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1997年 12一 沈 阳 黄 金 学 院 学 报 16卷 #4期
Dec.1997 JOURNALOFSHE YANG INSTITUTEOFGOLDTECHNOLOGY Vo1.16,No4
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液体氰化钠在金厂沟梁金矿的应用
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张 伟 陈玉喜 、
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摘 要 液体氰化钠在金厂沟粱金矿试验应用,就使用固体氰化钠和液体 \
氰化钠对选矿主要工艺指标的影响加以研究比较.结果表明.使用液体氰化
钠不但对主要指标无明显影响 ,而且保证了供给,同时年节约费用百万元
中围分类号TD926 ·,越 金计1~斫。l
金厂沟粱金矿炭浆厂 自1990年投产后,经两次较大规模的改造.现已达到500吨 /日处
理能力 .用于浸出的氰化钠部是进口的固体氰化钠 .随着物价的上涨,固体氰化钠的销售价
格由 1990年的 1.5万元 /吨上涨到 1.87万元 /吨,使黄金单位成本大幅度上涨 .为此 ,寻找
价格低廉的药剂来代替固体氰化钠 ,成为十分紧迫的问题 .
结台金厂沟粱金矿的生产实际,井根据资料介绍的有关情况,于 1995年 8月开始采用液
体氰化钠替代固体氰化钠进行试验 ,结果表明,该方案切实可行 .
1 试验室试验
从 1995年 8月开始,在试验室就固体氰化钠与液体氰化钠作了浸出对比试验,试验结果
表明;
(D 在氰化钠单耗相同的条件下——1.35kg/t,使用固体氰化钠浸出率为 :89.94 ;使
用液体氰化钠浸出率为 :89.6O .即使用固体比用液体氰化钠浸出率高 0.34 .
(2)在保证浸出率相同的条件下——89.2O .氰化钠单耗为:使用固体氰化钠 :1.24kg/
t;使用液体氰化钠t1.32kg/t.即:用固体氰化钠比用液体氰化钠单耗节省0.08kg/t.
2 解吸电解使用情况
电解段 自1995年 1O月 12日开始应用液体氰化钠 .用量仍然为纯氰化钠 75kg/次 .通
1997—09—02收到 第一作者:男,32岁.助工
l6卷4期 张 伟等:液体氰化钠在金厂沟渠金矿的应用 319
过解吸电解 24批炭的解吸效果看,在解吸温度、解吸时间、解吸压力、药剂制备、电解流最、
电解电流、电压等操作条件均没有改变的条件下,只将氰化钠由固 改为液体,但解吸率却
明显下降,由原来吹用固体时的86.35 降到了使用液体后的67.90%.同时电解出的金泥
中,金的含量显著下降,杂质相对增多,给冶炼工作带来麻烦 .如;冶炼出的成品金锭变脆,
冶炼时易出现 “夹生”现象等.为此,到 l1月 15日,液 氰化钠在解吸电解段停止使用 .恢
复应用固体氰化钠 .
21 液体氰化钠在浸出段的应用
由试验室试验结果表明,i瘦体氰化钠对浸出率有一定的影响 .为此,在力争保证最高浸
出率、吸附率的前提下,努力降低氰化钠的单耗,井根据供给原矿性质的变化,调整各槽中 .
氰化钠的浓度 ,保证整个工艺的正常进行 .从 1995年 1O月 12日侵 出段使用液体氰化钠至
1996年 12月 25日统计结果 ,见表 1
表 1 使用液体I他【钠结果统计表
Table 1 Resnitofusinghtel uidsodium cyanide
2.2 浸出段使用固体氰化钠情况
炭浆厂经过改扩建后,工艺设备不断完善和改进 .如:根据浸出槽中供氧量不足的实际,
1995年引进一台20ITt空压机;因浸出槽内沉淀死区较大,于 1995年4月份,在各槽的周围
增设高压风管等 .所有这些措施的实施,为提高工艺指标奠定了基础 .
在与使
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