常减压蒸馏装置节能技术优化精品.pdfVIP

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2010年第9期 节 能 (总第338期) ENERGY C0NSERVAT10N 一 37 一 常减压蒸馏装置节能技术优化 张典元 (中国石油哈尔滨石化公司,黑龙江 哈尔滨 150056) 摘要:从常减压蒸馏装置实际情况出发,对运行 中暴露的问题,尤其对加热炉进料温度偏低的问题进 行分析,依此提 出换热网络优化的必要性。通过实施该优化项 目,加热炉进料温度 由270℃提高到 300℃,大幅度降低了燃料消耗。 关键词:常减压蒸馏 ;换热网络优化;节能 中图分类号:TE624.2 文献标识码:B 文章编号:1004—7948(2010)09—0037—04 表 1 各物料出换热网络温度 ℃ 引言 中国石油哈尔滨石化公司一套常减压装置设 计原油加工能力350万t/a,主要加工大庆原油和 俄罗斯原油。实际运行过程中,由于生产条件、产 品方案的变化 ,装置操作参数值与最初设计值相差 较大,尤其是原油换热温度 、加热炉进料温度、炉膛 温度、电脱盐温度等严重偏离指标,从而制约了原 油加工量的进一步提高。 实际运行中,加热炉火嘴为油气混烧 ,由于燃 料油热值相对较高,为缓解炉膛超温的矛盾,被迫 多烧燃料油(燃料油热值40.6×10MJ/kg,燃料气 热值 30.9×10MJ/kg),这势必造成炉管积灰加 利用,导致原油换热终温低 ,另一方面循环水消耗 剧,燃料消耗增加。 大幅度增加。 为最大限度地回收装置低温余热,尽可能提高 (3)常二中大温差,小流量 (流量43t/h、温差 加热炉进料温度,进而降低加热炉负荷 ,从节能降 大于 140℃),高温位的热量传给低温的原油,传热 耗 、解决装置运行瓶颈的角度 出发,进行了节能技 效率低 。 术优化。 (4)加热 炉进 料 温度 只有 270℃,远低 于 290oC的设计值,直接导致加热炉负荷大幅增加。 1存在 问题 (5)原油换热分四路,在小处理量的情况下, 1.1热源离开换热网络的温度偏高,加热炉进料温 换热介质的流量偏小,使得换热器运行状况严重恶 度低 化,难以达到设计要求。 表 1所示为各物料出换热网络温度。 (6)由于原料与加工方案变化较大,换热网络 通过表 1对比分析可知 : 的弹性考虑不够 ,使得网络适应性差。 (1)电脱盐温度远远高于 120—125℃的最佳 1.2加热炉炉膛温度超高。原油加工量受到限制 工艺指标,不利于电脱盐工艺的安全平稳运行。 由于原油换热温度低,炉膛温度超高,原油加 (2)常二线和常一中离开换热网络的温度 (即 工量无法满足要求,而且随着俄油掺炼量的增加, 入水冷温度)明显偏高,尤其是常一中,大量的余 这种矛盾更加突出。 热只能靠循环水带走,这样一方面低温热没有充分 表2所示为原油量与炉膛温度测量数据。 节 能 2010年第9期 . .— — 38 .—.— ENERGY CONSERVA~ON

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