疲劳断裂分析.docVIP

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湖南省失效分析专业委员会 分析报告 委托单位:湖南特力液压有限公司 样品名称:断裂后部分残体 送样日期: 2011年9月16日 分析人员:刘龙飞(博士)、肖秋国(博士)等。 负 责 人:刘龙飞(博士)。 开裂状况:如图(一)所示: 图(一) 其中图(一)为委托方提供的断口,从中切下两块作为电子显微镜观察和金相分析用 二,金相分析 图(二) 图(三) 图(四) 图(五) 从图(二)至图(五)可以明显地看到在这一缸体的组织中存在明显的魏氏组织,晶粒度3-4级。 三,宏观分析: 图(六) 图(六)是缸筒(切割部分)的照片,从图上可以清晰地看到缸筒的断裂分为裂纹源区(A区)、裂纹扩展区(B区)和瞬间断裂区(C区)。 图(七) 图(七)为A、B区放大图,从图(七)可见A区是动态加载时疲劳断裂的裂纹源;图(七)B区可见明显的疲劳条带。 图(六)C区为瞬间断裂区,从宏观上可见这一区域的纹理比较其它区域要细腻光滑。 四,电子显微形貌及能谱分析 图(八) 图(九) 图(十) 图(十一) 图(十二) 图(十三) 图(十四) 从图(八)、图(九)可以观察到清晰的疲劳条带,以及类似的解理面和解理台阶。图(十)至图(十一)可以看到裂纹起源于表面机加工缺陷处,并残留有明显的裂纹,也可以看到细微的疲劳擦伤的痕迹。图(十二)是快断区的典型形貌。图(十三)和图(十四)则可见断裂面上的孔洞和夹杂物。因此从微观分析上可以断定缸筒断裂实质上是疲劳断裂。 能谱分析 谱图处理 : 没有被忽略的峰 处理选项 : 所有经过分析的元素 (已归一化) 重复次数 = 6 标准样品 : C CaCO3 1-Jun-1999 12:00 AM O SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM Si SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM Fe Fe 1-Jun-1999 12:00 AM 元素 元素 强度 重量 重量百分比 原子 浓度 校正 百分比 Sigma 百分比 C K 137.20 0.4938 32.72 2.36 58.98 O K 69.77 0.5425 15.15 1.77 20.50 Si K 3.60 0.5167 0.82 0.22 0.63 Fe K 396.42 0.9097 51.32 2.05 19.90 总量 100.00 谱图处理 : 没有被忽略的峰 处理选项 : 所有经过分析的元素 (已归一化) 重复次数 = 6 标准样品 : C CaCO3 1-Jun-1999 12:00 AM O SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM Si SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM Ca Wollastonite 1-Jun-1999 12:00 AM Fe Fe 1-Jun-1999 12:00 AM 元素 元素 强度 重量 重量百分比 原子 浓度 校正 百分比 Sigma 百分比 C K 131.10 0.5765 43.02 3.07 64.68 O K 45.00 0.4224 20.15 2.98 22.75 Si K 4.92 0.5908 1.58 0.31 1.01 Ca K 7.04 1.0520 1.27 0.20 0.57 Fe K 157.81 0.8782 33.99 2.07 10.99 总量 100.00 五,结论 这一缸筒在加工时,加工进度快或其它原因,造成了图(十)和图(十一)处的加工缺陷,这些缺陷成了缸筒受到较大栽荷时的裂纹源;当以后的循环交变加载时,从而形成了疲劳源。 这一缸筒的微观分析的结果可以看到明显的疲劳断裂特征,我们可以断定这一起疲劳断裂。 同时这一缸筒的原材料存在着明显的魏氏组织,这种组织的力学性能非常差,不能使用;并且原材料存在着明显的缺陷(孔洞和硅、钙夹杂),使得材料的力学性能达不到设计要求。 由于魏氏组织、孔洞和夹杂的存在,造成了材料的缺口敏感度加大,抗疲劳性能降低。加上加工缺陷的存在,导致机件极易发生疲劳断裂。 建议: 1, 加强对进厂原材料的检验,这一缸筒的原材料有魏氏组织、孔洞和夹杂。虽然魏氏组织可以通过热处理工艺消除,但是孔洞和夹杂只能通过锻造部分消除的。 2,在加工时应加以注意,这种加工缺陷如果不细心很难发现,进刀时要控制速度。 本结果仅对来样负责! 报告负责人签名: 湖南省失效分析委员会

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