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- 2017-08-17 发布于安徽
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第十五屠●.烹.港.沪铁遣攀会拳未年会
第八届世界轨道交通发展研究会年金
不同钢厂高速钢轨混合焊接工艺探索
张海龙曾红安
摘要:通过运用K922焊机采用脉动闪光焊接对不同钢厂U71Mn(k)钢轨混合焊接工艺实验,运
用交叉实验的方法,在实验过程中通过对断裂情况和灰斑的分析找出合理的参数,通过和同钢厂
钢轨焊接工艺的对比,得出不同钢厂的U71Mn(k)钢轨混合焊接的可行性与实验的必要性。
关键词:不同钢厂U71Mn(k)钢轨脉动闪光混合焊接工艺研究
刖舌
随着我国客运专线和高速铁路建设的不断发展,现场闪光焊接技术得到了普遍应用。由于大
多数工程单位都是首次承担高铁的轨道工程任务,在建设初期技术和经验都处于积累阶段。反应
在钢轨焊接上就出现了不同钢厂的同一轨种铺设在一个区间的问题,虽然我国目前普遍采用的
U7lMn(k)钢轨,无论冶炼还是外形上都比以前有了极大的提高,但是不同钢厂的同轨种焊接问题,
关系到高速铁路的运行安全所以必须引起我们的高度重视。基于以上原因,广州工务大修段在2010
年进行了不同钢厂U71Mn(k)钢轨混合焊接工艺研究,取得了阶段性成果。
1验设备和材料
本次试验采用采用YHG05型移动焊轨车上搭载的K922钢轨闪光焊机,此焊机性能稳定,做过
效果。正火设备采用衡阳焊轨车间的中频感应正火机,中频电压500V,中频电流300h,频率1300Hz。
U71Mn(K)混合焊接试验为例。
2实验方案
根据U71Mn(K)钢轨物理性能、化学成分的特点和K922焊机参数调整的特点,按照以往焊接
经验,首先采用原有的焊接参数进行焊接而后进行落锤检验,通过断口来检查接头质量。逐步调
整焊接参数,以达到试验目的。
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钢号 化学成分(%) 力学性能
A(%)
U71Mnfk)
3焊接工艺的调试过程
和攀钢U7l№(K)工:岂参数分别进行5组焊接,来确定焊接参数调试基础
编导 落锤(31M) 编号 落锤(3lM)
经过对比发现采用攀钢试验参数的效果明显好于鞍钢的试验参数。我们决定在攀钢试验参数
的基础I:进行泄台焊接的参数调试。下耐对五个试验接头进行分析。
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图5P5落锤照片
对比图1、2和图3、4,以及图5,发现两种断裂趋势,灰斑和玲断口,其中圈4的主要矛肝
为灰斑露头型缺陷,但是分析其断门的其他部分,能够看出其结晶也是现冷冷态。分析五个试验
接头,得出采用攀钢U71Mn(K)工艺参数进行焊接存在加热不足的问题,在焊接中产生的灰斑为次
要原因。F一步的调整方向是在原参数的基础上进行调节,目的是加大钢轨的热量。
调整方法:在适当调节反馈电流的情况下,调节第一阶段和第二阶段的速度以提高加热效果。
第一阶段是预闪阶段为了获樽合适的温度场和温度梯度,但是为了减少局部的长时间短路,进一
步JJ口快钢轨的前进和后退速度,反馈电流适当减小,由于局部短路叫间短,短路的分布点多,崮
此加热较为均匀,能够把温度的提升速度加快。第二阶段是稳定闪光阶段主要是通过短路时通过
电流析出热量加热钢轨接头,这当中并不形成连续的闪光,随着钢轨的温度逐步升高,铡轨的端
面的温度越米越容易发生闪光,如果大量形成闪光,端面的大量热态金属就会被大量烧掉,就会
降低焊接接头的实际加热效率,为r克服闪光这阶段的钢轨的前进速度和后退速度被进步加
大,使其不产生连续的闪光,由于钢轨端面的温度逐渐升高,前进和后退速度必须随之变化。基
劾p
于以上考虑我们通过调整部分参数进行试验。该阶段每组进行五个试验接头的落锤试验,结合对
灰斑缺陷的调整菇进行20组试验,得到基本趋近于合理的参数
参数20 第步
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