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搪瓷管重型空气预热器在常减压装置的应用.pdf

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搪瓷管重型空气预热器在常减压装置的应用.pdf

设备与防腐 齐QIL鲁U石P油ET化R工OCH,2E0M1I1CA,3L9(2TE)C:H1N49OL—OG15Y1 搪瓷管重型空气预热器在常减压装置的应用 赵艳玲 付玉生 刘宗强 (中国石油大庆炼化分公司,黑龙江大庆,16341I) 摘要 针对3.5Mt/a常减压装置余热回收系统存在的排烟温度高、无机热管易失效、使用周期短等问题,采用搪 瓷管重型空气预热器进行了更换改造。改造后加热炉系统实现了低排烟温度、高效率、长周期运行。总体技术水平和 主要经济指标达到国内同类装置先进水平。 关键词 搪瓷管蘑型空气预热器 热管 排烟温度 热效率 中图分类号:TE963 文献标识码:B 文章编号:1009-9859(201i)02—0149—03 1 前言 炉热效率降低。②过剩空气系数大,烟气氧含量 加热炉是常减压装置的主要耗能设备之一, 高。预热器烟气人口氧化锆显示氧体积含量(下 约占装置总能耗的70%~80%。提高加热炉效 同)为2%一3%,出口氧含量测量值为5%一6%, 率一直是节能工作的重点。其中,采用余热回收 说明加热炉空气预热器均存在内漏问题,空气串 设备回收各种低温余热,降低排烟温度是最有效 入烟气侧。在预热器内,空气温升为 120cC,烟气 的节能手段,对提高装置的经济效益以及搞好环 温降为 180℃,明显不匹配。按热平衡计算,烟气 境保护具有十分重要的意义。 温度应为244oC。③热油空气预热器(AE一1)换 中国石油大庆炼化分公司3.5Mt/a常减压 热管集中在一起,出现预热器漏油时,余热回收系 蒸馏装置加热炉余热回收系统由供风系统和排烟 统切除使用,一方面造成加热炉能耗增大;另一方 系统两部分组成。供风系统流程是:空气由鼓风 面不能充分回收出装置柴油的低温余热。④减压 机吸人,通过空气预热器 (AE—I)用常二线热油 炉对流室炉外壁温度偏高,散热损失大,局部温度 加热到7O℃左右,再进入热管式空气预热器用烟 达到9O℃,炉外壁可以看到腐蚀点。⑤加热炉控 气将空气加热到250oC左右,分两路通过风道分 制系统不完善。引风机与烟道密封挡板应进行联 别进人常压系统和减压系统燃烧器,供火嘴燃料 控,确保风机故障时,加热炉的操作安全。 燃烧用。排烟系统流程是:由常压炉、减压炉对流 室排出大约300—380oC的烟气,经过加热炉顶部 3 改造方案及实施 汇集烟道进入重合烟筒下部人口,再由重合烟筒 3.1 改造方案 中部出口引人热管式空气预热器与空气换热,烟 2010年,装置进行节能优化改造时,对原油 气温度降至 160℃左右,由引风机抽出,通过烟筒 换热流程进行了调整,自产蒸汽量减少7.3t/h左 上部出口排人大气。 右,对流段取热有所减少,排烟温度会进一步升 高,导致加热炉效率下降。由于无机热管空气预 2 改造前烟气余热回收系统存在的问题及分析 热器存在热管易失效,烟气与空气挡板之间易互 装置加热炉系统存在的主要问题:①加热炉 串,使用周期短等问题。因此,拟对常减压装置加 排烟温度高,达到 170oC以上。无机热管式空气 热炉余热回收系统进行综合改造,确保加热炉长 预热器使用初期排烟温度在 140c=【左右,随着使 周期高效运行。改造采用了搪瓷管重型空气预热 用时间的推移,由于热管启动温度逐渐升高引起

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