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菲律宾煤掺配方案和技术措施.doc
燃用菲律宾煤的技术措施
一、菲律宾煤特性:
1、灰熔点:St=1250℃,结渣性能正常。
2、可磨性系数:HGI=48,从指标分析,属难磨煤种,但结合全水达26%,空干基挥发份达36-41%分析,煤种应属褐煤,褐煤的煤化程度较低,煤粉中纤维状物较多,所以虽然R90较大,但实际运行中应该不会太难磨。
3、挥发份(空干基):36—41%,折算成干燥无灰基为48~55%。属褐煤(干燥无灰基挥发份大于40%),结合水分与灰分分析:
该煤种易自燃:可燃性好,在运输及存贮过程中要充分注意防止自燃,煤粉易着火,有利于低负荷稳燃。
褐煤易结焦:煤粉气流着火点提前,易发生锅炉喷燃器结焦或烧坏现象。
制粉系统运行中发生爆燃的可能性增大,运行中应注意控制煤仓煤位和磨煤机出口温度,特别是在燃用褐煤过程中,要采取相应措施,防止积煤自燃引起爆炸。
锅炉火焰中心下移,主蒸汽和再热蒸汽温度可能下降。
4、收到基低位热值:≥4100kcal/kg,从热值分析,属褐煤中煤化程度较高的煤种,比以前用过的褐煤的热值要高。
5、全水:≤26%、内水(收到基):15%:从水分分析,也属褐煤中煤化程度较高的煤种,比以前用过的褐煤的水份要低。
6、灰份(空干基):8—12%
7、硫(空干基):≤0.8%
二、、掺配方案:
为了提高安全性,防止炉膛出口挂焦、在掺烧过程中,最上层磨不掺烧菲律宾煤,进一些流动性好、Vad=25%左右的煤种备用。
掺配方案一(保守方案):
根据煤质指标,初步选择A、C两台磨进行掺配,为了防止锅炉结焦,拟掺烧灰熔点较高、挥发份较低煤种,先按不大于50%的比例掺配两煤仓。
为控制标煤单价,可选择热值4500kcal/kg左右、空干基挥发份20%以下的煤种1:1掺配(掺配后Vad28%(Vdaf37%)),此时掺配比例达25%。
掺配方案二:
徐塘电厂因煤炭紧张,曾被迫四台磨煤全部直通褐煤,造成喷燃器处结焦严重,喷口堵塞,被迫停炉,新海电厂在燃用印尼煤时,曾四仓均掺烧印尼煤,运行正常,掺烧的关键仍是控制挥发份。因此,为提高掺配比例,正常情况不得用菲律宾煤直通,可以在试验两仓掺配正常后,再试验三仓(A、B、C)掺配,最终进行四仓掺配。此时掺配比例达50%。
三、运行采取的相应措施:
从煤种参数分析:菲律宾煤的煤化程度属褐煤中较高的,全水及挥发份与菲律宾煤指标相近,灰熔点也较同,能否大量掺配主要看该煤种的自燃性。如果太容易自燃,可能造成运行中煤仓自燃,磨煤机内自燃等,结合煤种的水分和灰分分析,该煤种着火性能较好,运行中应采取的措施:
1、严格控制菲律宾煤不得单独入煤仓,掺配后空干基挥发份不得超过28%,备用磨煤仓不得进此煤种。
2、每班进行制粉系统严密性检查,特别是磨煤机一次风管、喷燃器入口、给煤机平台、磨煤机顶部(粗粉分离器出口)等位置重点检查,发现漏粉现象,及时消除,并联系及时清理积粉,防止积粉自燃。
3、如果运行中燃用菲律宾煤的磨组故障停用,在停用磨煤机时应加强抽粉,确保磨内余粉抽完,规定停磨后保持风量45t/h以上吹扫至少2分钟。停用后应立即联系检修,尽快处理。另外,在停用磨煤机后,仍应加强磨煤机出口温度的监视,防止磨煤机内部内燃。
4、运行中控制一次风速不低于26m/s,同时,对应的周界风门应开大(50%以上),磨煤机进口风温暂定不超过240℃,出口风温由于煤种的水分较高,一般出口风温不会高,但为稳燃,应控制出口风温控制在60~70℃。同时,运行中应减小切圆,降低二次风压,开大二次风门。
5、菲律宾煤可磨性系数较小,首次燃用时适当提高加载力,同时加强磨煤机石子煤排放,如果运行中排放石子煤较少,再降低加载力。由于挥发份高的煤种易燃,而磨煤机石子煤处通过的为进口热风,正常温度达240℃左右,因此,如菲律宾煤煤块掉入煤斗,极易燃烧,因此,运行中规定,每小时必须排入石子煤一次,排放时应排尽。
6、运行中加强磨煤机出口风温的监视,如果发生内部自燃,必然造成磨煤机出口温度升高,如运行中发现磨出口风温升高,应认真分析,及时采取措施,防止磨煤机内积粉爆炸。在燃用褐煤的同类电厂中出现过磨出口风温某点急剧上升,但紧急停磨后检查,磨煤机内部正常,分析可能为磨出口风温测点处积粉自燃,引起磨出口温度急剧上升。因此,在运行中如发现出口温度快速上升时,应立即到就地测量一次风门处管壁温度,如管壁温度确实升高,应立即停磨,按磨煤机内部自燃进行处理。
7、集控运行值班员巡查锅炉时增加检查捞渣机内结渣情况一项,发现渣块明显增大等异常情况时,应立即汇报。
8、运行中加强一次风速及磨出口粉管道温度的监视:发现温度不正常的要及时汇报,可能燃烧器结焦或一次风管堵塞造成。如运行中发现一次风速下降,立即降低该磨组的出力,查明原因,如一次风速仍明显较低,且磨出口粉管道温度异常,应立即将检查该一次风
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