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2011年全国冶金燃气专业年会论文集 提高转炉煤气回收利用水平途径的探讨 黎能军,万建新 (方大特钢科技股份有限公司动力厂,江西南昌330012) 【摘要】介绍了方大特钢转炉煤气回收利用现状,分析了制约因素,提出了解决问题的途径,实 现了转炉煤气回收利用水平的提高,创造了经济效益。 【关键词】转炉煤气;提高水平;解决途径 1 前言 要提高转炉煤气回收利用水平,就必须提高转炉 煤气外供使用量。 方大特钢公司目前有80t转炉1座,65t转炉 2座,5万m3转炉煤气柜一座(无高炉煤气柜)。 转炉煤气掺入焦炉煤气工艺原设计是通过机 转炉煤气自2005年11月开始回收利用至2008后加压掺混,原有混合加压站与转炉煤气加压站 年,经过一段时间的实践,转炉煤气回收利用水平 机后管道有一管道相连通,连通管上安装有一电 在逐步提高,从初期的38.53m3/t钢提高到76.13动阀,通过电动阀进行两种煤气相互掺混调节。 m3/t钢(数据见表1),转炉煤气除炼钢厂自用外,其有两个作用:一方面在转炉煤气不够或设备检 发展到掺入高炉煤气和焦炉煤气中使用,在煤气 修时,焦炉煤气可掺入转炉煤气管道中,供给转炉 紧缺时起到重要作用,保证了公司的正常生产。 烘烤使用;另一方面就是在焦炉煤气紧缺时,转炉 随着国家提出节能减排要求以及公司转炉负能炼 煤气可掺入焦炉煤气中,供给轧钢系统使用。但 钢的呼声越来越高,公司要求进一步提高转炉煤 由于此工艺掺混机后压力不一致(焦炉煤气 气回收利用水平,2009年目标为80m3/t钢,2010 6kPa,转炉煤气12kPa),导致掺混困难,因而很少 年要求达到95m3/t钢以上。我们针对公司转炉 进行掺混。导致转炉煤气掺入焦炉煤气中使用回 煤气回收利用现状,在转炉煤气用户少,高炉煤气 收量非常少。 元气柜掺混难条件下进行了认真研究,对提高转 转炉煤气掺入高炉煤气,主要供给新1。高炉 炉煤气回收利用水平途径进行了探讨。公司成立 热风炉、热电锅炉使用。转炉煤气掺入高炉煤气 攻关组对提高转炉煤气回收利用进行科技攻关, 管道中时,受高炉煤气压力制约较大。我公司转 通过一系列措施的实施,回收水平得到进一步的 炉煤气经过加压后压力一般在12kPa左右,要保 提高,目前已达到100m3/t钢以上。 证转炉煤气能掺人高炉煤气中,高炉煤气管网压 表1过去三年煤气回收情况 力应调控在8kPa以下,最好在5—6kPa,以达到最 佳回收效果。但由于我公司无高炉煤气气柜,为 保证管网运行经济,公司煤调要求高炉煤气放散 压力控制为12—17kPa之间,因此放散塔调节阀 调节扭矩相对较小,经常出现放散调节阀无法打 2现状分析 开现象,从而使高炉煤气管网压力经常超过17 转炉煤气利用主要由两部分构成,一部分是 kPa,使转炉煤气无法掺入高炉煤气管道中,导致 炼钢厂烘烤自用,另一部分是外供给其他用户,如 转炉煤气利用受影响。 在冬季掺入焦炉煤气管道给轧钢用户使用,掺入 转炉煤气加

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