国产锅炉四管漏泄原因分析及解决措施.docVIP

国产锅炉四管漏泄原因分析及解决措施.doc

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1概况 ? ?? ?随着现代电站的不断发展,电站锅炉越来越更加庞大而复杂,任何一个零部件的损坏,特别是承压部件的损坏都可能导致机组停运。尤其是国产机组整体设计大部分是引进技术,在设计上存在着技术上的领会不透,系统考虑不全面等等原因,而在制造上要求上又不能达到设计标准,导致运行中的锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器(以下简称锅炉四管)等部位漏泄约占锅炉全部事故的40--60%,甚至达70%,因此减少锅炉四管漏泄次数,降低锅炉强迫停运时间是提高锅炉运行可靠性和经济性的关键因素。 铁岭发电厂一期工程4×300MW发电机组,发电锅炉配哈尔滨锅炉厂引进美国CE公司专利技术制造的亚临界自然循环汽包炉,型号为HG-1021/18.2-YM4,锅炉按CE 公司传统的单炉膛П型布置,燃烧器采用四角布置的摆动式,假想切圆逆时针旋转,切向燃烧。燃烧器可上下摆动±30度。炉膛断面尺寸为14048×11858mm。 2 四管漏泄情况统计分析 铁岭电厂4台锅炉自投入运行以来,截止到2005年12月底的四管漏泄情况统计分析(含水压渗漏)结果如下: (1)按漏泄原因性质分类? 各类原因漏泄次数比例 表1 原因 次数 比例 过热 26 31.33% 原始缺陷 23 27.71% 磨损 4 4.82% 焊接缺陷 21 25.30% 吹灰器 8 9.64% 其它 1 1.20% 合计 83? 3 漏泄原因分析 从上面统计中可以看出, 过热、原始缺陷、焊接质量、磨损、吹灰器故障等是导致四管漏泄的原因,而过热超温、原始缺陷、焊接缺陷是导致四管漏泄的最主要原因。发生的部位集中在工质温度和金属温度最高的再热器和过热器上。 3.1 过热超温 从表1中可以看出共有26次由于管材过热超温造成的漏泄,占数的32.14%,过热器和再热器是工质温度和金属温度最高的部件,受热面过热超温后,管材金属温度超过允许使用的极限温度,发生内部组织变化,降低了许用应力,管子在内压力下产生塑性变形,最后导致爆破。 3.2 原始缺陷 共有23次由于管材原始缺陷造成的漏泄,占总数的27.38%,由于各种原因,钢铁厂钢管制造质量不能得到完全保证,管材在制造时发生的缺陷与钢铁锻压、延时的缺陷,即气泡、夹层、折叠、壁厚不均、退火不良、晶粒度等加工诱发了其缺陷的发展。 3.3 焊接缺陷 从表1可以看出,由于焊接缺陷造成漏泄共有20次,仅后屏再热器夹屏管下弯头焊口热影响区裂纹共发生4次(其中3次为运行后的检修焊口,另1次为制造焊口)。这是四管漏泄主要原因之一,锅炉本体是由焊接安装在一起的,受热面的每一根管子都有很多焊口,整台锅炉四管焊口近7万余道,受热面是承受高温、高压设备,因此焊接质量对锅炉安全经济运行有着重大的影响,焊口漏泄和结构应力、坡口形式、焊接材料、焊接参数、热处理工艺和焊工技术水平有关。 4 趋势及预防 从1993年—2005年,我厂受热面漏泄次数的整体趋势是逐步下降的。首先,铁岭电厂自96年开始针对受热面因为管子氧化、变形、膨胀受阻等情况而频繁发生四管漏泄等问题,对受热面逐步采取提高材质改造措施,取得非常好的成效。其次,逐步提高了运行水平,严格控制受热面温度,避免过热超温,同时对燃烧器上部反切风喷口及防止结焦采取预防措施。第三,厂部制定了积极的受热面检查的考核和奖励制度,奖罚分明,既加强了检修工作的责任心,又调动了积极性。使锅炉四管漏泄明显得到了控制,稳定了机组的生产运行。 4.1 过热超温 从1993年—2005年,我厂受热面由于过热引起漏泄的整体趋势是逐步下降的。我厂对受热面进行了提高材质的改造,主要是高温再热器和过热器。提高受热面材料等级,是行之有效的预防措施。另外,还要加强锅炉运行水平,在运行中加强燃烧摆动调节,防止炉内火焰偏斜,水冷壁结渣、炉膛出口温度偏高、过热器和再热器积灰,加强水、汽化学监督,避免受热面内的结垢,在结构上避免吸热和流量不均,在检修中避免出现错用钢材和焊接材料及异物堵管。 4.2 原始缺陷 从1993年—2005年,我厂受热面由于原始缺陷引起漏泄的整体趋势是不确定的。原始缺陷的产生是由多种因素造成的,在制造安装时埋下隐患,具有不可预知性和不确定性,属于历史遗留问题,随着锅炉运行小时数的不断增加可能会逐渐凸显出来。但是通过对受热面进行全面、细致的检查,能够尽量避免或减少因为原始缺陷而造成的漏泄。这从锅炉分厂近几年大修全优可以体现出来。 4.3 焊接缺陷 从1993年—2005年,我厂受热面由于焊接缺陷引起漏泄的整体趋势是逐步下降的。为防止由于焊接缺陷引起受热面漏泄事情的发生,继续加强对焊工的培训力度,改善焊接工艺,让每名焊工都详细了解缺陷性质,发生的部位、方向、尺寸、材料,然后进行判断分析,包括母材质量、热影响区、焊缝金属、接头形状、焊接条件、有无消除应力,加强各道工

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