现场有足够的芯子储备量,保证了芯子的硬化时间。 0.3 0.2 0.3 0.3 含泥量(%) 80 3月份 77 2月份 78 1月份 平均 78 粒度(%) 70目以上含量 2009年每月平均值 由于这里的砂源质量比不上
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