山东球墨铸铁管有限公司2 号高炉闷炉与开炉实践.pdfVIP

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第32卷 第2期 山 东 冶 金 Vol.32 No.2 2010年4月 Shandong Metallurgy Apirl 2010 生产技术生产技术 山东球墨铸铁管有限公司2号高炉闷炉与开炉实践* 王庆春 ,李木森 ,韩万财 ,李 明 ,纪永杰1 2 3 3 3 (1山东工业职业学院,山东 淄博256414;2山东大学 材料科学与工程学院,山东 济南250061; 3山东球墨铸铁管有限公司,山东 济南250901) 摘 要:系统总结了山东球墨铸铁管有限公司2号高炉闷炉、开炉的实践经验。2号高炉炉缸采用碳砖及黄刚玉陶瓷杯,通 过调整优化闷炉和开炉操作制度,实现了安全闷炉、成功闷炉、顺利开炉、快速达产的目标,开炉第3天利用系数达到 3.1t/(m ·d)以上,达到了正常生产水平。3 关键词:高炉;闷炉;开炉;操作制度 中中图分类号号:TF54 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2010)02-0034-03 度,利于开炉及炉况的恢复。7)铁口角度提到开口 1 概 况 机能达到的最大值。8)闷炉前1d要对炉体水系统 山东球墨铸铁管有限公司(简称铸管公司)2号 排查完毕,对所有改工业水的支管进行整理。对炉 高炉于2005年8月23 日建成投产,有效容积350 壳漏煤气的部位进行记录标识,闷炉后立刻焊补。 3 m ,炉缸采用碳砖及黄刚玉陶瓷杯,正常生产期风压3 9)提前把压料面用的水渣(约3m )和过筛后的黄土 210 kPa,炉顶压力105kPa,双钟式炉顶设备。于 (约5m )备到槽下(合计8m )。3 3 2008年10月16日早4:00开始对2号高炉闷炉半个 2.2 闷炉操作及分析 月。为了实现安全闷炉、成功闷炉、顺利开炉、快速 1)2008年10月15日中班开始密切关注炉况, 达产,铸管公司组织专业技术人员,对这次闷炉进 使其运行在要求范围,避免铁黏稠,影响炉缸排空。 行了细致的研究和充分准备。通过各方面的共同 2)闷炉料的设计。总体积:闷炉休风料压缩后 努力达到了成功闷炉和开炉、节省人力、快速达产 的总体积为255.3m ,加上休风后料线2.5m时炉内3 的目标,开炉第3d产量就达到了正常水平,利用系 34.7m 的空间,总体积为290m ,也就是说,最初的3 3 数达到3.1t/(m ·d)以上。3 净焦休风后到达风口的上沿。提前1个冶炼周期 (4h)投闷炉料。闷炉休风料的总焦比为1.95t/t,炉 2 闷炉准备及操作 料结构为烧结矿+澳大利亚块矿+萤石。设计开炉 2.1 闷炉前高炉

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