冷轧压下率对连续退火TiIF钢力学性能的影响.pdfVIP

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  • 2017-08-18 发布于湖北
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冷轧压下率对连续退火TiIF钢力学性能的影响.pdf

冷轧压下率对连续退火TiIF钢力学性能的影响.pdf

冷轧压下率对连续退火Ti—IF钢力学性能的影响 王云祥,邓 菡,陈曙光,周一林 (四川省攀枝花市新钢钒股份有限公司冷轧厂,四川 攀枝花617000) 摘要:本文针对攀钢m.m屈服强度较高,r值和延伸较低等问题,在实验室分析研究的基础上,开展工 业试验,通过采取提高冷轧压下率及优化热镀锌工艺等措施,使币.球钢实物质量得到明显提高, 关键词:1ri.球钢;压下率;力学性能 攀钢1f1.Ⅲ钢为冷轧厂拳头产品,年产量在15万吨左右,其力学性能虽然满足企业标准要求, 但不如宝钢、大连蒂森和JFE等汽车板生产线生产的同类产品,表现为屈服强度较高,r值和延伸较 低,特别是薄规格产品。目前冷轧大电机改造已完毕,具备大压下条件,因此有必要通过优化冷轧 压下率提高攀钢啊一Ⅲ钢实物质量,更好的满足用户需求。 l实验室研究c 1.1试验材料 试验材料选用攀钢热轧厂生产的啊一Ⅲ钢热轧板,其化学成分见表l所示,试验用钢的热轧工艺 如表2所示。 表1实验用Ti.IF钢的化学成分,% 编号 C N S Si P Mn n Nb Als Bl O.00270.00140.009 O.02 O.008 0.14 O.0166 O.005 O.05 B2 O.00250.0027 O.009 0.02 0.o()9 0.17 0.055 0.005 O.03 表2实验钢的热轧工艺 编号 加热温度/℃ 精轧歼轧温度,℃ 终轧温度/。C 卷取温度/℃ Bl 1205 1000 9lO 740 B2 1215 1016 915 756 1.2试验工艺 本实验在实验室条件下进行,工艺路线为:热轧样.轧制.退火.力学性能测试。 对所选热轧样在实验室进行冷轧实验,压下率选为60%。70%,80%和90%。具体试验方案如表3所 示。 方式为空冷。 .303. 表3冷轧试验方案 编0 H0/mm Hl/nun H2/nlm H3/mm H4,rlLrn Bl 3.0 1.2 0.9 O.6 0.3 B2 3.85 1.54 1.06 0.77 O.39 注:HO一试样原始厚度;H1一压下60%的厚度;H2一压下70%的厚度; H孓-压下80%的厚度;H4一压下90%的厚度。 1.3试验结果 图l为Bl和B2号试样经冷轧退火后的力学性能,由图可知: 随着压下率的增犬,屈服强度Rp0.2逐渐升高,而且随着退火温度的升高,在压下率为60%、 70%时,屈服强度也有降低的趋势,但在压下率较大时这种趋势不明显。 对于抗拉强度Rm,BI在80%的压下率时达到最大值,而温度对其的影响不大;B2没有明显的 规律性,只是在压下率比较低的时候Rm比较小。 率最好,也达到了45%左右。总的来看,试验得剑的m.Ⅲ钢的延伸率还是比较高的,通过不同的冷 轧压下率和不同的温度退火后,A80都在40%~50%之间变化。 随着压下率的增大,塑性应变比r值呈逐渐上升的趋势,在压下率达到90%时,Bl的r值达到 2.5左右,B2的r值达到2.3左右。试样B2的r值随着温度的升高,r值提高。 随着压下率的增加,应变硬化指数n值逐渐降低,并且随着温度的提高,n值逐渐提高,变化 范围在0.35~O.31。 2工业试验 试验钢种为DX53D+Z,厚度为0.6mm。 2.1主要措施 通过实验室研究,为提高Ti.IF钢实物质量,采取的主要措施有提高热轧原料厚度及优 化热镀锌工艺。 2.2工艺执行情况 2.2.1 化学成分 试验钢化学成分见表4。可知化学成分完全满足要求。

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