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厂变频调速节能的应用情况和效益分析.docVIP

厂变频调速节能的应用情况和效益分析.doc

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厂变频调速节能的应用情况和效益分析.doc

窗体顶端 厂变频调速节能的应用情况和效益分析 作者:叶 明 来源: 出处: 阅读: 发布时间:2007-10-18 15:52:00 供稿:中国工控网 1 引言 造纸企业是高能耗企业,据笔者多年的数字统计,每吨纸所耗电能都在500kWh以上,电力消耗十分严重。因此造纸节能改造对于企业降低成本来说非常重要,这里阐述的是其中的一种方法即变频调速改造。对于造纸厂进行变频调速节能的基本思路是根据《中国节能技术政策大纲》中关于造纸的5点论述,如造纸机采用新型脱水器材、强力压榨、全化纤湿毯、全封闭式汽罩、干网、袋式通风;制浆、造纸工艺过程及管理系统计算机控制等技术;推广纸机白水封闭循环利用技术,充分利用纸浆和造纸废汽及纤维原料净化、筛选后的废弃物等。 从纸厂的设备和类型看,其生产线的主传动有相当多采用直流电机和滑差电机。由于直流电机存在维护难、抗环境能力差等原因,到了90年代已严重制约了造纸整机的性能价格比,而滑差电机的电磁调速由于耗电大和调速精度差,也影响了造纸企业的可持续发展,而变频调速技术能最大程度上发挥了交流电机本身固有的优点(结构简单、坚固耐用、经济可靠、动态响应好等),已经越来越被广泛使用于新纸机的开发和老旧纸机的改造中来。 在纸厂的附属设备中另外有50%以上为风机、泵类负载,而这些设备目前基本上是采用阀门或挡板来调节风量或液体流量的,大量的能量消耗在阀门或挡板上。如对此类负载采用变频器进行调节,可以大量减少损耗,节约电能,经济效益十分明显,值得企业大力推广。 本文结合在纸厂的三个典型例子来介绍变频控制的节能应用。 2 在纸机分部传动中的节能应用 纸机是由一系列配套设备组成的联合机,分湿部、压榨部、前后干燥部、压光机和卷取部等。其生产流程一般是:浆流由流出依次通过湿部、压榨部、前后烘缸、压光机和卷纸部等在内的分部设备。老式纸机很多采用单直流或滑差电机传动,通过机械分配转速的方式,由于在生产过程中机械磨损、皮带的打滑等因素,容易造成速度匹配失调,从而形成断纸、纸品厚薄不均等现象。同时由于现场高温潮湿,使电机维护量增加。为了优化产品质量,提高劳动生产率,目前在很多现场已将其改为多电机分部传动,即取消直流或滑差电机及其动力的机械传动部分,在每一个传动分部安装交流电机,采用交流多点传动方式,如图1所示。 图1 纸机分部传动变频控制原理图 纸机传动的变频调速改造有非常好的效果,如从工艺上改善纸品、增加产能、降低能耗、延长停机检修周期。为了生产过程纸页特性变化的需要,纸机的变频传动能够保证在一定范围内调节车速,且各个分部的速度能单独调节。 这里以某厂改造一台简易型长网纸机为例,它有两个分部:一个是烘缸(干部),一个是网部(湿部)。根据工艺要求抄纸速度为20-100m/min,纸页定量为9-30g/m2。一般纸机的传动精度要求达到1-3‰,由于速度变化范围大,最低定量为9g/m2,要求纸机的传动精度更高。因此,选择纸机的传动控制方案闭环系统。 根据该厂改造前和改造后纸机能耗对比,如下: 改造前的电功率:90m的车速P90=74A×180V+3A ×220V=13980W=13.98(kW)(直流传动:2台直流电机) 按一年生产300天计: 整机用电=300×24×13.98=100656(kWh) 改造后的电功率:90m的车速P90=1.732×16A ×380V=10530W=10.53(kW)(变频器传动:电流以进线计算)。实际上,变频器传动中,转速下降时,电压也随之下降,因此实际节电更多。 整机用电=300×24×10.53=75816(kWh) 全年可节电=100656-75816=24840(kWh) 由此可以得出应用变频器后实际节能为:25% 从实际应用的经验来看,采用变频器后提高纸机的运转性能,进一步提高了经济效率。 各分部速度既准确又易于调整; (2) 传动效率高,降低动力10%-35%; (3) 各部分的负荷控制和传动的管理比较方便; (4) 便于生产过程的自动控制和调整,降低维护费用和节省劳动力。 3 变频控制在流浆箱冲浆泵中的节能应用 流浆箱是造纸机成型部第一道工序,也是关键设备,它对于纸的匀度、强度等质量指标是至为重要的。在中高速(车速180m/min以上)纸机上,因为流浆箱内浆的自然高度形成的压力不足以达到纸机需要的浆速,因此均采用气垫增压的方式以提高浆速。目前国产密封式气垫压力流浆箱浆速控制大部分由人工调节,操作工根据纸机网速调节气垫压力(即调节排气阀的开度)及回流浆量(即调节回流浆阀的开度)以稳定浆位。 从很多工厂的实际操作来看,目前使用的这些流浆箱定量调节系统普遍存在较多的问题: (1) 动力消耗较大,纸浆由浆泵送到流浆箱后,有50%-80%的纸浆回到

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