高压气瓶钢氮含量控制技术研究.pdfVIP

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攀 钢 技 术 ·1 · 高压气瓶钢氮含量控制技术研究 陈 均 (攀钢集团研究院有限公司,钒钛资源综合利用国家重点实验室) 摘 要:针对高压气瓶钢氮含量偏高,波动大,控制困难的问题,对炼钢工序全流程钢水中氮含量展开了调查。 调查结果表明,转炉终点钢液氮含量偏高,增氮主要环节为转炉出钢过程和RH精炼结束到中包开浇。针对调查结 果,提出了转炉低氮钢冶炼技术、出钢过程脱氧工艺优化及连铸保护浇注等技术措施,有效地降低了转炉终点氮 含量,出钢增氮和浇注过程增氮也得到了有效的控制,使成品钢水中氮含量稳定控制在 50×10-6 以内,减小了氮对成 品钢材性能的影响。 关键词:氧气瓶钢;增氮;保护浇注 0 引言 但实际生产时,成品钢水氮含量偏高且波动大。为 此,于 2012 年对炼钢全流程钢水氮含量展开了调 高压无缝气瓶钢(34Mn2V )是添加了微合金 查,并根据调查结果采取了相应的控氮措施,最终 化元素钒的中碳含锰非调质钢,是用于制造钢质气 -6 使成品钢水中氮含量稳定控制在 50×10 以内。 瓶的主要钢种,该钢坯经过加热、冲拔、收口成型、 正火处理及瓶口加工、检验等工序制造出的高压无 1 氧气瓶钢氮含量控制现状 缝气瓶,广泛应用于工矿企业、建筑、交通、医疗 为探寻氧气瓶钢氮含量偏高的原因,对炼钢各 等领域。氮是氧气瓶钢生产中的有害元素,它严重 影响钢坯的冲击性能[1] 。当铸坯中氮含量过高时, 工序进行取样并分析钢水中氮含量,钢水中氮含量 变化规律如图 1 所示。从图 1 可以看出,转炉拉碳 钢坯冲击功急剧下降,在冲拔过程极易造成废品, 到小平台钢水氮含量一直呈上升趋势。氧气瓶钢 LF 从而大大降低气瓶的成材率。攀钢采用转炉 精炼时钢液氮含量变化不大,真空处理时具有一定 -LF-RH-连铸流程生产氧气瓶钢,并要求将成品钢 -6 的脱氮能力,RH 真空处理结束到连铸钢液增氮剧烈。 水氮含量控制在 60×10 以内以提高气瓶的成材率, 80 80 70 70 60 60 6- 50 6 50 -0 0 1 1 / / 量 40 量 40 含 含

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