300R01大修技术方案.docVIP

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  • 2017-08-16 发布于云南
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300R01大修技术方案 批 准: 审 定: 公司审核: 编 制: 李 文 国 化肥分公司尿素车间 2010年6月 300R01大修技术方案 1 检修原因 装置年度停车大修,压力容器到期定检,对设备运行状况进行例行检查,对衬里腐蚀状况进行检查。 2 检修内容 2.1 更换封头垫; 2.2 封头螺栓磁粉探伤; 2.3 塔内衬里、内件、溢流管、人孔盖等腐蚀状况例行全面检查;视检验结果处理其腐蚀缺陷; 2.4 塔盘固定螺栓检查更换; 2.5检漏系统疏通。 2.6对进氨和二氧化碳进塔管线进行升高并扩孔增大流通面积; 2.7 最下两层塔盘回装。 3 检修步骤 3.1 工艺停车,排塔降温降压,确认置换合格。 3.2 根据压力容器检验要求,由架子工搭设外部第八、九筒节腰缝处架子,以及内部下面六个筒节的架子,拆腰缝处上下300mm宽保温带,要求作业人员必须办登高作业证,系安全带。(前2年大修均已复检过, 若检测中心在本次容器检验中需再次复检,侧腰缝处还需搭脚手架.) 3.3拆合成塔上封头,要求翻面妥善放置在橡胶板上,不得悬吊在空中;设备密封面用旧垫子保护好;联系检修人员在合成PV5406及副线上安装盲板,防止异常情况下氮气进入空气管网,确认盲板安装完成后,通过仪表测压点处向合成塔送入空气通风冷却、置换。同时现场临时鼓风机配接到位,一旦空气管网出现故障,立即起动鼓风机向合成塔鼓风。在作业人员可以入塔作业前,搭好上封头防雨棚;拆下的上封头螺杆送检测中心磁粉探伤。此项工作由检修公司负责,要求拆卸时小心轻放,不得破坏或碰伤密封面及主螺杆。 3.4接装照明及工作电源,要求接12V安全电源和220V砂轮机打磨电源,电源线长度足够,而且进入塔内电源线无接头、绝缘良好,同时安装两个以上漏电保护设施。此项工作由化肥公司电气车间负责。 3.5安保部分析容器内气体合格后,办理好罐内作业证,用铝梯进入塔内,交错拆除塔盘,并将塔盘放置妥当,拆除的塔盘必须满足检修及检验人员方便操作。此项工作由检修公司负责。根据8月1日Snam工艺方面专家交流意见,为了确保塔底物料充分混合需将原拆除的最下两层塔盘回装回去,此项工作由检修公司负责。 3.6对进氨和二氧化碳进塔管线增高240MM高度并扩孔改造(分布器上开孔累计孔面积按照分布管截面积80%计算开孔率,还可扩孔50个,即原有管段开孔不再改变,在升高的这240MM管上开10排孔,每排5个,孔径12,间距12)。 3.7改造完工后,及时联系检测单位进行塔内腐蚀状况检测和容器定检。 3.8根据检验报告得出的结论,制定缺陷修复方案并进行认真处理。同时由大连松海石化公司对需要更换的塔盘固定螺栓进行更换,塔盘水平度、塔盘间隙进行修理与调整。 3.9缺陷处理结束后进行焊缝PT、FT检验,此项工作由检测单位负责。业主单位监检、复查。 3.10塔内检修完毕后,由项目负责人组织相关人员预验收,对存在异议的地方组织讨论解决。 3.11双方验收合格后,清理塔类杂物,回装15层塔盘,更换封头垫,回装封头。此项工作由检修公司负责。 3.12检漏系统疏通由尿素车间按要求进行处理。 3.13 系统开车前水试、升温升压,检查检漏管及法兰联接密封情况。此项工作由尿素车间负责。泄漏处理及螺栓热紧工作由检修公司负责完成。 4 技术要求 4.1 严格按检修规程进行设备检查,对焊缝及衬里缺陷,打磨深度小于或等于2mm的不进行补焊处理,打磨深度大于2mm的要进行补焊处理,补焊采用氩弧焊,焊后探伤检查。无损探伤符合规定标准。 4.2 焊缝表面不允许有气孔、裂纹、咬边等缺陷。 4.3 母材及表面的铁素体含量小于0.6%。 4.4。塔盘水平度300mm范围内要求不大于2mm、塔盘间隙调整环隙要求:7.5mm。 4.5 封头螺栓预紧力为900kgf/cm2,分四步进行,每步油压分别为最终油压的50%、71%、100%、100% 。 4.6 热紧油压为最终油压。 4.7 对称封头间隙差小于0.15mm。 4.8 封头螺栓及螺母磁粉探伤合格。 5 备件、材料 封头垫 540×500×8mm(淬火硬铝+四氟) 1件 塔盘固定螺栓M10×95mm 30套 3R60UG不锈钢管 φ219.1*9 250mm(松海卷制) 3R60UG不锈钢管 φ168.1*9 250mm(松海卷制) 6 检修环境、职业健康安全注意事项 6.1 严格遵守有关安全规定,作业人员必须穿戴符合要求的防护用品,并严格保持与

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