用于低硅钢冶炼的合成渣.pdfVIP

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· d · 梅 山科技 2014年第 3期 4+一{II信利专息一.}{I 能力,其根本方法是增加减速机的中心距。因此, 求 ,而将减速机的中心距加大,即该减速机的名义 重新选用适应工矿条件的减速机是必要的。考虑 中心距与现有的相同(1760ram),而实际中心距 x、 ●, , 到生产时没有足够的时间进行设备基础改造,重 提高一档(达到 1980ram)。为此可通过将减速 新选型时既要提高减速机的中心距,又要适应现 机第二轴下沉来实现,即第二轴轴心线与其他 3 场安装要求,这要求减速机安装尺寸不变。可以 根轴轴心线不在同一高度上。该方案由专业减速 用下面的方法实现:减速机采用非标设计,使设备 机厂家对此进行设计和校核。减速机于半年后 的外形及安装尺寸满足现场基础条件和安装要 制成。 表4 增加推力轴承后第一、第二轴轴承寿命计算结果 4 实施效果 由二次混合减速机轴承损坏而对二次混合减 第一步方案在实施后通过人孔可以看出,齿 速机进行了校核分析,其结果显示轴承损坏是因 轮啮合状况保持 良好,但轴承仍然存在磨损现象, 为轴承的承载能力不足造成的。在此基础上,为 这是因为观察到齿轮箱内壁仍然有滚子磨损产生 保证大生产不受影响,提出了解决减速机问题的 的金属颗粒 (仅第一轴输入端)。在实施第二步 3个步骤。实施结果表 明:该减速机通过增加推 方案后,经过多次观察表明,轴承磨损现象消除 力轴承提高了轴承的使用寿命,既保证了大生产 了,轴承运行状况 良好。改造后,该减速机正常运 未受大的影响,也为备件制作赢得了时间。该解 行了2年,后因烧结机扩容改造而下线,无论是齿 决方案是有效的,达到了预期 目的。 轮还是轴承均未出现任何异常现象,其寿命已超 参 考 文 献 出预期,说明改造是成功的。 [1] 唐先觉 ,李希超.现代钢铁工业技术——烧结.北京:冶金 工业 出版社,1984. [2] 成大先.机械设计手册,3版.北京:化学工业出版社,1993. 5 结 语 (编辑 :夏 敏) 用于低硅钢冶炼的合成渣 申请 (专利)号:CN2OO6l0025856.X 申请 (专利权)人:上海梅山钢铁股份有限公司 发明(设计)人:韩乃川;洪建国;占东平;虞大俊;邹俊苏;唐洪乐;张才贵;倪修华 摘要:本发明涉及一种用于钢铁冶炼的合成渣,特别涉及一种用于低硅钢冶炼脱硫的合成渣。主要 解决现有合成渣SiO 和CaF 含量过高导致低硅钢因硅含量的超标和钢包粘渣的技术问题。本发明的 技术方案为:一种用于低硅钢冶炼的合成渣,其化学组分的重量百分比为:CaO:58%一70%;A12O :5% 一 12% ;A1:8% 一15% ;CaF2:5% 一10% ;SiO23% ;FeO 1.5% ;TiO21.0% ;P0.05% ;S0.5% ;C ≤0.06%。控制水分 ≤0.3%。本发明主要用于低硅钢 冶炼。 (本 刊)

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